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地震断裂带事故处理与认识范文

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地震断裂带事故处理与认识

《安徽地质杂志》2016年第1期

摘要:

WFSD-3孔因地层破碎、缩径,不可预知因素多,发生多起孔内事故,通过对钻铤脱扣、下套管卡钻、埋钻等不同事故原因分析、事故处理,对WFSD-3孔施工工艺做出了改进与调整,总结了对科学钻探孔事故预防与处理的经验体会。

关键词:

地震断裂带;复杂地层;事故处理认识与体会

0引言

地震断裂带科学钻探项目工程三号孔(WFSD-3),位于大地震的源区——龙门山“北川—映秀”断裂带上,由于受许多次地震作用,岩层整体破碎严重,钻探施工异常艰难,孔内事故频发,处理难度大。在整个施工期间,仅发生较大以上孔内事故就有三起,处理事故时间长达224d。本文结合WFSD-3孔三起较大孔内事故处理情况,探讨在复杂地质条件、高标准要求下的科学钻探孔内事故处理与预防的认识。

1工程概况与钻孔结构

地震断裂带科学钻探项目工程三号孔原设计1200m,后因地质条件变化,钻孔加深至1502.30m。WFSD-3孔钻孔结构与施工过程:三开Φ150mm取芯钻进至1186.77m,发生Φ121mm钻铤脱扣事故,打捞无效,采用Φ200mm扩孔钻具扩至1143.10m(“鱼顶”位置),再用Φ177.8mm套铣筒将钻具全部打捞上来。试下Φ168mm套管上提被卡,强拉套管脱扣,封孔自然侧钻在795m出新孔,Φ152mm钻头延伸钻进至830.10m,扩孔,划眼,下入Φ168mm套管至815.29m,固井。四开Φ150mm钻具取芯钻进至1187.28m,扫孔换浆时埋钻,反出部分钻具后封孔人工侧钻,Φ152mm全面钻进至1180.88m,换Φ122mm钻具取芯至1202.57m,扩孔,下Φ127mm套管至1180.66m,固井。

2孔内事故及其处理

WFSD-3孔在施工过程中共发生过三次较大以上孔内事故,分别是:三开Φ150mm取芯钻进时Φ121mm钻铤脱扣事故;三开试下Φ168mm套管卡钻事故;四开Φ150mm取芯钻进钻具埋钻事故。

2.1钻铤脱扣事故处理及原因分析

2010年10月8日三开取芯钻进至孔深1186.77m处,操作人员采心时连续两个回次发现孔内扭矩增大,随即提钻发现第一组钻铤与下面两组钻铤脱扣,两组钻铤及取芯钻具掉落孔内。

2.1.1事故处理过程

钻铤脱落后立即配打捞钻具,用Φ89mm变丝接头+Φ73mm公锥尝试打捞,吃扣后提拔不动,强力提拔数次,公锥数次脱扣,经多次打捞无效,决定采取扩孔、套铣后再返出事故钻具的方法处理;起出Φ168mm活动套管后,用Φ150mm/Φ202mm导向扩孔钻头自407.50m扩孔至1143.70m(鱼顶);再用Φ178mm套铣管10.32m+Φ202mm套铣钻头的套铣钻具逐根套铣孔内钻铤与取芯钻具,然后用Φ73mm反丝钻杆+Φ168mm套筒公锥反丝捞具逐根打捞,如此反复。施工中要求每次套铣至事故钻具下一钻铤接头处,方可下反丝捞具打捞。至2010年11月23日打捞出全部钻铤与钻具,事故处理完毕,处理时间46d。

