美章网 资料文库 液晶显示屏工艺设计论文范文

液晶显示屏工艺设计论文范文

本站小编为你精心准备了液晶显示屏工艺设计论文参考范文,愿这些范文能点燃您思维的火花,激发您的写作灵感。欢迎深入阅读并收藏。

液晶显示屏工艺设计论文

1主要构筑物及设计参数

液晶显示屏生产废水处理设施的设计平均日污水流量为600m3/d,平均时流量为25m3/h;时变化系数为1.50,则最大日最大时设计流量为37.5m3/h。(1)调节预曝气池(原有改造)。均衡废水组成及浓度,减轻由于水质变化对处理设施的冲击。经计算现有调整槽6m×1.5m×4m。有效容积360m3,水力停留时间14.4h。本项目设进水拦污渠(含格栅)、调节预曝气池(含空气搅拌系统)土建部分仍利用原有调整槽利用原有调整槽,改造设备部分的提升泵及其管路。新增IFH65-50-125型氟塑料耐磨泵2台,1用1备,Q:25m3/h,H:20m,N:3kW,泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46);UQK-612型浮球式液位计1套;PVC材质的YC1000型真空引水罐1套;WP-B(50)1C1BB10T56型电磁流量计2套,测量范围:6~40m3/h。(2)催化氧化塔。在催化剂存在的条件下,废水、H2O2和空气的混合物在催化氧化装置中进行反应,将废水中大分子有机物变成小分子,小分子进一步氧化成CO2和H2O,从而降解废水中有机污染物,提高废水的可生化性。依据实验数据并考虑工程放大因素,确定催化氧化塔中废水的有效停留时间为6h。本项目新建一座砼结构催化氧化塔基础,尺寸5300×10000mm×700mm;新增两套CH-43-65B催化氧化塔,外形尺寸4.30m×6.50m,有效容积150m3,有效停留时间6h;内装CH-B型催化剂110t;配置IHF100-80-160型内循环泵3台,2用1备,Q=30m3/h,H=9m,N=2.2kW;2套曝气系统,每套空气用量:1m3/min,风压:58.8kPa;2套pH值自动控制系统;1套浓度50%的硫酸储槽(原有),50%硫酸用量:(1.5‰-2.0‰);配置3台BX50-PCF-H338硫酸计量泵,2用1备,Q:61L/h,P:5kgs/m2,N;40W;1套浓度30%的双氧水储槽(原有),30%双氧水用量:(0.5‰-1‰);2台BB20-PCF-H338双氧水计量泵,2用1备,Q:23L/h,P:5kgs/m2,N:40w。(3)复合混凝沉淀池(原有改造)。将催化氧化塔出水中和、混凝、沉淀去除废水中难降解有机污染物以及悬浮杂质。按平均时流量25m3/h设计。经计算原有T2、T3、T4反应槽(尺寸均为4000mm×5000mm×3000mm)、T5凝集槽(7000mm×6000mm×3000mm)、T6沉淀槽(12000mm×12000mm×3500mm)均能满足处理液晶显示屏生产废水的需要。因此本项目复合混凝沉淀池仍利用原有T2、T3、T4反应槽、T5凝集槽、T6沉淀槽。改造设备部分的加药泵及其管路,其中T2反应槽中投加石灰液,粗调废水pH值至8.0~8.5;T3反应槽中投加液碱,细调废水pH值至8.0~8.5;T4反应槽中投加硫酸亚铁进行混凝反应;T5凝集槽中投加PAM,进行絮凝反应。出水在T6沉淀槽中进行沉淀分离。配置石灰溶解配制装置1套(原有),石灰(Ca(OH)2有效含量80%),用量:(0.5‰~1.0‰);2台AHA42-PST-FN1石灰乳液计量泵,1用1备,Q:276L/h,P:5kg/m2,N:0.18kW;1套液碱储槽(原有),液碱用量:(0.1‰~0.3‰);2台X10-PSE-H338液碱计量泵,1用1备,Q:15L/h,P:5kg/m2,N:40W;1套硫酸亚铁储槽(原有),硫酸亚铁用量:(0.3‰~0.5‰);2台AHA41-PCT-FN硫酸亚铁计量泵,1用1备,Q:138L/h,P:5kg/m2,N:0.18kW;PAM溶解配制装置1套(原有),PAM用量:0.001‰;2台BX10-PSE-H338PAM计量泵,1用1备,Q:15L/h,P:5kg/m2,N:40W;1套pH值自动控制系统。(4)中和槽(原有)。(5)曝气放流槽(原有)。(6)污泥处理系统。将废水处理系统中产生的污泥脱水干化。污水处理站污泥主要来自复合混凝沉淀池底泥。污泥每日产生量约为30m3(含水率约为99%)。现有污泥处理系统采用污泥浓缩+板框压滤脱水方式,处理能力20m3/h。可满足处理液晶显示屏生产废水需要。因此本设计仍采用原有的污泥处理系统,设施及设备不做增加。

2处理系统运行效果

2.1去除效果

水解酸化加接触氧化工艺废水系统处理效果见表2。处理系统各设备运行稳定,工况良好,厂内废水经处理后,出水水质达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4(1998年1月1日后建设的单位)中规定的一级标准的相关限制要求,系统的去除效率较高,治理效果良好。

2.2运行费用

处理系统的运行费用主要为药剂费、动力费用及工资福利费用。(1)药剂消耗。本项目药剂消耗药剂按工艺要求其剂量及成本见表3。(2)动力费用。本系统新增电气设备总装机容量为13.72kW,按轴功率计常用设备实际耗电约6.40kW,每kWh以0.55元计,则新增动力水电费为0.14元/t。(3)工资福利费。本工艺管理方便,操作人员无需新增,工资福利费不计。(4)处理成本估算。处理单位水量新增的日常运行费用估算见表4。

3结语

(1)“格栅+调节预曝气池+催化氧化塔+复合混凝沉淀”工艺对液晶显示屏生产废水具有良好的处理效果,出水水质达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4(1998年1月1日后建设的单位)中规定的一级标准的相关限制要求,系统的去除效率较高,治理效果良好。(2)工艺简单、经济、有效,不仅可彻底解决废水的污染难题,为该企业的生产工序实现清洁生产创造了良好条件,最大限度地防止环境污染,取得了良好的环境效益。

作者:甘久壮单位:福州宇澄环保工程设计有限公司