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摘要:根据新安水厂工艺运行现状及存在的问题,从烧杯搅拌试验和生产性试验入手,对各关键工艺进行技术改造,实现自控运行。本文全面介绍了新安水厂工艺现状、改造原理、主要设备、及取得的经济效益。
关键词:新安水厂技术改造自控运行
新安水厂建于20世纪80年代,设计能力为:一期1万m3/d,二期2万m3/d,三期4万m3/d,分别于1983年、1985年、1988年建成投产。原水来自铁岗水库,水厂处理工艺祥见图1。
由于设计施工的局限及长期超负荷运行,加之原水污染日渐严重,城市供水标准的逐渐提高,使新安水厂原有的工艺技术日渐不能满足生产的需要,尤其是各关键工序全手动运行,不仅浪费成本、员工劳动强度大,且较难实现安全供水。因此,2000年3月至2002年9月,新安水厂对其关键工艺进行了技术改造,同时解决了一些长期困绕着该厂的疑难问题。小改小革,投资少,见效快,综合效益极佳。本文就2年多时间进行的一些主要技术改造措施总结如下,供老水厂各位同行参考。
1针对聚合氯化铝单耗高的情况,修改混凝剂和助凝剂投加方式和投加点,使药剂与原水充分混合。
对比宝安水司所属两座水厂生产报表得知,新安水厂聚合氯化铝的单耗,比同样原水、而工艺技术较为完善的朱坳水厂高出2~3倍。针对该厂的工艺条件,工作人员从烧杯搅拌试验和生产性试验入手,就下列问题进行了探讨:
1.1不同混凝剂、助凝剂加注量、投加次序净水效果的对比
1.2最佳混凝效果时耗矾量最小的PH值范围。
混凝剂采用聚合氯化铝、硫酸铝,助凝剂采用石灰、聚丙烯酰胺。多次烧杯搅拌试验与生产性试验结果表明:对浊度低、碱度低、藻类高的原水,混凝剂以投加聚合氯化铝效果较好,投加量为2.4~3.0ppm(以Al2O330%计,下同)。聚合氯化铝和硫酸铝同时投加,投加量各占50%,也可取得同样效果,但硫酸铝酸性大,且投二种药剂操作管理不便。试验还发现,聚合氯化铝混凝效果最佳的PH值范围为6~7,若PH值增加,聚合氯化铝单耗随之增加。
通过实验找出了该厂混凝剂单耗高的原因:多年以来,该厂是先投氢氧化纳(1998年前)、或熟石灰(1998年后),后投聚合氯化铝。混凝剂投加原设计采用静态混合器,由于水头损失大,1992年取消,混凝剂采用重力投加至反应池表面入口。由于药剂与原水混合不均,导致药剂浓度高的部位,胶体扩散层的正离子被异电负离了压缩和包围,出现胶体再稳定情况,多余的药剂浪费;浓度低的部位,药量不足,不足以压缩双电层,降低不了电位,达不到混凝效果。因此,该厂一直采用加大投药量的方法提高混凝效果,常常多达6.8~15ppm。
2000年5月,该厂首先将混凝剂由原重力投加改为压力投加,投加在混合槽处,较好地解决了药剂与原水混合不均匀的问题;其次将石灰投加点后移至反应池,经过反复实践,以反应池1/3~1/4位置效果最佳。为了石灰与水充分混合,又能满足人工投加时观察到投药量大小,在投加点增设漏斗式穿孔扩散管,PVC塑料管材。
经过上述改造后,混凝剂单耗降低了75%左右,由原来的6.8~15ppm降至约为2.4~3.0ppm,基本与工艺技术较为完善的朱坳水厂一致。
2针对虹吸滤池固有的缺陷,以及原设计、施工中的不足,进行了如下改造:
2.1利用计算机技术及电磁阀控制实现了虹吸滤池全自控运行,较好地解决了虹吸滤池固有的主要缺陷,有关方面的内容详见《给水排水》2003年第5期。
2.2由于施工及长期以来地基的不均匀沉降等问题,使虹吸滤池各配水槽出水堰高程相差较大。2000年10月测量数据,普遍相差50~180mm,最多达231mm。而原设计并未考虑安装可调堰板,导致各池进水量极不均匀,过滤周期相差几倍之多,极个别池长期以来存在过滤周期短,仅3~4h。采用常用的、较为简易的方法改造,即在各混凝土出水堰上安装可调不锈钢挡板,几个相对标高较高的混凝土堰先用手砂轮机磨低一些后,再安装可调不锈钢挡板。经过一段时间的调试,各池的进水量基本一致,过滤周期也不会相差太多。揭开了长期以来员工认为“这个池不好”的迷。