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摘要:针对给水厂传统工艺难以有效处理高藻、高臭味原水的问题,采用中试探究了uv/h2o2高级氧化法对土臭素(GSM)和二甲基异冰片(2-MIB)这两种典型臭味物质的去除效能。结果表明,当H2O2剂量为6mg/L、UV功率为2.0kW、进水流量为2.9m3/h时,UV/H2O2系统对GSM和2-MIB的去除率最高可分别达到99.52%和99.26%,相应浓度均可降至5ng/L以下,满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的要求;另外,对单位耗能参数(EEo)与H2O2投加剂量的关系进行拟合,发现该系统在去除水中臭味物质时能耗较低。
关键词:UV/H2O2高级氧化法;土臭素;二甲基异冰片;单位耗能参数(EEo)
随着我国工业化进程的加快,污废水排放量日益增加,部分饮用水水源不同程度地受到了污染,很多水体出现富营养化现象。大量繁殖的藻类在新陈代谢过程中会产生臭味化合物,使水体散发出鱼腥味、土霉味等难闻的气味。然而,城市给水厂的传统处理工艺对具有高藻、高臭味特征的原水难以有效处理,给生产生活造成了严重的影响[1]。为了有效去除水中的臭味物质,学者们进行了一系列研究,现有的除臭技术主要分为物理吸附、化学氧化、生物降解等[2~4],这些技术各有优劣。近年来,高级氧化法作为一种新型的水处理技术而被广泛关注。相关研究表明,UV/H2O2高级氧化技术对大部分难降解有机物均有明显的去除效果,但目前针对该技术去除水中臭味物质的研究报道尚不多见。为此,笔者进行了UV/H2O2高级氧化技术深度去除水中土臭素(GSM)和二甲基异冰片(2-MIB)的中试研究,重点考察了流量、紫外线强度和H2O2投加量的影响,并对其能耗进行了评估。
1材料与方法
1.1试验进水及试剂中试进水
采用济南市玉清水厂的砂滤池出水,其pH值为8.0,硬度(以CaCO3计)为130mg/L,DOC为2.0mg/L,硝态氮为13.4mg/L,紫外线穿透率(UVT254)为92.2%。可知,进水的紫外线穿透率较高,表明UV光电子在溶液中的传递效率较高;另外,进水DOC含量较低,表明消耗•OH的有机物较少,即影响目标污染物去除效果的干扰较小。试验采用30%的H2O2溶液,H2O2含量约为330mg/mL;GSM和2-MIB为分析纯。2-MIB和GSM先溶于甲醇,配制成浓度为25mg/mL的溶液,再用水稀释到一定浓度,通过计量泵进行投加。
1.2工艺流程
中试处理流程见图1。H2O2和GSM、2-MIB分别通过计量泵注射入管路系统,经静态混合器充分混合后进入高级氧化反应器。反应过程中的流量测定由装置前端的流量计完成,反应前后所取样品均经过充分混合。高级氧化反应系统采用TrojanUV-PhoxTM8AL20设备,由8根低压高效汞灯组成,每根灯管的额定最大功率为250W,并且可以在60%~100%之间以2%的增量进行调节(即总功率可以在1.2~2.0kW之间调节)。
1.3试验方法
试验时,通入水流,开启紫外设备到所需剂量并预热15min,开启加药泵同时加入GSM和2-MIB以及H2O2,计时5倍HRT后,在紫外设备前后取样口同时取样,检测样品中GSM、2-MIB与H2O2的含量。其中,GSM和2-MIB采用固相萃取-气质联用法(SPE-GC/MS)测定,H2O2采用N,N-二乙基-对苯二胺(DPD)/过氧化物酶法测定。试验设置3因素变量,分别为进水流量Q、H2O2剂量CH和UV功率P。Q分别取3、5.5、8m3/h,CH分别取0、3、6、12mg/L,P分别取1.2和2.0kW。另外,设置CH、P均为零的对照组。
2结果与讨论
2.1进水流量对臭味物质去除效果的影响
在H2O2剂量为6mg/L、UV功率为2.0kW的条件下,考察进水流量对GSM和2-MIB去除效果的影响。结果表明,系统对两种目标污染物的去除率均随着进水流量的增大而降低。当进水流量为2.9m3/h(实测值,下同)时,GSM和2-MIB去除率分别为99.12%和98.20%;当进水流量增大到7.7m3/h时,二者的去除率分别降至95.78%和93.83%。在UV功率一定的情况下,进水流量的增大意味着分配到单位体积水的•OH减少,从而影响了•OH氧化GSM和2-MIB的反应速率与效果。从另一个角度来看,在反应器容积一定的情况下,增大进水流量相当于缩短了水力停留时间,这可能会导致部分目标污染物的反应时间较短,因而去除率不高。
2.2紫外剂量对臭味物质去除效果的影响
为考察UV剂量对GSM和2-MIB去除效果的影响,在UV功率为2.0和1.2kW的条件下分别选取了四组数据进行比较(无紫外光照射时,无去除效果),结果如图2所示。1、2、3、4组的试验条件分别为Q=5.3m3/h、CH=10.6mg/L,Q=5.3m3/h、CH=2.8mg/L,Q=7.8m3/h、CH=3.3mg/L,Q=7.7m3/h、CH=1.5mg/L。从图2可以看出,当UV功率为2.0kW时,对GSM和2-MIB的去除率均高于UV功率为1.2kW时的,对GSM和2-MIB的去除率最大可分别达到99.52%和99.26%。在相同工况条件下,1.2kW功率下与2.0kW功率下GSM和2-MIB的去除率比值分别为0.69和0.65。表明在中试条件下,两种目标污染物的去除率随着紫外剂量的增加而增加。但考虑到成本问题,实际生产中不可能无限增大紫外剂量,而应在满足处理效果的要求下选择适当的紫外剂量,从而降低系统电耗。
