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尿素装置解析水解系统评估范文

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尿素装置解析水解系统评估

《技术与市场杂志》2015年第五期

1问题分析

1)解析塔存在问题分析:解析塔两塔温差大,解析一塔温度偏低,增加蒸汽的前提下并不能有效提温。而根据氨水的温度与其蒸汽总压存在着固定关系,可查出氨水浓度为0时,即不含氨的温度和压力的关系。例如,温度为143℃时,压力为0.3MPa时,排出废液必不含氨。问题主要集中于温差偏大,蒸汽上升阻力大,证明塔盘的阻力降偏大。同时,解析水解三塔,互相联系紧密,流程串联,互相影响较大。解析一塔的效果直接影响水解的效率,相应水解效率低影响解析二塔的解析进行。二塔底部温度达到指标,但一塔底部温度波动大,且低于指标,从而引起水解温度的波动,水解温度最终影响二塔顶部温度,最终导致整个系统波动频繁,废液不合格。2)设计塔盘采取普通筛板塔盘,开孔6,按设计值进行计算机模拟和塔盘水力学计算,上塔的板孔动能因子达到了15.6Pa0.5,已经是筛板塔的操作上限,如在原设计的条件下增加处理量,上段将发生喷射液泛,使上塔出液的氨含量超出设计指标(NH3>1%),导致水解器中尿素水解不完全,下塔出液中的氨和尿素同时超标。再者,筛孔极易被堵塞,堵塞严重情况下,蒸汽上升阻力进一步增大,大量蒸汽堵至两层塔盘之间,溢流堰处充满蒸汽,最终导致下液困难,一塔频繁液泛,氨水漫至回流冷却器返回氨水槽,进水解塔液量大幅下降,氨水在系统内部形成内循环,氨水槽液位快速上涨。3)回流冷却器运行周期短分析。回流冷却器为“U”型换热器,设备位于框架四楼,采用循环水冷却,循环水压力到达该设备时降至最低,导致循环水中杂物、淤泥滞留于冷却器列管“U”型弯处。

2技改方案

2.1解析塔塔盘改造如果解吸塔进料达到32t/h,通过计算机模拟和塔盘水力学计算,上段的空塔动能因子接近22Pa0.5,在塔径确定的条件下,筛板已不能满足生产要求,所以,解吸塔在高于32t/h进料的条件下平稳运行,必须改造现有的塔内件。湖北晨光有限公司根据我公司运行参数对塔盘进行了设计改造,由原来的普通筛板塔盘改为单溢流导向固阀塔板。1)解吸塔处正常生产负荷30~35m3/h,最高41m3/h,生产负荷下限25m3/h。2)新型塔有自冲刷作用,不易附着固体颗粒及易产生自聚物料。3)新型塔盘能够给汽液两相提供充分的接触空间,使之能有效分离,减少雾沫夹带。4)新型塔盘效率有效提高,板压降低。5)具有消泡性能,新型塔板能够处理常规塔板难以处理的易发泡物料。

2.2回流冷冷却方式改造回流冷冷却方式更改为密闭循环,密闭水中介质为脱盐水。

3效果评价

1)回流冷冷却方式改造效果评价。技改前,回流冷却器为“U”型换热器,运行一段时间后发现其冷却效果逐渐减弱,回流液浓度降低,解析气相无法完全被冷凝,解析压力升高。系统主要表现:解析手动放空始终有一定开度,造成放空量增大,氨的损失,同时排气筒排气中氨味增加;同时回流液浓度低导致进入高压系统水碳比偏高,转化率降低,增加能耗。最短运行周期为3个月。通过技改,投用以来,冷却效果良好。脱盐水冷却管线及水池内循环水都进行了置换,并水池内水定期进行切换。回流泵回水温度稳定在55℃~63℃,波动小,回流泵出口温度稳定在75℃~80℃。解析压力稳定在0.23~0.27MPa,未出现超过0.30MPa情况。2)新型塔盘投用以来,解析效率明显提高,解析废液中氨含量分析可保证10ppm;系统稳定情况下,可达到2ppm。技改后,运行至今塔盘效率正常,未发现堵塞现象。从操作上来看,新型塔盘投用后,系统稳定性有了明显增强,抗波动性大,在高压系统波动或开停车过程来料浓度变化,浓度达到10%情况下,解析系统无较大波动。运行至今,未出现大幅降温情况,操作强度与难度有了明显降低,为岗位操作人员提供了较好的操作条件。同时,在保证解析废液完全合格的前提下,解析气相现场放空全部关闭,解析塔两塔三个温度温差为1℃~3℃,底部温度为143℃~144℃。

4结语

尿素解析水解系统在经过塔盘改造后,从效率、能耗、操作方面有了明显改进,为操作人员提供较好操作硬件的同时,降低了系统消耗。

作者:牛小强 单位:山西潞安煤基合成油公司