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锅炉脱硝改造工程设计研究范文

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锅炉脱硝改造工程设计研究

摘要:近年来非电行业中小型锅炉脱硝升级改造需求逐步增多,结合宁夏某厂6×75t/h循环流化床锅炉脱硝改造工程设计实例,详细阐述了SNCR+SCR脱硝工艺的整体改造方案,对工程设计中涉及到的催化剂选型与布置、分级省煤器改造等关键点进行详实的分析,并在此基础上提出了一些合理化的建议,以期为今后同类工程的设计和应用提供宝贵借鉴。

关键词:中小型锅炉;SCR+SNCR脱硝;分级省煤器;工程设计

1工程概述

宁夏某生物科技股份有限公司6×75t/h循环流化床锅炉各配置了1套SNCR脱硝系统,锅炉烟气NOx排放浓度均能稳定控制在120mg/m3内(以NO2计,10%O2)。但随着国家及地方环保标准的不断提高,该厂需对锅炉机组进行脱硝超低排放改造[1-6]。本项目采用SNCR+SCR耦合脱硝工艺[7-15],在利旧原SNCR脱硝系统的基础上,新增1层脱硝催化剂床层,布置于锅炉尾部竖井烟道内,以期达到NOx排放浓度50mg/m3以下的设计目标。本文以此项目为例,详细阐述了工程的整体改造方案,并对设计过程中的关键点进行分析,相关经验可为今后同类工程的设计和应用提供宝贵借鉴。

2工艺设计参数

本项目共计6台75t/h循环流化床锅炉,由济南锅炉集团有限公司制造,型号均为YG-75/3.82-M10,具体工艺设计参数如表1所示。从表1可知,锅炉烟气中的NOx基础浓度为300mg/m3,经SNCR脱硝后NOx排放浓度稳定在120mg/m3,原SNCR系统的脱硝效率60%;本项目脱硝改造要求SCR出口NOx的浓度小于50mg/m3,新增SCR系统脱硝效率60%,改造后SNCR+SCR耦合系统总的脱硝效率应为83.3%。

3整体改造方案

SCR脱硝系统中催化剂为核心设备,要将其布置于空间有限的锅炉尾部竖井烟道,催化剂的选型和布置为本项目设计的一大关键点。高温脱硝催化剂的运行温度区间为320℃~410℃,结合催化剂模块高度及上下安装检修空间,此处改造预留的脱硝空间最低不能小于3.6m,并且烟气流速需满足催化剂运行要求,催化剂孔内流速小于7m/s。本项目锅炉烟气中含灰量较低,粉尘含量仅为20g/m3,因此可以考虑选用蜂窝式催化剂。考虑到原有锅炉机组结构紧凑,尾部竖井烟道没有预留安装脱硝催化剂的空间,因此设计过程中的另一大关键点就是锅炉尾部受热面的改造,在各负荷锅炉烟气参数不全的情况下,需为催化剂选择合适的温度区间,为催化剂腾出足够的安装检修空间,同时尽可能让SCR脱硝系统适应锅炉运行工况。另外,锅炉受热面改造需保证不影响锅炉的热效率或将负面影响降至最低,受改造成本约束,改造范围也要尽量缩小,争取利旧原有设备。结合上述设计中需要注意的关键问题,本项目的设计思路如图1所示,工艺设备参数详见表2。如图1所示,本项目SCR脱硝系统可分为3部分,主要包括催化剂、声波吹灰系统以及检修起吊系统。每台锅炉安装一层脱硝催化剂,催化剂层布置在高温省煤器和低温省煤器之间的锅炉尾部竖井内,烟气垂直向下通过催化剂床层,催化剂使用蜂窝式催化剂。催化剂模块上方及低温省煤器上方各设置1台声波吹灰器,为方便催化剂的安装检修设置1台电动起吊设施。锅炉受热面改造的具体方式为:更换省煤器所有管排,保持结构、换热面积、烟速、水速不变,新管排重新分段后组合,即设置分级省煤器;高温段管排的上半部分,标高上移;高温段管排的下半部分与低温段管排组合在一起,标高下移;由于空间不够,高低温过热器和下级空预器不动,上、中级空预器整体利旧下移;改造一次风、二次风进出口连接烟道;原进出口集箱、支撑通风梁利旧,新供中间集箱。

4设计关键点分析

4.1催化剂选型及布置

现有锅炉尾部竖井烟道省煤器处截面尺寸为6680mm×2120mm,在锅炉满负荷工况运行下,此处烟气流速高至6.6m/s以上,安装催化剂后,催化剂孔内流速将大大超出催化剂所能承受的极限,因此新设计的脱硝反应器截面必须扩大。但是考虑到锅炉钢架立柱的间距仅为7700mm×3140mm,催化剂安装需避开锅炉立柱且预留出反应器的保温间距,尾部烟道的4根立柱已无法完全容纳反应器所需的空间。在满负荷烟气量及反应烟温等基础条件不变的情况下,上下级省煤器之间的脱硝反应器只能通过变径扩大其截面积,才能降低此处的烟气流速。由于受4根锅炉立柱的限制,长短边只能选择其中一边进行变径,且截面长宽比必须适中,否则在如此狭小的空间内,无法设置导流板的情况下,只会形成烟气死区。受锅炉场地空间条件限制,经综合考量,本项目脱硝反应器的截面尺寸设置为7095mm×3050mm,此时烟气在催化剂孔内流速为6.3m/s,已经超出常规设计的6.0m/s。并且催化剂模块尺寸无法按照常规尺寸进行设计,需催化剂厂家定制模块尺寸,才能在此规定空间内安装催化剂模块。本项目每层催化剂共计12个模块,分为2种不同规格,其中模块尺寸(L×W×H)1900×970×1330有9个,模块尺寸(L×W×H)1285×970×1330有3个,催化剂相关技术参数详见表3。