2.3H2O2剂量对臭味物质去除效果的影响
在进水流量为5.5m3/h、UV功率为2.0kW的条件下,考察H2O2剂量对两种臭味物质去除效果的影响。结果表明,GSM与2-MIB的去除率随着H2O2剂量的增加呈先快后慢的上升趋势,不投加H2O2时,系统对GSM和2-MIB均无去除效果;随着H2O2剂量逐渐增加到10.74mg/L(此为实测值,与理论投加量略有差异),二者去除率亦逐渐增大,分别达到了99.52%和99.26%,此时出水中的GSM与2-MIB含量均低于检测限(<5ng/L),满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的要求(GSM<10ng/L,2-MIB<10ng/L)。高级氧化反应中起主要作用的是•OH,H2O2浓度较低时,在一定强度紫外线照射下,•OH的生成量随着H2O2的增加而增加,对目标污染物的去除量随之增大。然而,随着目标污染物浓度不断降低,其与•OH的碰撞概率大大减小,相同的H2O2增量下目标污染物去除率的增长呈先快后慢的趋势。同时,H2O2本身也会造成•OH的淬灭,高浓度下随着H2O2的增加,•OH的产量会达到一个动态平衡[5]。
2.4UV/H2O2系统电耗分析
采用高级氧化法作为深度处理工艺必然会导致净水成本的增加,而电能在运行成本中占主要部分,因此有必要研究其耗电情况。参考国际纯粹和应用化学联合会(IUPAC)提出的适用于痕量污染物高级氧化过程的电耗评估方法进行分析[6]。单位耗能参数(EEo)是一个综合性评价参数,能较好地描述UV/H2O2系统的效率,其定义为处理一定体积的水使其达到规定的水平(目标污染物降低一个数量级或降低1-lg)所需要的电能。较低的EEo值表示UV/H2O2系统具有较高的效率,EEo可由下式计算: 中,C0和Ct分别代表进水和出水中目标污染物的浓度。图3为UV/H2O2系统去除GSM与2-MIB时EEo随H2O2剂量的变化规律。通过拟合得出去除GSM和2-MIB的EEo值与H2O2剂量的关系分别为:EEo(GSM)=1.157CH-0.782,R2=0.825;EEo(2-MIB)=1.549CH-0.839,R2=0.779。二者的EEo值与H2O2剂量具有强相关性,p值均小于0.001,拟合结果极显著。由图3可以看出,随着H2O2剂量的增大,EEo值呈先快后慢的降低趋势。当H2O2剂量<5.0mg/L时,EEo值降低较快;当H2O2剂量在5.0~12.5mg/L时,EEo值降低较为缓慢;当H2O2剂量>12.5mg/L后,EEo值基本稳定在0.2kW•h/(m3•order)左右。当H2O2剂量增加时,相同电耗下可产生更多的•OH进行目标污染物的氧化;另一方面,由于H2O2自身对•OH的淬灭作用,在大剂量H2O2条件下EEo的降低将进入平台期。实际生产过程中建议H2O2投加剂量取5~10mg/L,使出水中GSM和2-MIB的浓度满足饮用水标准要求即可。Daneshvar等人[7]的研究显示,采用UV/H2O2高级氧化法处理柠檬酸时,其EEo值在0.4~5.0kW•h/(m3•order)之间,由此认为本研究中的EEo值相对较低,高级氧化系统的效率较高。另外,本研究中进水GSM与2-MIB均经过加标处理,实际生产中进水负荷应该较低,且实际生产中反应器更接近理想推流状态,系统处理效率会进一步提高。
3结论
①在中试条件下,当H2O2和UV剂量一定时,GSM和2-MIB去除率随着进水流量的增大而降低;两种目标污染物的去除率与UV剂量呈正相关关系;随着H2O2剂量的增大,GSM和2-MIB去除率呈先快后慢的增大趋势,最大可分别达到99.52%和99.26%,此时出水中GSM和2-MIB的浓度满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的要求。②通过EEo值量化并评价整个系统的电耗情况,针对GSM和2-MIB两种目标污染物分别得出了EEo与H2O2剂量的数值表达关系,由此可对实际生产中H2O2的投加剂量进行预测。
参考文献:
[1]杨显峰.高藻水源地饮用水高级氧化除藻技术研究[J].华中师范大学研究生学报,2015,22(2):174-178.
[2]黄惠燕,陈牧民,关心丽,等.新型除臭剂与活性炭联合投加去除水体异臭味[J].中国给水排水,2007,23(2):83-85.
[3]王永京,杨凯,于建伟,等.饮用水处理中臭氧化副产物生成与控制研究[J].水处理技术,2016,42(6):90-93,97.
[4]李浩,贾瑞宝,李世俊.济南玉清水厂强化常规处理工艺改造设计及运行分析[J].中国给水排水,2012,28(14):90-93.
[5]高迎新,张昱,杨敏,等.Fe3+或Fe2+均相催化H2O2生成羟基自由基的规律[J].环境科学,2006,27(2):305-309.
作者:王昊 单位:上海市政工程设计研究总院