美章网 资料文库 异VC钠废水处理论文范文

异VC钠废水处理论文范文

本站小编为你精心准备了异VC钠废水处理论文参考范文,愿这些范文能点燃您思维的火花,激发您的写作灵感。欢迎深入阅读并收藏。

异VC钠废水处理论文

1工艺说明

1.1UASB反应器厌氧消化可分为高温厌氧消化(550℃)、中温(350℃)和常温厌氧消化,高温厌氧消化效率最高,其容积负荷均在8~30kg/(m3•d);中温厌氧消化效果适中,其容积负荷均在6~20kg/(m3•d),而常温厌氧消化效果较差。其设计必须根据被处理污水的特点、温度和处理设施所在地的气候特点而定〔2-3〕。UASB反应器所采用的上流速度约0.5~2.5m/h。通过该处理工段可去除污水中80%以上有机物,同时所降解的有机物在厌氧细菌(产酸和产甲烷菌)的作用下转化为沼气。沼气中CH4体积分数在65%左右。沼气通过集气罩收集,不会对周围环境带来气味。沼气进入处理系统的沼气燃烧系统。由于污水浓度较低,UASB反应器进水上升流速不足,可能导致“短流”或“沟流”现象,故通过厌氧出水回流改善进水水力条件。此外厌氧出水回流可提高进水的碱度,降低污水进水的挥发酸(VFA)浓度,进一步减少酸化的可能性。由于厌氧反应器内污水对金属有一定的腐蚀性,如采用钢结构布水器和三相分离器,则使用寿命较短,一般三、五年就可能腐蚀掉,故必须采用耐腐蚀性强的玻璃钢或不锈钢。

1.2Biofor滤池设计采用6组Biofor,Biofor滤池的结构如图2所示。图2Biofor滤池的结构示意

2调试运行及工艺调试运行结果

2.1调试运行

2.1.1调节池调节池调节进﹑出水流量,使管渠和构筑物正常工作,不受废水高峰流量或浓度变化的影响。笔者工程采用在线流量计,调节进水流量为40m3/h。若流量计不准确,必须及时校准使用。

2.1.2UASB反应器UASB投入运行前必须进行充分实验和气密性实验,充分实验要求无漏水现象。选用污水厂污泥消化池的消化污泥进行接种。接种污泥的质量浓度为30kg/m3,接种量为UASB反应器有效容积的30%,接种方式为将接种污泥加水搅拌后,用污泥泵均匀地输入到UASB反应池各布泥点。进水COD为6000mg/L,初始用稀释水稀释进水COD为1000mg/L,然后逐步提高有机负荷直到可降解的COD去除率达到80%为止。当可生物降解的COD去除率达到80%后,逐步提高进水COD,直到达2000mg/L,在这段运行中,有少量非常细小的分散污泥带出,其主要原因是水的上流速度和逐渐产生的少量沼气。下一阶段COD增加由2000mg/L开始,每次浓度增加20%,操作时间为1个月,经过多次重复操作达到设计指标6000mg/L。在这段运行中,由于提升水量大,COD高,产气量和上流速度的增加引起污泥膨胀,污泥量带出量多,大多为细小非分散的污泥或部分絮状污泥,这种污泥的带出,有利于颗粒化污泥的形成。当反应器的进水COD达到设计指标6000mg/L,以后的稳定运行阶段,要严格控制pH、温度、有机负荷、VFA、ALK等各项操作参数,逐步形成颗粒污泥〔2-3〕。UASB反应器运行时间段,性能稳定,COD去除率为85%,色度去除率为50%,SS去除率为25%。

2.1.3生物接触氧化池接触氧化池接种污泥来自污水处理厂的脱水污泥,好氧污泥投入接触氧化池后,采用先间歇进水后连续进水方式培养氧化池内污泥,沉淀池污泥在MLSS大于5000mg/L,SV大于30%之前全部回流,同时保证氧化池内DO在2mg/L左右。接触氧化池的调试效果以UASB反应器调试出水水质和水量为前提。好氧污泥培养驯化阶段,按m(C)∶m(N)∶m(P)为100∶5∶1向氧化池内加磷酸二铵和尿素,以满足微生物正常生长需要。投入污泥3d后填料上生成极薄的生物膜,显微镜下观察发现有个别的豆形虫,随着营养的不断补充,生物膜不断增厚。第10天后,盾纤虫、吸管虫、轮虫等原生动物出现,菌胶团发育良好,出水水质降至135mg/L。生物接触氧化池运行时间段,性能稳定,COD去除率为80%,色度去除率为50%,SS去除率为80%。

2.1.4Biofor池调试运行Biofor池采用自然挂膜方法〔6〕。在滤池进水之前,先对滤池进行冲洗和曝气,使陶粒中的泥沙和杂质被带走。Biofor池的调试及运行分两个阶段进行,第一个阶段采用间歇进水的方式,水力停留时间为12h,每隔40min进废水30min,水速控制在1.0m/h,运行时间为7d。第二阶段采用连续进水,在连续曝气的条件下逐步增大进水流量,直到达到设计的进水流速。此阶段水解酸化池污泥进入到滤池,被滤料截留、吸附,易于生物膜的快速生长,挂膜期间,随着进水量的增加,微生物的生长,在滤料表面形成一层肉眼可见的生物膜,挂膜期间滤池不得进行反冲洗。COD去除率为70%,色度去除率为50%,SS去除率为30%。运行期间,按设计方案进行进水。Biofor池的反冲洗采用气水联合的方式,单独气洗5min,然后气水一起反冲洗10min,直至出水不再含有明显杂质,反冲洗水回流到调节池。出水水质达到国家标准。

2.2调试及运行效果分析

废水经过UASB反应器、生物接触氧化及Bio-for处理后出水各项指标均达到GB8978—1996中的一级标准。经3个月调试后,国家法定环境监测单位对工程出水进行连续监测12d,选取第9天各处理单元出水COD、色度、SS、pH数据进行记录。各处理单元进出水水质如表1所示。

3运行费用分析

该工艺运行的主要费用包括调节池NaOH费用和曝气生物滤池运行的电费。以NaOH100kg/d计算,药剂费合计为200元/d。用电量为800kW•h/d,按0.55元/(kW•h)计,则电费为440元/d,处理每吨废水消耗的药计费和电费为1.07元。5结论(1)采用UASB—生物接触氧化池—Biofor工艺处理异vc钠食品添加剂生产废水工艺简单,操作方便,一次性投资少,运行费用低。(2)UASB反应器对异VC钠食品添加剂生产废水具有稳定、高效的处理效果,启动运行后COD平均去除率高达85%,充分显示了UASB反应器对可生化性较高废水处理的优势。(3)UASB反应器调试过程中要控制水温为30℃左右,pH为7左右,另外调试过程中可以投加一些硫酸亚铁,促使污泥快速形成颗粒状。(4)水温对UASB反应器、生物接触氧化池及Biofor池存在较大影响,工艺废水水温较高时会杀死微生物菌落,水温较低时生物菌落的新陈代谢功能降低。(5)Biofor反应器对COD的去除率保持在70%以上,适当的反冲洗可以提高Biofor的工作效率。(6)该研究成果已正式运行于废水处理工程,UASB—生物接触氧化池—Biofor工艺最终使出水水质可完全达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)的一级标准。

作者:孟祥超朱乐辉蒋旭华黄建单位:南昌大学环境科学与工程学院