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《给水排水杂志》2014年第六期
1集约化供水建设内容和进程
岛域集约化供水按照“四厂四片”的规划原则,逐步分阶段推进,具体建设内容和进程如下:(1)2011年建成城桥水厂一期工程(7.5万m3/d)和厂外配套输配水管网,切换并关闭区域内5个乡镇水厂。供水范围鸽笼港以东,新河港以西地区,包括城桥新城和新河镇西部。根据用水需求,2020年前完成二期工程。(2)2011年建成陈家镇水厂一期工程(4万m3/d)和厂外配套输配水管网,切换并关闭区域内3个乡镇水厂。供水范围渡港以东地区,包括陈家镇、向化镇和东滩。根据用水需求,2020年前完成二期工程。(3)2014年建成堡镇水厂供水工程(8万m3/d)和厂外配套输配水管网,切换并关闭区域内10个乡镇水厂。供水范围渡港以西,新河港以东地区,包括堡镇和新河镇东部。(4)2014年建成崇西水厂供水工程(5万m3/d)、厂外配套输配水管网和中途增压泵站,切换并关闭区域内10个乡镇水厂。供水范围鸽笼港以西地区,包括庙镇和明珠湖地区。
2原水水质及处理对策
规划的东风西沙边滩水库和陆域原水管线将于2014年建成。南横引河是崇明最大的环岛运河,设多个分支水闸通长江。在规划边滩水库投入使用前,南横引河作为临时过渡水源,水源切换后,南横引河作为4座新建水厂的备用水源。双水源的建设,从最大程度上保证了岛域供水的安全性。
2.1南横引河水质以南横引河江口段监测值为样本,分析水质数据:CODCr、BOD5符合地表水环境质量标准限制中的Ⅲ类标准;氨氮90%时段符合Ⅲ类标准;总磷、总氮属于劣Ⅲ类标准;挥发酚、石油类时有超标。综上分析,南横引河水质在Ⅲ~Ⅳ类,属微污染水源水。表1是南横引河江口断面水质数据。
2.2边滩水库水质
2.2.1水库工程阶段原水水质对取水口水域进行常规水质监测,取水口总体水质表现良好,其中汛期主要超标因子石油类为Ⅳ类,Ⅱ类达标率75%;非汛期主要超标因子为总磷、粪大肠菌群,分别为Ⅳ类、Ⅲ类水标准,Ⅱ类达标50%、37.5%。其他水质因子为Ⅰ~Ⅱ类标准,总体评价仍在Ⅱ~Ⅲ类标准。
2.2.2水库成库后原水水质经过水库静沉后,参照陈行水库水质资料,预测原水水质仍应在Ⅱ~Ⅲ类,浊度将有所降低,平均在50NTU以内,藻类等会有一定的富集。
2.3处理对策根据规划水源水质,采用适宜的氧化剂对原水进行预处理并强化常规混凝沉淀,使出水水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的要求。考虑到今后原水水质变化的不确定性,工程预留了深度处理用地,视水源水质的变化按需实施。根据备用水源水质,除上述强化常规处理措施外,厂区内还考虑一些其他的工程措施:(1)设置粉末活性炭投加设施去除酚类、石油类有机污染物。(2)强化对有机污染物的处理,采用高锰酸钾复合盐作为备用氧化剂和助凝剂。
2.4净水工艺流程综合考虑岛屿的地理环境特点和供水管理的特殊性,从技术成熟、管理方便的角度出发,4座水厂常规净水池型均采用机械混合折板絮凝平流沉淀池-均质滤料滤池。净水工艺流程见图2。
3集约化供水系统方案
在各新建水厂供水范围内,采用中心水厂至各乡镇水厂,各乡镇水厂至管网用户的二级供水方式。根据管网水力计算结果,或利用原乡镇水厂的出厂管直供,或利用其清水池、出水泵房调蓄增压后供管网用户,或改造原乡镇水厂,在供水线路较长区域作为中途转输泵站。
4净水工程设计
4.1常规处理工程
4.1.1机械混合折板絮凝平流沉淀池4座水厂絮凝池前端均设机械混合池,混合时间40~60s,G值≥500s-1。絮凝时间18~20min,采用三段不锈钢折板,峰速0.32~0.10m/s,平流沉淀池设计水平流速12~10.5mm/s,沉淀时间110~100min,有效水深3.5~3.3m。沉淀池出水采用不锈钢穿孔指形槽,出水负荷小于250m3/(d•m)。
