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XXX公司#2机组C级检修,从2019年3月2日到2019年3月31日,总工期30天,控制工期28天。本次检修计划检修项目969项,其中标准项目849项,特殊项目42项,技改项目16项,技术监督项目62项。
本次检修中XXX公司所承接项目共焊接承压焊口总数359只,受监焊口101只,重要部件焊补6处,探伤焊口数68只,一次合格数68只,一次合格率为100%。其中热处理焊口34只。
一、主要工程项目(承压焊口清单):
承压焊口清单
二、修前准备
1、工艺文件准备。检修开工前根据公司201C修检修工程计划任务书,认真梳理相关受监焊口项目,通过查找图纸、与检修部及班组的沟通,明确相关焊接项目的使用工况、材质、规格及工作量,从而预制定相关项目焊接热处理工艺文件,并履行相关签字确认工作。本次201C检修,修前共编制焊接工艺卡17份,修中增编焊接工艺卡2份,配合检修编制甲一次风机机壳裂纹修复方案中的焊接方案。
2、设备材料准备。在检修开工前,按照特殊过程控制程序要求,对所有在大修中使用的焊接热处理设备、无损检测设备进行维护保养,对相关仪器仪表进行定期计量检定,从而确保了检修过程各类参数的准确有效。另外对C修中使用的各类焊接材料及工器具均进行较为充分的准备,提前进行了计划编制、送审、采购及验收入库。
3、安全管理准备。在C修开工前对所有参修焊工及外借用工进行有针对性的安全交底,重点是本次C修的高危作业及危险因素、新电公司201C修相关管理制度,使每位员工事先熟悉各项工作程序,明确工作中安全控制点,从而在工作过程中落实各项安全措施,确保人身安全和设备安全。
4、进行技术交底。在C修开工前,对所有的参修员工进行相关焊接工艺规程的培训学习,对预制定焊接热处理工艺项目进行培训交底,特别是汽机疏水气动门改型、系统优化、热控#1机高旁超压保护压力开关冗余改造及锅炉受热面相关工作更是我们技术交底的重中之重,使每一位参战员工对相关焊接工作采用什么样的工艺参数,执行什么技术要求,做到心中有数。
5、受监焊口焊接人员岗前培训及考核。针对本次201C修中汽机疏水气动门改型、系统优化、热控#1机高旁超压保护压力开关冗余改造等受监焊口数量多、新钢种、时间紧等特点,以及电力工程内部焊工平时焊接承压焊口较少、实践操作技能弱化的实际情况,在开工前一周就按排拟参加相关项目的焊工(XXX、XXX等)到焊培中心进行岗前强化培训和代样考核。针对本次培训专门下发了培训通知,指定了培训任务和考核项目,培训时间从2019年2月25日开始,于3月6日结束,3月7日考核代样经拍片全部合格。这就保证了进入相关项目的人员是“熟练工”,从而保证了施焊焊口的合格率。
本次201C修人员入场前技术交底和安全交底3次32人次,分别是3月4、5、13日的焊工班人员、热处理人员、长期临时用工及本次201C修临时用焊工。
三、强化工期控制,确保C修提前圆满完成任务
为保证按网络计划和重点控制工期完成C修任务,金属焊接专业除了加强人员的内部调配外,更是强化与协作单位及检修班组的沟通协调,督促他们尽量把相关的试验、焊接、热处理工作朝前赶,亦或交叉进行,真正做到检修、焊接、热处理、无损检测等工作一盘棋。从而确保了所有与焊接有关的项目均按节点完成。
本次201C修,3月2日停机,至3月13日检修中承压受监焊口工作尚未展开,作为焊接专工,一方面每天紧盯相关专业专工,尽快把相关项目工作票开出来,另一方面请求检修班组及相关外包单位尽快拆除保温,做好备品备件的跟踪,以便条件成熟后焊接工作能尽快开始;同时也亲自与检修部相关项目负责人购通,协商技术方案及准备工作事宜,提醒他们有关项目如不能尽快开工,将影响到相关的关键工期节点(如主汽疏水阀动改型将影响到凝器上水)。千呼万唤中终于于3月14日等来了承压受监焊口的正式开工。
