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《煤炭加工与综合利用杂志》2015年第三期
1原煤分级效果分析
1.1筛分效率田庄选煤厂5台分级筛的筛分效率见表1,从表中可以看出,上层筛面筛分效率很高,达到了97.64%,下层筛面的筛分效率偏低,为71.32%。
1.2各产品错配物组成特点表2所示为原煤分级筛各产品筛分组成,块原煤中仍混入了部分小于20mm的原煤,其中20~13mm占本级产率7.07%,13~6mm为0.98%。斜轮分选粒度下限为6mm,可以有效分选这两部分原煤,但原煤在斜轮入料端松散度差时,还是能导致一些20~6mm的原煤直接随溢流进入精煤产品。重介质旋流器对这个粒级的分选效果特别好,表3列出了重介质旋流器分选各粒级原煤的技术检查结果,分选大于6mm原煤时数量效率达到96.76%。下层筛筛上物进入了部分小于3mm的原煤,却没有混入大于20mm的原煤,说明上层筛面完好,但混入了少量1~0.5mm的原煤,占本级产率2.53%。重介质旋流器分选1~0.5mm原煤时,精煤灰分9.30%,数量效率为83.37%,精煤产率偏低。而使用CSS则能取得更好的分选效果,见表4,精煤灰分9.52%时,数量效率可达90.81%。下层筛筛下物混入了大于3mm的原煤,占本级产率18.09%,这部分原煤在粗煤泥分级环节会被重新回收,进入重介质旋流器分选。田庄选煤厂每一个生产运行周期为68h或92h,分级筛经过长时间连续运行,筛面堵塞比较严重,筛分效率逐渐降低,主要堵塞物有棉质纤维和化学纤维,其次为一些铁丝、编织物等。因此,必须进行停机清理,以便于在下一轮生产中恢复分级筛的筛分效率。
2粗煤泥分级效果分析
粗煤泥系统的分级设备包括角锥池、分级旋流器和脱泥筛。田庄选煤厂为提高分级效率,做了一系列的工作:将550mm分级旋流器由12台缩减为6台,对分级旋流器的压力进行了自动控制改造,操作时兼顾了角锥池、分级旋流器的联合分级效果,为改善脱泥筛的脱泥效果,将喷水由一道增加为两道。(1)角锥池的分级效果。表5所示为角锥池溢流筛分组成,规定粒级为0.5mm,从粒度组成可以推断,实际分级粒度偏细,其中小于0.045mm产率为67.35%,说明角锥池分离的煤泥水以细泥为主,浮选机将处理这部分煤泥。(2)分级旋流器与脱泥筛的分级效果分析。分级旋流器与脱泥筛配合使用,目的是回收3~1mm粒级原煤至重介质旋流器分选。表6所示为实际回收效果,大于1mm粒级本级产率为36.39%,1~0.5mm粒级原煤本级产率为36.01%,小于0.5mm粒级原煤本级产率为27.60%,可知错配情况比较严重,但这是目前采取各项脱泥措施后的最佳效果。
3CSS入料准备系统分级效果分析
表7所示为CSS入料筛分组成,从表中可以看出,CSS入料中小于0.25mm原生煤泥本级产率56.62%,以目前的脱泥技术来讲,CSS入料中带泥量属于正常水平。0.5~0.25mm本级产率16.59%,CSS能够分选该粒级煤泥,但精煤灰分较高,为13.09%。
4CSS精矿脱泥效果分析
从表7可知,CSS精矿中小于0.25mm煤泥本级产率55.45%,灰分32.45%,因此CSS精矿需要脱泥处理,否则最终精煤灰分不合格,首先采用1台ISB智能振网弧形筛脱泥,之后用直线筛再次脱泥。
5精煤磁选尾矿回收系统分级效果分析
表8所示为精煤磁选尾矿回收系统回收精煤的筛分组成,该系统回收精煤的灰分为11.73%。从表中可以看出,大于0.5mm粒级占本级产率64.44%,0.500~0.250mm粒级占本级23.17%,二者合计87.61%,说明该系统分级效果较好,较好地回收了粗颗粒精煤。
6结论
田庄选煤厂在原煤分级入选的3个环节中,规定粒度为20mm的分级效果较好,数量效率很高,且错配物在斜轮和重介质旋流器内均可有效分选,因粒级较粗,脱介、脱泥对最终块精煤、末精煤产品灰分的影响很小。规定粒度为1mm、0.5mm的分级效果较差,重介质旋流器、CSS和浮选机均可有效分选1~0.25mm粒级原煤,不同设备的分选效果有一定的差别,但1~0.25mm粒级精煤的脱泥降灰难度较大,为此即使粗煤泥分级效果差而导致原煤分级不严格,也不会对最终精煤产率产生实质的影响。
作者:刘明单位:平顶山天安煤业股份有限公司田庄选煤厂