4.1.2均质滤料滤池单格滤池过滤面积40.9~91.2m2,设计滤速7.2~8m/h。采用石英砂滤料,有效粒径0.85mm,不均匀系数K80≤1.3,滤层厚度1.20m。支承层粒径2~4mm,厚度0.1m。反冲洗方式为气水反冲加表面扫洗。布水布气系统采用预制混凝土滤板,上设长柄滤头。反冲洗气源及水源由反冲洗泵房的鼓风机及反冲洗水泵提供。水源来自南横引河时,滤池初滤水直接排放,待切换为长江原水后初滤水回用至滤池前端。
4.1.3综合加药间消毒药剂的选用受限于崇明岛四面环水的交通运输环境,上海市区常用的Cl2无法保证正常的运输供应,因此崇明县全部乡镇水厂均采用现场制备复合ClO2代替Cl2作为消毒剂,制取原料为盐酸和氯酸钠。相较于Cl2,ClO2有更强的氧化和杀菌作用,可除去氯酚、藻类等引起的臭味,余氯可保持时间较Cl2长,具有强烈的漂白能力,可去除色度。使用后,各乡镇水厂普遍反映使用较方便,效果尚好。但上海市水质监测中心对各乡镇水厂出厂水进行常规抽检时,多次发现水中氯酸根离子浓度超标,说明在使用ClO2时,如何在保证余氯的前提下,合理控制投加量并提高原料转化率尚有待探索。为解决ClO2投加量较大时,副产物容易超标的问题,并尊重当地的使用习惯,同时考虑到崇明岛特殊的地理位置,设计保留ClO2,并增加现场制备NaClO溶液作为氧化、消毒剂。NaClO在混合前端和滤后出水投加,ClO2做为可选择的补充协同消毒投加于清水池出水。目前已建成运行的崇明城桥水厂、陈家镇水厂均采用了NaClO+ClO2的协同消毒模式,处理效果良好,未有消毒副产物超标现象。为降低现场制备NaClO的设备成本,考虑在4座水厂中的两座设总制备车间,通过槽车将制备液运送至其余水厂和增压泵站。加药间设计综合加药间由加矾、加粉末活性炭、加高锰酸钾复合盐、加二氧化氯、加次氯酸钠五部分组成。采用液体聚氯化铝作为混凝剂,投加量30~50mg/L。每座水厂设粉末活性炭料仓投加系统1套,湿式投加,投加含量3%~5%,最大投加量50mg/L;高锰酸钾复合盐投加装置1套,最大投加量1.5mg/L;ClO2发生装置1套,最大投加量按有效氯1.0mg/L计。电解食盐水现场制备NaClO,生成溶液约0.8%。设计以总投加量最大不超过5mg/L计算发生器产量,利用晚间8h谷时低电价时段制备满足24h用量溶液。以设在堡镇水厂的总车间为例,共设3台发生器,2用1备,单台发生器产量50kg/h,功率350kW,NaClO储池采用室外地下式混凝土池体,共设2座,水深约3m。设2台NaClO提升泵,1用1备,提升溶液至室内高位储罐,采用隔膜计量泵投加药液。加药间内设食盐储存场地和溶解池,空间大小按7d用量考虑,另配套设盐水泵、风机、软水装置等辅助系统。综合加药间内加氯部分的布置见图3.
4.2排泥水处理工程4座水厂的最终水源为东风西沙边滩水库,参考以陈行水库为原水的月浦水厂、泰和水厂,预测其原水平均浊度在50NTU之内。综合考虑由于水源不同造成的原水浊度变化,同时兼顾工程经济性,排泥水设施处理能力按南横引河近2年80%浊度概率取值,同时在构筑物设计中留有余量,待水源切换为边滩水库后,上述设施的处理保证率将会提高。为使处理设施有针对性,处理效果好,设计将滤池反冲洗废水及沉淀池排泥水分别收集和处理,具体流程见图4。6运行2011年初城桥水厂、陈家镇水厂相继投产运行。2011年高峰供水期间,城桥水厂供水量超过设计水量,最高日接近8.5万m3/d。2座水厂供水设施运行平稳,供水水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006),出水浊度控制在0.2NTU以下。具体水质指标见表2。
作者:金晓云单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司