汽机主汽疏水阀门改型项目。开工前,焊接专工专门把所有的焊接工艺卡复印给阀门施工单位(XXX公司)项目经理并专门进行了坡口加工等技术交底,但是由于他们的人员全部是修理阀门的专业工人,都没有干过管道安装,无论切割,还是坡口打磨,都不专业,与要求的差别很大,尽管又到现场再次说明讲解,最终效果仍不明显。所以在3月14日开工后,由于零米层小平台阀门又未切割加工完备,不具备焊接条件,再次于3月15日停工一天。之后只能在焊工不间断的现场指导下,并全过程参与对口,此项工作在热处理的大力协助下,从7天工期缩短至5天(每天晚上加班)。否则100%影响到凝器灌水节点。
汽机系统优化项目。本身改造用P91管道来货较晚(3月15日中午),来货后又发生来货材质错误情况(P91钢管来成碳钢管),此P91管直至3月19日才到,到了之后我们焊工、热处理工再次配合机检四班加班加点,进行焊接热处理作业,最终在凝器灌水前完成了此项工作。
同样热控高旁超压保护压力开关冗余改造项目,也是开工很晚,全程没有本厂正式工参与,参与该项工作的检修人员大都是外借技工或07年进来的学生,根本没有管道安装工作经验,不会对口,大多数对口都是焊工自行完成,中间又发生不锈钢管下料尺寸搞短情况,当然最终也是提前完成。
本次201C检修热处理工作是对我们的严峻考验,时间太短、工作量太大(共34只焊口),全部是高合金P91、P92管道,而且34只热处理焊口中有25只焊口是不带短载的阀门、三通、弯头焊口,接口不规则,只能采用绳式加热带慢慢缠绕,尽可能对同类型接头型式采用串联方式(这样才能一批次处理尽可能多的焊缝),但这也又给我们的过程控制带来了很大难度和不可预见性,只能在处理过程中加强温度的监盘及现场管口温度的巡视来补救。另外热处理人员提前介入,每道焊口焊完后,立即进行热电偶的安装、加热带的铺设及保温,这样基本上上天焊完的焊口,第二天全部热处理完。从3月15日开始,到3月22日结束,每天都加班到20时至23时。至3月22日热处理工作全部结束。
四、强化安全管理,构筑起#2机组C修的安全屏障
为确保#2机组C修期间的安全生产,实现检修“设备零损坏,人员零伤害,安全零事故”的安全目标,在本次C修中,焊工班及热处理组认真落实安全生产责任制,重点抓好高空作业、有限空间作业、电焊气割的防火星和现场临时用电等重点项目、重点区域的安全管理,加强临时用工管理,加强安全教育及培训力度,加强安全监督,加强重点工作的控制,全方位做好小修的安全管理。
加强安全监督,承担起C修安全的“保护神”。在每天的班前会上,强调焊接作业点的危险因素辩识及安全措施要点,在班后会上对当天的安全情况进行总结分析。焊接专工及焊工班组长坚持做好C修现场的专项检查、日常纠察工作。每天把安全用电、高空作业、起吊作业、交叉作业、有限空间作业及电焊气割的防火星等作为专项检查的重点,把人员违章、安全设施等作为日常纠查的重点,对违章作业及不文明施工行为,进行公示;确保整个C修现场安全“可控、在控、能控”。
在整个C修期间,焊工班及热处理组没有发生一起习惯性违章,没有发生设备损坏事故,没有发生人员伤害事故。
五、强化质量控制,打造#2机组C修“精品工程”
为保证#2机组C修质量目标,焊接专工每天深入现场对检修过程质量标准、工艺纪律及焊接热处理和无损检测工艺卡的执行情况进行抽查、监督,时刻把住作业过程的质量关,严格按照关键节点来控制每一个项目的进度;并对违反工艺纪律等情况做出停工、限期整改和培训学习。始终把“安全第一,质量至上”的要求贯彻到机组检修的全过程,充分调动每位职工的主观能动性,挖掘每位职工的潜能。每一个焊接项目都有明确的工作负责人、工艺要求和工作程序。每个工作组都把焊接工艺文件带到检修现场,严格按照工艺文件标准要求进行施焊。
