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汽轮机汽封换型技术改造范文

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汽轮机汽封换型技术改造

《宁夏电力杂志》2014年第六期

1汽轮机汽封换型改造方案

1.1改造方案(1)拆除原低压缸轴端、隔板上传统梳齿式汽封,安装新型的接触式蜂窝汽封。(2)重新调整高中压缸的轴端、隔板汽封间隙,标准是在哈尔滨汽轮机厂设计下限值的基础上再降0.10mm。(3)拆除高、中、低压叶顶汽封,重新进行镶齿,并使用专用刀具修刮齿尖,避免曲齿现象。(4)根据现场实际测量情况,调整叶顶汽封间隙。(5)严把质量验收关,以保证安装质量高效、经济、安全,达到显著的节能效果。

1.2改造的具体内容将变形的高、中、低压内外上缸及隔板进行车削处理,处理高压缸喷嘴高、中压分隔挡环裂纹,消除各级间、缸体中分面的漏汽量。同时更换低压缸轴端、隔板汽封圈18圈,高、中、低压缸叶顶汽封89圈。汽封间隙原则上按照厂家设计下限值为标准,高、中压间汽封根据现场实际测量后,确定间隙调整值。具体调整位置及间隙值如表1、表2所示。

2改造效果

2.1大大减少了汽轮机后端轴封漏汽量轴端汽封改造前,由于汽封不好,漏汽多,造成沿轴端漏出的蒸汽流到机房或进入轴承座,既浪费了蒸汽,污染了环境,又导致润滑油变质,使油中带水,给汽轮机的安全运行带来危险。通过此次汽封改造,大大减小了汽封的漏汽量,从根本上解决了这个问题。

2.2提高了机组的经济性2013年9月2日国电南京电力科学技术研究院对2号汽轮机进行了汽封改造后的验收性能试验,数据如下。①高、中压缸后轴封改造,因改造后漏气量减小,热耗由改造前的8657.02kJ(/kW•h)降低到8648.22kJ(/kW•h),降低了8.8kJ(/kW•h),相应降低供电煤耗值0.3g(/kW•h)。②高压缸间汽封改造,因改造后漏气量减小,热耗由改造前的8657.02kJ(/kW•h)降低到8624.82kJ(/kW•h),降低了32.2kJ(/kW•h),相应降低供电煤耗值1.1g(/kW•h)。③因汽封改造后漏气量减小,蒸汽的做功能力提高,使汽轮机效率得以提高,其中:高压缸效率由原来的76.13%增加到77.13%,中压缸效率由原来的87.33%提高到88.33%,低压缸效率由原来的85.43%提高到86.43%。高、中、低压缸效率的提高使供电煤耗降低2.81g(/kW•h)。④低压缸前后轴封改造,凝汽器的漏气量减小,从而使汽轮机凝汽器真空严密性提高,使供电煤耗降低0.5g(/kW•h)。以上各项降低的供电煤耗合计为4.71g/(kW•h)。(3)经济效益评价2号汽轮机汽封圈换型改造后,在146.078MW汽轮机额定参数下热耗率降低145.043kJ/(kW•h),降低供电煤耗4.71g(/kW•h),以单机年发电量10亿(kW•h)/a计算,原煤单价按照200元计算,一年节约燃煤费用为:4.71×10-6t(/kW•h)×10×108(kW•h)/a×200元/t=942000元/a=94.2万元/a。(5)环境和社会效益评价通过汽轮机汽封改造,降低了机组的热耗,节约了能源,提高了能源的利用效率,间接地降低了烟气流量、灰渣量、磨煤机的电量,给环境及社会带来了积极的作用。按照2号机组年节约94.2万元/a计算,每年可减少[5]:燃煤9420000÷200=4710(t),减少灰渣量4710t×25%=1177.5t,减少CO2排放量4710×1.866×Cy/100=4710×1.866×54/100=4745(m3)(标准状态下),减少SO2排放量4710×0.7×Sy/100=4710×0.7×1.1/100=36.3(m3)(标准状态下)。

3结论

(1)2号汽轮机汽封改造,提高了机组的经济性。热耗降低145.043kJ(/kW•h),供电煤耗下降约4.71g(/kW•h)。(2)2号机组年可节约94.2万元/a,每年可减少燃煤4710t,可减少灰渣量1177.5t,可减少CO2排放量4745m3(标准状态下),可减少SO2排放量36.3m3(标准状态下)。取得了巨大的经济效益和社会效益。

作者:麦忠安单位:宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司