2.1.2事故原因分析

(1)钻遇地层1160m往下缩径现象严重,孔内阻力大,同时采心时泵量过小,取芯方法不当。

(2)提钻频繁,个别钻铤丝扣磨损严重;钻杆与钻铤上紧扭矩不够。

(3)钻孔超径严重,钻具工作失稳使钻铤受力不均松扣。

2.2试下套管卡钻事故处理及原因分析

2.2.1事故过程及处理

2010年12月1日试下套管至1053.86m遇阻,遂提钻至938.50m时遇卡,强拉不动,后用大钩与油缸连顶带拉,钻具被强力提出孔内,却发现套管脱扣,有70.26m套管留在孔内(“鱼顶”在871.02m处)。套管脱落后配打捞工具,配Φ73mm变丝接头+Φ168mm公锥尝试打捞,锥头难以进入套管,打捞未成功,之后焊公锥导向数次打捞仍未成功。经研究决定采取水泥封孔,侧钻或自然出新孔绕障,绕障后下套管固井。采用G油井水泥封孔至677.16m,待水泥凝固后用Φ200mm钻头扫水泥至761.59m,换用Φ152mm钻头钻进至830.10m,进尺慢、阻力大。途中通过多次取芯与测斜,发现在788~790m出现拐点,顶角由4.5°增至7.5°,确认在此孔段出现新孔,至830m顶角仍有增大趋势。由于新孔孔斜增大过快,不利下一步施工。为保证下步施工与孔内安全,根据施工实际情况,先划眼下套管至815.29m,固井,再用Φ152mm三牙轮钻头钻进至1149.85m。之后采用Φ150mm钻头取芯钻进,至4月9日达到并超过事故前孔深(1186.77m),事故处理结束,历时130d。

2.2.2事故原因分析

(1)孔内掉块、缩径,局部孔段泥皮塌落;

(2)施工技术上为追求完美,试下套管太长;

(3)套管遇阻时,正赶上早换班,班长经验不足,处理方法不当,未及时活动钻具。

(4)套管遇阻,提升过程中,因钻机能力不足,钻机发生故障,延误处理最佳时机。

2.3埋钻事故及处理

2.3.1事故发生情况

2011年4月10日,WFSD-S1-3孔采用Φ150mm双管钻具取芯钻进至1187.28m;施工中发现自1164m往下钻孔严重缩径,每回次取芯钻进前均需扫孔,而且自WFSD-S1-3孔第22回次(孔深1182.34m)开始每次提钻孔内有劲。为保证施工顺利进行,补充比重1.57g/cm3(加入重晶石)新泥浆6m3;扫孔至1175.40m,突然BW300/12泥浆安全阀冲开,调好安全阀后泵送浆不通,提钻有劲,倒划眼不转,连顶带拉,强力提拔不动,钻具卡死。

2.3.2事故处理过程

此次事故因受三开套管口径限制,处理难度极大,具体处理过程:(1)事故发生后,开泵循环不通、倒划眼不动,处理无效。(2)用XY-8B钻机连顶带拉强拔,钢丝绳断,处理失败。(3)用DY-75液压千斤顶起拔,起拔力达75T拔出Φ73mm单根1根9.53m。后效果不明显,停止强力起拔。(4)用注浆泵送浆以图建立循环,泵压达25MPa,钻孔漏失,未建立循环停止作业。(5)反钻具:第一步用钻机拉紧退扣,返出Φ73mm正丝钻杆89根,后用Φ73mm反丝钻杆分2次返出3根Φ73mm正丝钻杆,累计866.87m;第二步:先用Φ140mm套铣筒套铣,再用Φ73mm反丝钻杆打捞,分多次返出剩余26根Φ73mm正丝钻杆,至1097.76m。其下孔内残留钻具因Φ140套铣筒穿过”鱼顶”将杆体磨薄,扭断在孔内,无法打捞,只得封孔侧钻。(6)通过Φ73mm钻杆,采用泵送注入油井G级水泥8t,进行封孔。水泥凝固后,Φ152mm三牙轮钻头扫水泥塞,至孔深1051.50m,采用Φ130mm造斜钻头侧钻,至1096.83m取芯确认出新孔后,采用Φ152mm三牙轮钻头钻进至1180.88m,之后采用Φ122mm钻头取芯钻进,至1202.57m换径。

2.3.3事故原因分析

孔壁形成泥皮厚且松散,钻孔裸眼钻进周期太长,钻孔超径严重,一次换浆量过大,扫孔时孔内超径孔段泥皮、岩屑、碎块脱落,出现“脱裤子”现象,导致埋钻。WFSD-3孔三次孔内事故除钻铤脱扣采取套铣方法处理成功外,后两次事故因复杂只得侧钻处理。第一次:Φ168mm套管卡钻事故后,采用水泥封孔,自然侧钻绕过事故套管;第二次:Φ150mm钻具埋钻事故后,采用水泥封孔,人工侧钻绕过事故钻具。

3事故后施工改进措施及其效果

3.1下管前充分划眼

WFSD-3孔在试下套管卡钻事故后采用多遍划眼方法:第一遍扩孔钻头+同径稳定器1只+钻铤+钻杆的钻具组合划眼;第二遍扩孔钻头+同径稳定器1只+钻铤2根+同径稳定器1只+钻铤+钻杆的钻具组合划眼;第三遍扩孔钻头+同径稳定器1只+钻铤1根+同径稳定器1只+钻铤1根+同径稳定器1只+钻铤+钻杆的钻具组合划眼;划眼要匀速,划眼扩孔钻头用带导向四翼或六翼复合片钻头,这样井眼圆正,易于套管下入。上述方法效果好,后期套管均一次下放到位。

