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《给水排水杂志》2014年第六期
1膜系统设计
在膜生物反应器中,由中空纤维膜组成的膜组件浸放在好氧曝气区中,由于中空纤维膜0.02μm的孔径可以完全阻止细菌的通过,所以将菌胶团和游离细菌全部留在曝气池中,只将过滤出水汇入集水管中排出,从而达到泥水分离,免除了二沉池,各种悬浮颗粒、细菌、藻类、浊度和COD及有机物均可得到有效去除,保证了出水悬浮物接近零的优良水质。膜池分为4格(见图2),设计平均流量90m3/h,尺寸为长12.2m×宽2.8m×高4.5m,高峰期停留时间1.5h。立升PVDF超滤膜经过特殊的亲水化处理,膜丝具有永久的亲水性能,可以在较低的跨膜压力下得到较高的水通量。通过优化生产工艺和配方,生产的PVDF中空纤维膜孔隙率高,分布均匀,为膜丝的通量提供了可靠的保障。立升mbr膜元件具有独特的防断丝保护结构,可以有效防止断丝,提高膜组件的使用寿命,膜元件的上下两端各配置一条集水管,当膜纤维内形成真空时,水渗透到膜纤维中,分别在膜纤维两端的集水管内汇集并输出膜元件外。这种结构能使膜纤维的利用率提高,过滤效率优于只有一端出水的膜元件。集成化的膜箱组装密度高、占地面积小,利用支架做产水管和曝气输送管,膜箱结构紧凑,曝气效率高,冲洗效果好,污泥附着量少。选用膜的技术参数为:膜材料:聚偏氟乙烯;膜孔径:0.02μm;膜面积:12.5m2;孔隙率:40%~50%;稳定状态时产水量:16L/(h•m2)。本工程使用的的膜元件及膜架如图3所示。
2运行状况
该项目自2006年11月投入使用以来,已经正常运行7年有余,各项指标较为稳定并优于设计指标。运行方式:连续曝气,间歇出水(9min过滤、1min水反洗);设计通量:16L/(m2•h);实际平均运行通量:15.2L/(m2•h)(由于原水水量有限);膜池MLSS:7000~9000mg/L;曝气强度:0.25m3/h;NaClO维护清洗:1周1次,浓度500mg/L~1000mg/L;操作方式:反洗进药,浸泡时间不少于30min;膜池排泥:每天1次,每次10min;化学清洗:6~8个月/次,3000mg/L的NaClO溶液浸泡16h膜系统出水水质以及进出水效果分别见表2和图4。由以上实测数据看出,膜系统实际出水水质明显优于设计水质指标,特别是SS的去除效果优良且稳定。即使在原水有明显波动或外界因素影响的情况下,膜系统出水依然能保证较高水平。通过COD和氨氮出水指标,也可以看出MBR有很强的有机物的去除功能。另外,其他测定指标表明,膜出水水质可满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920—2002)标准,该项目通过了当地环保部门的验收。
3膜组件性能评估
2007~2011年膜系统产水量变化如图5所示。以上是膜系统连续运行近5年的处理能力,可以看出系统处理能力始终维持在280~300m3/h,7d进行1次次氯酸钠清洗,6~8个月进行一次化学清洗,膜的通量能得到良好恢复,远超过系统设计的期望水平。膜系统运行3年后膜的表观性状如图6所示。在跟踪调查中发现,膜系统运行4年后,观察膜表面情况,发现膜丝表面无明显积泥、断丝情况,膜性能依然良好。针对图6膜情形评估至少可以再使用3年。
4运行成本分析
本工程的运行费用主要包括电费、药剂费、人员工资、污泥处置费和折旧费。污水处理设备按全年运行,即每年运行365d。本工程总耗电量0.85kW•h/m3,电费按0.6元/(kW•h)计算,则运转所需电费为0.51元/m3。膜清洗药剂费、污泥加药费折算后单方水药剂费为0.035元/m3。运行管理定员8人,每人每月1800元,折合单方产水人工费0.06元/m3。污泥处置费折合成单方水成本0.015元/m3。膜外设备按20年等值折旧,构筑物按50年等值折旧,膜片按8年折旧,折旧费为0.65元/m3。综上处理成本为1.27元/m3。在该集团下属的工业生产用水水价为2.63元/m3,超过用水指标的部分还要加倍收取费用,可见,MBR用于处理废水回用具有极大的优势,节省水资源的同时又可带来较大的经济效益。
5结语
MBR工艺用于处理屠宰废水,出水水质明显优于传统工艺,出水可达到回用水水质标准,实现污水再利用。本工程膜系统采用的膜组件经过5~6年的稳定运行,产水量基本维持稳定,日常的维护清洗及化学清洗对膜恢复效果良好,未发现明显断丝、积泥等现象。该工程MBR工艺能耗与传统工艺相差不多,考虑到污水回用效益,在经济上是划算的,同时随着膜质量和膜成本的逐渐降低,MBR的投资和运行费用也会逐步降低。
作者:陈清白新征于玉彬单位:苏州立升净水科技有限公司