在检修过程中,每位员工发扬“细实、精雕细刻”的工作作风,发扬“人人都是一道屏障”的工作理念,对检修中发现的问题进行举一反三、全面排查。
本次201C修具体项目开工前的代样考核6人次,现场焊接工艺卡培训交底8次,现场热处理工艺培训交底14次。
本次201C修施工过程中因工艺纪律执行不到位而停工现场培训学习1次(3月24日);
201C修过程中工艺纪律检查8次,发现重大违反工艺纪律情况1次(3月24日);
六、强化成本控制,争创“廉价”工程
材料成本控制。一方面配合现场文明卫生及工完、料尽、场地清的要求,所有的焊接场所不允许存在整根焊条现象,另一方面在焊条烘烤时,原则上与预想数量相当,不允许整包焊烤(焊条重复烘烤不得超过两面次,多烘容易造成焊条报废)。另外在氧气、乙炔、氩气的使用过程中,真正做到工停关气,从而避免了浪费气源现象的发生。
人力成本控制。本次201C修共聘用临时焊工7人,在这些人的使用上,一方面在开工到岗节点上打破过去开工前全部到岗惯例,改为确实有需求时的分批次入场。另外也打破工程结束共同离岗的惯例,改为一无工作立即离岗。仅这一项即可节省开支约10000元。另外在热处理用工上原先是请求检修班组给与人力支持,这次是要求焊工班在热处理用工时段,合理调配工作任务,压缩焊工用量,抽调2名临时用焊工全力支援热处理工作,这方面可节省开支约3000元。
工程成本控制。本次201C修所有承压受监焊口,除整体外包的MGGH加热器更换及炉本体项目内的省煤器割管检查焊口外,汽机区域内承压受监焊口全部由自己人员施焊(其实本次炉本体项目中承压焊口签的也是开口合同,所有承压焊口也是可以由玉帛公司干的),仅这一项可为公司节省十多万元工程费用。下表一为本次201C修炉外承压受监焊口工程费用,表二为上次201A修炉外承压焊口费用。 表一新电公司201C修承压焊口工程价
(炉外汽机区域)
序
号
项目名称
母材材质
规格
焊口
数量
单价
(元)
总价
(元)
备注
1
#2机甲高压主汽门前管道疏水二次门
A335-P92+F92
φ88.9×22.22/φ114.3×28
3
3000
9000
汽机管道
2
#2机甲高压主汽门前预暖疏水二次门
A335-P92+F92
φ114.3×28
2
3000
6000
汽机管道
3
#2机乙高压主汽门前预暖疏水二次门
A335-P92+F92
φ114.3×28
2
3000
6000
汽机管道
4
#2机甲高压调门前疏水一次门
A335-P91+F92
60×14
2
3000
6000
汽机管道
5
#2机乙高压调门前疏水一次门
A335-P91+F92
60×14
2
3000
6000
汽机管道
6
#2机补汽阀前疏水一次门
A335-P91+F92
60×14
2
3000
6000
汽机管道
7
#2机补汽阀后疏水一次门
A335-P91+F92
60×10
2
3000
6000
汽机管道
8
#2机甲中压主汽门前疏水一次门
A335-P92+F92
φ88.9×7.62
3
3000
9000
汽机管道
9
#2机乙中压主汽门前疏水一次门
A335-P92+F92
φ88.9×7.62
2
3000
6000
汽机管道
10
#2机汽机疏水系统优化1
(主汽门门杆漏汽至轴封改造)
A335-P91
60×4
9
800
7200
汽机管道
P91+12Cr1MoVG
60×4
1
800
800
汽机管道
12Cr1MoVG+15CrMo
60×5+δ10
1
800
800
汽机管道
11
#2机汽机疏水系统优化2
