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制革废水处理论文范文

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制革废水处理论文

1试验参数

1.1溶解氧一般来说,硝化反应须在好氧环境下进行,溶解氧浓度将影响硝化反应的速率,浓度不可过高,否则将降低氧的转移效率,混合液的溶解氧浓度应控制在2~4mg/L。在去除有机物和硝化反应时,硝化菌以占活性污泥的4%左右为宜。在试验时,通过调整曝气砂芯头数量,保证了溶解氧在2~4mg/L的范围内。

1.2反应最佳温度硝化的适宜温度为30~35℃。硝化反应速率随温度的升高而加快,在温度达到30℃时,由于硝化菌活性的降低导致硝化反应速率的增加幅度减小。经多次试验后,发现温度达到30℃时,曝气中有NH3生成,考虑环境影响,反应温度为25℃。

1.3MLSS含量活性污泥处理系统的MLSS含量不宜太低,否则反应速度慢,出水水质差,太高效果也差,实践证明MLSS>4000mg/L时容易导致F/M过低,从而造成污泥膨胀问题。经多次试验后,发现MLSS含量应控制在3000~3500mg/L。

1.4有机物含量有研究认为,有机物浓度过高时,异养菌数量超标,将影响氨向硝化菌传递的效果,溶解氧的有效浓度也因为异养菌数量的增加而减小。因此本试验将有机物含量控制在800mg/L,在曝气期间可有效保证硝化反应的进行。按上述原则,本文选用的试验参数如表2所示。

2处理效果

按表2选定的试验参数,曝气过程为8h,厌氧搅拌1h,然后沉淀1h,出水排泥时间为0.5h,闲置1h后即完成,运行一周期后的试验结果如表3所示。由表3可知,COD已大部分去除,而氨氮的去除率已经达到了100%,ABR与SBR工艺相结合的方法,去除效果明显。采用ABR与SBR相组合的工艺,通过ABR工艺降解大部分的有机物,同时保证SBR进水的COD浓度不抑制硝化反应的进行,经完全硝化反应后,可将皮革废水实现完全脱氮。选定同批制革废水,将本试验处理效果与传统的皮革废水处理工艺相比较,结果如表4所示。由表4可知,传统工艺的皮革废水处理很难达到二级排放标准,而采用ABR+SBR的工艺可以降解大部分有机物,有效脱氮,氨氮100%合格,达到污水二级排放标准。

3结论

通过对ABR和SBR工艺对制革废水处理的试验探索,取得以下结论:(1)采用ABR与SBR相结合工艺时,其参数应为:温度25℃,DO含量为2~4mg/L,COD量应控制在800mg/L以内,MLSS含量应为3000~3500mg/L。(2)出水口COD去除率达70%左右,氨氮去除率达到100%,达到二级污水排放标准,与传统皮革废水处理工艺相比,效果明显。

作者:董素梅单位:广东建设职业技术学院