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《中国钼业杂志》2014年第三期
1工艺介绍
金堆城钼业股份有限公司化学分公司二硫化钼车间是该公司唯一的MoS2产品生产线,主要承担不同规格MoS2产品的生产及研发工作。原料为Mo>57%的辉钼精矿,按照客户的需求制备不同规格的产品销往国内外,原矿和某批产品的的化学组分见表1。段酸浸工艺,即一段浸出和二段浸出。将Mo>57%的钼精矿与HCl、HNO3和H2O按一定比例混合在一定温度下反应,除去以FeS2为代表的金属化合物,然后将除以FeS2为代表的金属化合物后的钼精矿与HF、HCl和水按照一定比例混合,除去SiO2,达到二硫化钼产品生产的需求。采用硝酸钠替代部分硝酸的工艺,和原工艺操作方式几乎等同,只是酸浸一段工艺中通过调整HNO3、NaNO3的加入比例,即可实现去除以FeS2为代表的金属化合物杂质的目的。由于加入硝酸钠,反应速率延缓,有效解决了废气处理的压力,同时也降低了浓硝酸对二硫化钼的氧化,提高了钼金属回收率。
2结果与分析
由于一段酸浸硝酸挥发的烟气不能被烟气回收系统完全吸收,采用部分NaNO3来替代HNO3,解决了这一环境污染问题。为了更好地指导工业化生产,研究小组分别进行实验室试验和工业化试验。
2.1实验室试验为了更好地接近工业化生产条件,Mo>57%的钼精矿、HCl、HNO3、H2O和NaNO3均来自生产一线,反应温度、各个组分之间的比例、搅拌速率、反应温度等条件同工业化生产保持一致,得到的数据见表2。从表2可以看出,采用NaNO3替代部分HNO3,产品的指标均合格,因此,在实验室条件下是可行的。这是由于NaNO3在酸性介质中扮演着与HNO3同样的角色,有效地降低了反应速度,反应较为充分。
2.2工业化试验在实验室试验的基础上,研究人员在生产一线进行了工业化试验研究,采集到的数据见表3。在长达两个月的工业化试验中所采集的数据表明:采用NaNO3替代部分HNO3在生产线上可以生产出各项指标合格的高纯MoS2,与此同时,在一段酸浸中废水中的可溶性钼较正常使用HNO3时的含量大大降低,有效提高了钼金属的回收率。由于硝酸钠的加入反应速率得到一定程度的缓解,烟气的排放大大降低,在工业化试验期间无淡黄色的NOX混合气体排放。产品的微观形貌见图1。
3结论
(1)用NaNO3替代部分HNO3,在MoS2生产线酸浸一段工业生产中能够满足不同规格MoS2产品的需求,效果和正常使用硝酸在产品质量上相当。(2)用NaNO3替代部分HNO3,比正常使用硝酸一段废水中可溶性钼含量减小,提高了生产二区的钼金属回收率,有一定的经济效益。(3)采用硝酸钠替代部分硝酸生产工艺比正常使用硝酸废气处理效果好,烟气达标排放,实现了“绿色”生产。
4展望
(1)本公司MoS2生产线仍为传统上的手工作坊模式,劳动强度大,由此导致的人力物力损耗巨大,且产品回收率较低,因此,MoS2从传统上的手工作坊模式向自动化生产线改造迫在眉睫。(2)本公司MoS2生产线生产出来的超细粉的粒径大多为500nm左右且微观形貌单一,随着科学技术的发展,首先,对MoS2的粒径要求会越来越小。其次,不同微观形貌的MoS2会表现出不同的物化性质,应用于不同的领域。因此,研究并开发小粒径且微观形貌的多样化的MoS2是今后MoS2工业化生产的发展方向。
作者:惠三顺解小锋胡耕科李航宇单位:金堆城钼业股份有限公司化学分公司