(高排通风阀后疏水一次门割除)
12Cr1MoVG
20G
Φ60×5--3
Φ60×5--1
4
600
2400
汽机管道
12
#2机高旁超压保护压力开关冗余改造
316L
Φ18×4
27
520
14040
汽机管道
316L
Φ18×4
12
520
6240
汽机管道
316L+304
Φ14×4
6
520
3120
汽机管道
14
#2机甲中压主汽门前疏水二次门(气动)
A335-P92+F92
Φ88.9×7.62/φ114.3×7.62
2
3000
6000
汽机管道
15
#2机乙中压主汽门前疏水二次门(气动)
A335-P92+F92
Φ88.9×7.62/φ114.3×7.62
2
3000
6000
汽机管道
合计
84
100600
表二新电公司201A修承压焊口工程价
(炉外管道)
序
号
项目名称
母材材质
规格
焊口
数量
单价
(元)
总价
(元)
备注
1
炉外小口径
低合金钢
DN100以内
376
520
195520
炉外管道
2
炉外小口径
高合金钢
DN100以内
35
600
21000
炉外管道
3
炉外中口径
低合金钢
DN100至DN200
2300
炉外管道
4
炉外中口径
高合金钢
DN100至DN200
6
3000
18000
炉外管道
5
炉外大口径
低合金钢
DN200以上
7
8000
56000
炉外管道
6
炉外大口径
高合金钢
DN200以上
10000
炉外管道
7
其它(焊补堵漏)
SUS304
Φ27
60
200
12000
炉外管道
8
9
合计
484
302520
七、“正能量”显光点
1、“百万疏水系统阀门改型”项目组。项目组4人从修前到焊培中心的强化训练和代样考核,就非常认真、仔细,考核结果令人满意。在具体的焊接施工环节,严格执行焊接工艺纪律要求,积极配合指导检修人员坡口加工及对口,为保证工期节点加班加点朝前赶,在焊接过程中好几人娇嫩的脸上灼脱皮了、眼睛照射疼了(强烈的紫外线弧光灼照及工作地点照明较差导致),也是毫无怨言。所有焊口都是一次合格。
2、“#2机高旁超压保护压力开关冗余改造”及“汽机系统优化”项目组。“#2机高旁超压保护压力开关冗余改造”项目焊口较多,热控配合人员大都没有管道安装经验,大多数焊口的对口都是焊工自己进行。“汽机系统优化”项目由于来料错误,导致来货后工期很紧,同样只参加班加点方才保证了工期节点。所有焊口同样一次合格。
3、“百万疏水系统阀门改型”和“汽机系统优化”项目组的热处理组。本次热处理工作真正是时间太短、工作量太大(共34只焊口),而且全部是高合金P91、P92管道,34只热处理焊口中有25只焊口是不带短载的阀门、三通、弯头焊口,接口不规则。工作中热处理人员总是提前介入,每道焊口焊完后,立即进行热电偶的安装、加热带的铺设及保温,这样基本上上天焊完的焊口,第二天全部热处理完。从3月15日开始,到3月22日结束,每天都加班到20时至23时。
4、焊工班4名长期协作焊工(XXX、XXX等)在本次201C修中起到了关键性作用。他们4人正常分配到各关键工作小组,但是他们又是“救火队员”和“助力军”,无论是日常消缺(#1在运机组),还是某工作组的关键工期节点上,总能看到他们的身影,可以说本次201C修焊接工作能顺利完成,4位同志功不可没。
5、甲一次风机机壳裂纹修复。在C修过程中,发现甲一次风机机壳法兰上有三处贯穿性裂纹,在厂家代表、检修部和我处共同编制焊补方案后,风机项目组焊工XXX、XXX,主动请战,严格按照技术方案,高质量的完成了机壳裂纹修复。
6、三十万化水管道改造项目中,时间紧、任务重,大口径管道焊口几十只,作为曾经的焊工班“老班长”XXX、XXX两位同志,不辞辛劳,勇挑重担,连续几日加班到夜间12时,顺利完成了工作任务。