3.2改善泥浆体系

WFSD-3孔地应力较高,所钻遇大量煤系、泥页岩地层以及断层泥,具有较强的塑性和遇水膨胀性,尤其在1150m以后地层缩径现象严重,钻铤脱扣与埋钻事故均与此有关,通过以下技术方法有效控制了钻孔快速缩径:

(1)平衡强地应力,用加重晶石提高泥浆密度(泥浆密度最高为1.59g/cm3);

(2)控制失水量,主要通过向泥浆中添加S-1,CMC等降滤失剂,体系失水量一般控制在4~6ml/30min(最低至3.2ml/30min);

(3)提高泥浆体系的抑制能力,加入多种强抑制剂(如:NH4-HPAN,K-PAM),提高泥浆防塌能力。

3.3加强固控措施

因泥浆粘度高、比重大,用沉淀法捞碴已不适应泥浆净化及固控需要,增加自制振动筛和除泥器各1台,与原有的离心机形成三级固控体系,加强泥浆除碴、除泥工作,取得了较好效果。每次调浆量控制在2m3以内,充分循环后再加浆;泥浆泵采用TBW850-5A与BW300-12一大一小双泵并联,取芯用BW300-12泵,冲孔排碴用TBW850-5A,既保证取芯质量,又保持钻孔干净。

3.4加强施工管理

(1)采取项目经理、技术负责、机长值班制,交接班、下套管、固井、钻孔漏失、缩径、泵压高等不正常情况必须在场,尤其在早3~5点危险时段实施查岗;班长每2h换人,保持注意力。

(2)操作上要求下钻前,仔细检查钻具丝扣,发现不合格的、损坏的及时更换,严禁下入孔内;遇到不正常情况,及时汇报;提钻时遇阻力时,拉力表反映数据超过额定值,及时下放活动钻具。

4几点体会

(1)WFSD-3孔地处龙门山地震断裂带上,地层复杂,发生的事故处理难度大。大口径钻探孔深钻具重,手感差,孔内事故处理不能停留在小口径钻探经验上,光凭手感和经验处理不准确,要根据孔内钻具扭矩、拉力、泵压、泵量、余尺等参数准确判断。大口径钻探卡钻时若无法建立泥浆循环、震击强拔无效时,可采用爆炸松扣处理,长孔段套洗反钻具周期长、风险大、劳民伤财。

(2)WFSD-3孔属大直径、复杂地层取芯钻孔,采用的HXY-8B钻机及配套设备,在当时是较好的取芯钻探设备,但其施工能力明显不足,尤其钻孔发生异常情况,无能力及时处理,而造成孔内事故。如第三次埋钻事故若设备提升能力能达100T,可能就可快速处理上来。

(3)WFSD-3孔地层复杂,泥浆护壁,有其时效性,长时间裸眼钻进,频繁提下钻,孔壁极易坍塌;应及时按设计下入相应的套管,不能因施工顺利加深施工,因一念之差造成重大损失。每层套管直径与钻孔直径级差不宜偏小,否则增加下井管与固井的难度。复杂地层中试下长套管串风险大,易造成孔内重大事故,施工中不宜采用试下套管的办法。若套管下放不到位,也应及时固井,采用下尾管方法补救。

(4)地层缩径采用偏心钻头或扩孔器扫孔,扩大井径,防止钻具卡埋。

(5)地表泥浆净化及固控系统不规范,应配备适应大口径取芯钻进的固控设备。尤其金刚石钻进泥浆固相颗粒细,加强泥浆除泥工作。

(6)测井口袋长,扩孔时,下部孔段用黏土球封闭,否则在下好套管后,扫下部口袋,因口袋内沉碴多、碎块大,不易破碎,无法随泥浆排出,造成憋泵,无法正常钻进,只得采用捞碴筒一点一点捞出,严重影响施工进度。施工中应尽量减少测井口袋长度和套管鞋以下的大井眼预留长度。

参考文献:

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[5]吴金生,贾军,段玉刚,等.地震断裂带科学钻探项目钻探事故预防与处理技术[J].探矿工程,2012,(9):49~52,65.

作者:张文生 张正 单位:安徽省地质矿产勘查局313地质队