本站小编为你精心准备了浅谈高炉低镁高铝新工艺冶炼实践参考范文,愿这些范文能点燃您思维的火花,激发您的写作灵感。欢迎深入阅读并收藏。
《酒钢科技》2017年第2期
摘要:文中对新兴铸管3#高炉低镁高铝冶炼的实践进行了总结。针对烧结矿降低MgO含量后,高炉炉渣新特性的变化,采取了一系列改善应对措施,达到维持炉况长期稳定顺行,实现降低铁前系统成本的目的。
关键词:高炉;炉渣;MgO;Al2O3;冶炼
从2016年4月份开始,公司不断加大低价格进口高铝铁矿配比,同时,降低烧结矿MgO含量。高炉渣中Al2O3不断升高,镁铝比降低至0.4左右,给高炉操作带来很大挑战。
1烧结矿性能指标变化
自公司提出低镁烧结,炼铁部及时成立攻关小组,以3#高炉为例,展开工业实验,并逐步向其它高炉推广[1]。利用烧结杯实验室,对烧结矿性能指标(低温还原粉化率、还原性、熔滴性能)变化,进行跟踪、记录、分析,烧结矿成分及性能指标变化对比。
2炉渣特性变化及应对措施
影响炉渣性能的主要因素是炉渣的化学成分。在正常高炉冶炼实践中,一般是通过调整占炉渣总成分组成95%以上的CaO、SiO2、Al2O3和MgO四个主要组元的含量来找到具有优良性能的炉渣成分。我部烧结矿Al2O3含量在3%左右,MgO含量在1.75%左右,如上述表1所示。高炉炉渣中Al2O3含量在18%左右,MgO含量6%左右。攻关组主要通过两方面调整控制,一是在造渣制度方面,提高炉渣R2至1.25-1.3倍,R4提高至1.0以上,提高渣铁物理温度,以降低高温区炉渣黏度,确保炉渣良好的脱S能力;二是下部送风制度和上部装料制度调整。通过调整缩小送风面积和加成风口长度的措施,目的是提高风速和鼓风动能,以“吹透”炉缸中心。目前,3#高炉风口以110×360mm为主,铁口方向配110×400mm风口,送风面积在0.1521m2。装料制度方面,以“稳定边缘,强化中心”的原则调整控制。
3结论
通过烧结杯实验室数据分析及高炉工业试验表明,烧结降低MgO有利于烧结混合料的液相流动性的改善,并可以收窄烧结矿形成的软熔带温度区间,有利于改善高炉透气性。
4效益测算
通过此项新工艺的实施,主要可以从三方面降低铁前成本,即增加高性价、高炉外矿配比,降低配料成本、烧结降低熔剂消耗、降低高炉燃料消耗。效益测算如下:
(1)增加高铝外矿配比,降低配料成本。与去年平均相比,1-5月份高铝矿配比增加30%至75%左右,折合吨矿配比增加240kg/t,按照1-5月普指平均价格,高铝矿较主流低铝矿价差在15.3元/t,那么3#高炉按照日产铁量1850t/日计算,年效益为:1850*1.76*0.82*0.25*15.3*360=367.65万元。
(2)降低烧结熔剂消耗。烧结MgO从去年平均2.33%降低至1.75%左右,理论测算,熔剂单耗降低10kg/t(净矿),那么,以3#高炉年入炉烧结矿96.32万t计算,年效益为:96.32×0.01×158=152.18万元。
(3)降低高炉燃料比。由于降低MgO后,烧结矿质量和性能改善,品位提高,高炉燃料比较去年平均下降约12kg/t,1-5月份综合燃料价格平均为680.12元/t,那么,年效益为:1850×0.012×680.12×360=543.55万元。
参考文献:
[1]张旭升,吕庆,刘小杰,刘朝卿,喇校帅,郄亚娜.高炉炉渣中钛、镁、铝最优配比[J].钢铁,2015,50(06):8-14.
作者:曹雷;杨广洲;职永祥;李志刚 单位:新兴铸管股份公司武安工业区