八、存在问题、不足和建议
1、工艺纪律的严肃性认识不够。在本次炉本体省煤器割管检查项目中,发生了外包单位没有经过代样考核、技术交底且没有焊接工艺卡的情况下,自行完成了焊接工作,这是一起严重违反承压受监焊口焊接流程的恶劣事件(在焊接专工一再交待和按排的情况下发生),当然我们给予了停工学习整顿、所焊焊口割除重焊的处理。
应对建议措施:加强对外包单位的质量体系检查、培训和监督,进一步强化外包单位的执行力及关联工作方的沟通、协调、落实。
2、“#2机高旁超压保护压力开关冗余改造”和“百万疏水系统阀门改型”项目中,出现了外包单位或外借检修工(含学员),毫无管道安装经验,不会打磨坡口,不会下料、不会对口的情况,这就造成了打磨质量差、对口质量差,不仅无法保证焊接质量,而且人为增加了焊接工作量(部分焊口必须花双倍的焊接时间)。
应对建议措施:今后阀门检修外包项目,如果有大口径高合金阀门更换项目,应该在技术协议中明确需配熟练管道工几名;在热控专业施工中,如有高压仪表管安装,在聘用技工时,应聘用1-2名熟练管道工。这样才能保证相关阀门管道的安装质量。如下图中本次高合金中口径厚壁阀门更换中坡口应为双V型,被打磨加工成球型,为严重的不合格。
正确的坡口类型实际打磨的打磨坡口(球型)
3、本次201C修更换的13只高合金阀门,除4只在出厂前己加焊短管外,其余9只均未焊短管,这一方面给现场热处理的加热带敷设带来了难度,而且对焊口的热处理效果造成很大的影响(根本无法达到热处理规程要求的温度)。两种阀门的实物图如下图,焊后热处理过程中焊缝处及温度最高点温度曲线如图,差距大概在100℃。(这个事件在之前多次向安生部相关专工XXX、XXX及点检XXX提出)
应对建议措施:所有现场需热处理的更换阀门,全部加装满足热处理要求的短管,这样方能保证新增焊口的热处理质量要求。
4、备品备件来货太晚。本次201C修中系统优化项目及部分阀门到货时间太晚,给我们的焊接热处理工作带来了很大的被动,例如系统优化的P91管道本身到货较晚,然后又发生了来料材质错误事件,至凝器上水前一天真货才到;汽机区域内四十多只阀门3月18只才到,同样是加班加点方才赶上上水节点;另有7只阀门,直至3月26日才到。
应对建议措施:公司相关备口备件负责部门应高度重视备品备件工作,提前介入各项工作流程,确保所有的备品备件在检修项目开工前到位,不允许发生因备品备件迟到而影响检修工期的事件发生。
5、班组工作协调还存在很大问题。这次主要体现在机检四班和热控仪控班,多次搞到焊接专工处后协调解决,这其中一方面是检修班组内部的焊接工作不能统筹兼顾,有的工作小组焊工要去了不用,但另一工作小组要焊工又没有,这主要体现在热控仪表班(多次出现)。另一方面焊工班长工作分配时高度不够,全局性不够,不能平衡综合考虑。
应对建议措施:焊工班在工作按排上一定要不要轻易讲“没有人”,做到有的放矢,有轻重缓急之分。同时要多沟通,重协调,多向兄弟班组提建议。确保重要工作优先,影响工期节点工作优先。
6、焊工的技能水平有待进一步提高。本次201C修承压受监焊口的焊接中,虽然说比较顺利,焊后无损检测合格率很高,但与外面常干的焊工在熟练程度上还是有差距的,特别是P92、P91高合金材质的小电流、快速焊操作手法不是很适应,还是停留在大电流焊接操作手法上。
应对建议措施:在工作量不是太大的情况下,按排相关有进取精神,不想干承压受监焊口的焊工到焊培中心进行类似材质专门培训,以便更好的掌握新材料、新工艺及新操作手法。
一、#1锅炉在a级检修中发现的主要问题及检修措施:
1、#1炉等离子燃烧器磨损严重
2、检修中发现吹灰器部分烧损严重需要更换28个
3、汽包内衬套裂纹
