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《中国设备工程杂志》2015年第二期
一、设备故障的原因和处理
为了更好的吸取设备故障的教训,特对风机设备油膜涡动的振动故障的原因进行逐项排查。风机设备油膜涡动的振动故障原因一般来说包括以下几个方面。(1)轴承设计或制造不合理可能造成油膜涡动的振动。本风机前期安全运行2年,虽然也曾轴承老化磨损振动,但是风机没有油膜涡动的振动故障,排除风机设计制造因素。
(2)如轴承间隙不当,轴承壳体配合过盈不足,轴承精度未达到技术要求,可以造成油膜涡动的振动故障。期间,利用竖炉短时间检修更换滑动轴承,重新调整轴承间隙,重新调整联轴器间隙和对中,本风机油膜涡动的振动故障没有明显变化,排除此项因素。
(3)从设备运行和操作角度来看,润滑油不良和润滑油油压、油温的不稳定可以造成油膜涡动的振动故障。为了有效排除此项因素,开启辅助油泵电加热,确保风机油温稳定和油压稳定,本风机油膜涡动的振动故障没有明显变化,排除此项因素。
(4)从风机设备劣化角度来说,轴承磨损和转轴磨损,造成风机油膜涡动的振动故障。前期辅助油泵突发性停电故障事故造成,转子轴和轴承磨损,轴承虽然表面没有明显损伤,并且期间更换一支新滑动轴承,但是转子轴损伤较大,造成风机油膜涡动的振动故障。借助3#竖炉大修机会,更换风机转子和滑动轴承,运转效果良好,彻底解决风机油膜涡动的振动故障。
二、设备隐患的处理
风机润滑的不良是造成本次设备故障的根本原因,辅助油泵本体油箱很小,增加高位油箱运行过程中造成本体油箱润滑油不足,运行中本体油箱补充润滑油,停机后造成高位油箱对本体油箱的溢油,大量浪费。
而没有高位油箱在突发性停电情况下,造成风机轴承转子轴的严重损坏。为此,对高位油箱油路进行改造,增加上油和回油管道阀门A和B,高位油箱上油过程中打开阀门A和B,正常状态停机过程中,待风机转子停稳后,关闭阀门A和B,避免本体油箱溢油,在突发性停电情况下高位油箱有效回油,这样就保证了风机设备的润滑部位。
作者:谢天宝单位:济钢集团有限公司炼钢厂