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多年以来,油田热电厂对该系统设备或工艺作了一些调整及改造:2002年7月,由于曝气系统的风量不足、管线腐蚀、曝气头破损,致使曝气不均、偏流,对三台鼓风机及风管线、曝气头进行了更新。这次改造将原管线换为ABS防腐管、曝气头换型为微孔模式曝气器,同时对鼓风机进行了更新。通过改造风管线腐蚀问题得到彻底根治,曝气不均、偏流问题得到解决。2006年11月,根据水的梯级利用原则,将化学除盐系统再生废液(中和池水)直接引入#1锅炉冲渣。该项改造取得了如下效益:一是中和池酸性水可以直接排放冲渣,减少了加碱费用及一定的工作量;第二,对于污水处理系统来说避免了高含盐污水进入,减轻了该系统的负担,同也为污水的进一步处理奠定了基础。2007年10月,对三台调节水泵进行了换型,将原液下潜污泵改型为液上自吸泵。原潜污泵易污堵、检修极不方便,如有一台泵故障检修,必须停止整个系统运行,将调节水箱抽空,下到5米深池底检修,不良影响是:系统停运,污水外排;检修危险性高、难度大。换型后单台泵可以解裂维修,不影响系统正常运行。且检修在地面进行,操作危险性降低。
存在问题分析
1原空气压缩机供气不稳定,压力变化频繁,无法调整,现已购入两台螺杆式空压机及一台缓冲罐,安装调试后可保证压缩空气稳定供给。
2溶气罐内无防腐,腐蚀严重,同时回流水质差造成多面空心球污堵、进水偏流,溶气效果达不到设计要求。
3刮沫机无法实现自动运行,需要人工调节水位后人为手动操作,危险性大,工作量大。通过改造后可实现自动刮沫。
4加药系统加药量无法调整。系统加药方式靠高位加药箱液位差加药,加药量会随加药箱液位变化而变化,加药量不易调整。
5腐蚀问题。由于系统中污水腐蚀性较强,而系统中的设备、管线、阀门均未考虑防腐问题,造成:集水槽腐蚀、支架脱落;管线腐蚀漏泻;阀门腐蚀内漏。(DN300蝶阀阀瓣腐蚀掉5mm);沉砂池、计量槽无防腐,设备内壁腐蚀减薄。
进一步完善系统设备、提高处理水平的设想
现阶段该处理系统主要依靠气浮法辅助以添加PAC混凝剂以及曝气法来净化处理污水,在来水中没有洗煤水的前提下,出水浊度基本可达到设计要求。但系统中缺少了原设计的除COD步骤,因此出水有机物还达不到设计水平,出水水质如表2。如何进一步完善系统设备、提高出水水质,根据现有条件,建议从如下几个方面调整和改进:一是将洗煤水单独处理、循环利用,不进入污水处理系统;二是将化学除盐系统再生废液直接排入冲灰水系统;三是在该系统前增设隔栅、预沉淀池;四是对气浮池重新设计,恢复其曝气生物过滤功能;五是完善溶气罐、刮沫机及加药系统;六是对管线、阀门、集水槽等设备重新更换,使其具有防腐蚀能力。系统经过上述完善、改进后,可以将洗煤水、除盐系统再生废水分离出去,家属区及厂区污水、雨水集中处理。在工艺上,首先经过预沉淀、滤网过滤去除大颗粒物质及块状杂物,然后经过曝气加氧、接触氧化、生物降解、混凝过滤等工艺处理,达到原设计的水质标准。(本文作者:赵钰单位:大庆油田热电厂)