所有环焊缝进行打磨、加强补焊。
4、分隔屏过热器左数第1屏,前数第2片前数第19根托板与右侧夹持管碰磨。已加防磨块。
5、在锅炉防磨防爆检查过程中,发现末级再热器出口段部分管子存在氧化皮现象,后经过金属专业人员割管取样分析,为12cr1mov三级球化。加装部分热控测点,进行实时监控。
6、金属检验发现的导汽管裂纹:
1)后屏过出口联箱右侧导汽管三通焊缝挖补两处
后屏过出口联箱右侧导汽管三通焊缝前半圈
后屏过出口联箱右侧导汽管三通焊缝后半圈
2)后屏过出口联箱左侧导汽管三通焊缝
后屏过出口联箱左侧导汽管三通焊缝后部1/3周
3)屏式再热器入口联箱左1导汽管三通焊缝长约1/4周,深约4mm;宽约8mm,两处
屏式再热器入口联箱左1导汽管三通焊缝
4)屏式再热器入口联箱右2导汽管三通,局部打磨
屏再入口联箱右侧导汽管-2三通打磨
5)屏式再热器入口联箱右1导汽管三通焊缝挖补,长约100mm,宽20mm,深约10mm。
屏再入口联箱右侧导汽管-1三通焊缝挖补
6)末级再入口联箱右侧导汽管三通焊缝挖补,长约半周,深约8mm。
7)末级再出口联箱右侧导汽管三通焊缝挖补,长约100mm,宽20mm,深约10mm。
末级再出口联箱右侧导汽管三通焊缝挖补
8)末级过入口联箱左侧导汽管三通焊缝挖补,长约1/3周,深约10mm;宽约20mm。
末级过入口联箱左侧导汽管三通
9)末级过入口联箱右侧导汽管三通焊缝挖补,整圈,前半部分深约25mm。(最深的)
末级过入口联箱右侧导汽管三通焊缝
7、防磨喷涂项目:
本次喷涂根据受热面检查结果,采取针对性和预防性措施,对锅炉受热面吹灰器区域及燃烧器结焦区域和水冷壁易腐蚀区域进行喷涂防护。#1受热面喷涂总面积1260.87平米。喷涂工作按计划喷涂完成。通过本次喷涂项目实施完成,锅炉受热面主要区域管子的抗腐蚀和磨损进一步增强,对炉管的使用寿命进一步提高。
8、吹灰器检修项目:
#1锅炉吹灰器大修主要内容包括:154台吹灰器进气阀解体研磨及法兰密封垫更换;154台吹灰器行走箱前后轴承加油;28台炉膛吹灰器拆卸和烧损套筒更换,具体是b4、b5、b14、b13、b11、c11、c7、c6、c4、c5、d7、d9、d10、d12、d14、d17、d2、d4、e1、e3、e4、e5、e6、e10、e12、e18、e17、e16;其中,10台吹灰器减速箱解体检查,长吹4台l16、r23、l23、l24,短吹4台c8、c17、d8、d17,空预器吹灰器2台,at1、at2;其中减速箱更换一个磨损涡轮。吹灰器减压站气源母管上调阀、电动截止阀、安全阀、手动阀全部进行了解体检查和研磨,并进行了形程调整和定值整定。
通过本次吹灰器大修,整个吹灰器系统及设备性能比修前得到提高,设备使用的稳定性和安全性提高。
9、#1炉a级检修换管项目:
1)后烟井48.2m炉左数第7、64根省煤器中间联箱连接管水平中间段各取1m,规格:φ51*6.5,材质:sa-210c (化学、金属样)
2)后烟井39.8m炉最下层左、右各数第7根水平中间段各取1m,规格:φ51*6.5,材质:sa-210c (化学、金属样)
3)末级过热器右数7排迎火面第1根管取l形弯,规格:φ51*6,材质:sa213-t91 (化学样)
4)末再右数第14排5号管u形弯外伤换管、第17排5号管u形弯底部弯管有轻微氧化皮割u形弯取样,规格:φ63*4,材质:12cr1movg (化学、金属样)焊口四道
5)大罩壳内末再出口联箱右数第46排直角连接管取弯管、管外氧化皮(球化等级三级);第47排直角连接管取直管290mm,右数联箱北侧第1排管直段300mm做拉伸试验,规格:φ63*5,材质:12cr1movg (金属样)