4.2锅炉受热面改造

本项目省煤器分级改造后,锅炉原有热效率不受影响,省煤器出口水温保证锅炉整体水循环安全,同时可以确保在65%~100%的锅炉负荷内,SCR装置入口烟温维持在320℃~410℃之间。由此新设计的分级省煤器换热面积与原有拆除的省煤器保持一致,省煤器烟速和水速也保持不变,但受热面传热系数有所提高。更换后的分级省煤器管束共有48排,但是如何分配上级省煤器和下级省煤器之间的受热面比例,则直接关系到脱硝系统乃至锅炉机组能否正常运行。经热力计算结果显示,如表4所示,在65%~100%的锅炉负荷内,上级省煤器的换热管束分配12排,下级省煤器的换热管束分配36排。在75t/h(100%)负荷情况下,脱硝催化剂反应温度为360℃,下级省煤器出口180℃,上级烟气侧总表面积的传热系数:35.61W/(m2•K),下级烟气侧总表面积的传热系数:30.41W/(m2•K);在48.75t/h(65%)负荷情况下,脱硝催化剂反应温度为320℃,下级省煤器出口140℃,上级烟气侧总表面积的传热系数:26.27W/(m2•K),下级烟气侧总表面积的传热系数:28.53W/(m2•K)。分级省煤器的设计应充分考虑换热面积比例的合理分配,若上级省煤器分配少,下级省煤器分配多,在满负荷运行时则有可能导致脱硝催化剂超温;若上级省煤器分配多,下级省煤器分配少,则会导致脱硝系统可调整范围变小,不能适应锅炉的运行情况。本项目分级省煤器设计,满负荷脱硝入口烟温按360℃考虑是比较稳妥的选择,省煤器在运行中会大量积灰,换热效率会下降,此时催化剂的实际反应烟温将会高于360℃。

4.3锅炉尾部保温设计

本项目锅炉尾部保温设计分为2部分,上级省煤器空间处采用重型炉墙,脱硝反应器及下级省煤器空间处采用轻型炉墙。

4.4其他需注意的设计要点

本项目锅炉为流化床炉型,旋风分离器能分离掉大部分灰返回炉膛,改造前堵灰问题不大,飞灰颗粒细且松,虽然尾部积灰的程度较轻,但脱硝催化剂及省煤器、空预器等受热面仍有积灰加剧的可能性,因此为脱硝系统配备吹灰装置仍是不可或缺的。项目前期脱硝方案为催化剂模块上方布置2台声波吹灰器,考虑到本项目最终设计的反应器截面尺寸为7095mm×3050mm,而一般的单台声波吹灰器轴向清灰距离能大于10m,径向清灰距离能大于4m,因此考虑催化剂模块上方布置1台声波吹灰器可满足要求,另1台吹灰器留给锅炉受热面使用。脱硝催化剂床层下方有下级省煤器和空气预热器等换热设备,均存在堵灰的可能性。从结构上比较,利旧的空气预热器为立式预热器,空气走管外,烟气走管内,阻力要比下级省煤器相对小得多,下级省煤器堵灰的可能性相对较大。另外空预器分为二次空气预热器和一次空气预热器,此处烟气温度较低,过量的氨会形成硫酸氢铵堵塞空预器,但是只要严格控制氨逃逸在3μL/L以内,就能有效降低堵灰的可能性。因此综合考虑之下还是将多余的1台声波吹灰器布置于下级省煤器上方,确保脱硝催化剂和分级省煤器的正常运行。由于本项目受成本因素的制约,在确保装置整体性能的前提下,应充分考虑利旧能用的设备及材料。除了利旧原SNCR系统、利旧的空预器下移,氨逃逸设备移位外,锅炉钢架上的横梁、设备支撑通风梁、进出口集箱、平台扶梯、炉墙紧固件以及锅炉给水管道等材料均应考虑利旧使用,以降低项目成本。

5结论与建议

通过对本项目设计过程的详细分析,以及结合脱硝装置后期投运可能产生的问题,总结建议如下:(1)在条件允许的情况下,脱硝反应器的截面尺寸应尽量设计大一些,相对较低的烟气流速不仅能减少对催化剂的冲刷磨损,提高催化剂的使用寿命,还能降低催化剂床层的阻力损失。(2)本项目锅炉给水温度原设计为150℃,建设单位仅是除氧后101℃直接给水,传热温差变大,省煤器吸热量加大,导致烟温过低。针对锅炉烟气烟温过低的项目,为防止尾部受热面因脱硝系统而堵灰,建议建设单位采取增加给水低加系统、增加吹灰装置或者空预器整体换内搪瓷管等方案。(3)采用SNCR+SCR耦合工艺的脱硝改造项目,一般都是布置1层脱硝催化剂,安装的声波吹灰器较少,因此考虑优化压缩空气系统,省去压缩空气罐,在接口气源充足的情况下可以直接引出使用。近年来,国内大气烟气治理方向逐渐集中在非电行业上,锅炉机组普遍都较小,脱硝改造采用SNCR+SCR耦合工艺路线的项目越来越多。本项目为6×75t/h循环流化床锅炉脱硝改造工程,既涉及脱硝部分的改造,又涉及锅炉受热面的改造,具有一定的代表性,针对项目设计过程展开详细分析,以期为类似的改造项目提供设计参考,总结工程经验。

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作者:杜利敏 单位:福建龙净环保股份有限公司