6)水冷壁前墙密封室前斜坡左数第91管c修时错口,更换1600mm管段,φ51*6.5,材质:20g 光管 (检修换管)
7)前墙d层燃烧器右数第40根、后墙d层燃烧器左数第40根各取1m,φ51*5.7min,材质:sa-210a1 (化学、金属样)
8)低过垂直段距顶棚5m处迎火侧左数第11、15、37、、45、50、51、58、59、78、82、89、104排,前数第1根更换;低过垂直段距顶棚5m处背火侧左数第3、11、37、45、58、59、67、82、89、95、96、104、126排,前数第1根更换。φ51*6,材质:15crmo(更换原因,管子变形)
9)水冷壁前墙d层燃烧器左数第37、41根管子外伤,痕深1mm,φ51*5.7min,材质:sa-210a1
10)#1炉大罩壳右侧一级、二级减温器进水管焊口各两道,大头φ155*41,小头一减φ133*16,二减φ108*16材质:12cr1mov。
11)#1炉炉前22.5米冷再右侧喷水减温管割开检查,焊口两道,φ133*22及φ76*5材质:20g 。
12)#1炉45.4米左侧后烟井省煤器中间联箱手孔盖角焊缝一道,联箱:φ219*35材质:106b
13)定排扩容器处下水包排污管子更换弯管,焊口两道。
说明:每根管子焊口均为两道。
本次检修总共换管46根,包括化学采样。
10、燃烧器检修项目
燃烧器主要检修是20个燃烧器补焊,等离子燃烧器三级放大内套筒补焊和增加防磨骨料。另外,燃烧器超温保温更换。通过这些检修使燃烧器磨损得到治理,延长使用时间,超温部位得到治理。
这次厉行15天的检修工作是建厂以来工作量最大、光阴最紧的一次,但通过全厂员工的共同尽力还是顺利而安全的完成了义务,而且比预计的提前了1周时光,为公司挽回了因检修降量而带来的宏大丧失。
在整个检修的进程中wo门全部的员工始终都坚持着快活和积极的工作风格,而且身边还产生了很多感人的事情,比如某些员工身材不好,还有的家眷在医院做手术可ta们都没有退缩仍然工作在第一线,特殊是在1系列铲泥、运泥的时候因为民工人手不够,为了进步检修进度wo门全厂员工基础上都参与了进去,平时没有怎么吃过苦的小伙子小姑娘门在面对这样又脏又臭的工作时没有一个人喊苦喊累,反而大家哼着小曲,有说有笑的一直在池底保持了7、8个小时都没有一个人退缩,大家还开玩笑的对管民工的罗老板说如果请到像wo门这样卖力的工人就发财了。看着身边的同事手被磨破了、肩被绳索勒出了很深的血印但因为完成了这个义务而欢呼的时候,wo领会到了一种团结的力气和拥有这一群团结的同事而幸福快活。
如果说上次的检修让wo清楚了要害时候应当勇猛向前这个道理的话,这次检修让wo理解和领会到了因为团结友好而发生的无限力气,企业就是一个集体、一个团队,wo门所有的员工都必需融入到这个集体中去汇为一个整体,如果有少数的员工没能很好的适应、融入这个集体那么其ta的成员也将受到影响而使这个团队施展不出它因有的效应。这次检修不管遇到什么工作部署的时候大家总是抢着干、争着干生怕干少了吃亏一样,这就让wo想起了本来从书上看到过的一句话“羽毛雷同的鸟儿一腾飞”确切不论是在工作还是生涯中,选择身边合适的人来做本身的好友或参照是人生很主要的一件事情,如果选择到了一个比本身更优良更杰出的同事或好友作为本身的模范和目的的话,ni也回盼望本身的工作再好一些;如果ni的参照物或好友连ni都不如的话,ni也不会用功的去取得什么好成就。每个人都把握着本身的人生方向,从选择跟自身一起翱翔的“鸟儿”就可以预感自身的人生方向,wo门年青人必定要明白知道自身是属于什么样的一群“鸟儿”,更要想清晰本身是不是想去ta门要去的处所。
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