本站小编为你精心准备了柴油机用轴承体瓦面点状锈蚀探析参考范文,愿这些范文能点燃您思维的火花,激发您的写作灵感。欢迎深入阅读并收藏。
摘要:采用金相显微镜研究了某型柴油机用QT500-7轴承体瓦面点状锈蚀行为。结果表明,点状锈蚀处的金相显微组织粗大,部分石墨球开裂或脱落形成凹坑,导致残留冷却液及空气介质与裸露基体反应形成点状锈蚀现象;通过降低CE,调整球化剂及孕育剂配比,降低浇注温度,可以有效解决此类问题。
关键词:显微组织;石墨;孕育
轴承体属于柴油机关键零件,是通过轴衬与曲轴互相作用的零件,是承载受力零件,质量要求高。铸件材质为QT500-7,按NFEN1563制造。
1取样
轴承体实物如图1所示,点蚀状区域如图2所示。为了分析的准确性,在点蚀部位取2个试样,取样编号为1-1、1-2;如图3所示。
2试样组织与成分分析
2.1试样金相显微组织分析
图4是取样的金相显微腐蚀形貌,从图中可以看到:局部石墨球呈现粗大开裂状,此状石墨易从基体中脱落,形成低于铸件加工面位置的凹陷状,使得基体大面积裸露,与加工残留冷却液或者空气介质发生化学腐蚀,继而形成如图2所示的宏观样貌。
2.2CE分析
根据技术验收条件,原工艺化学成分控制如表1。根据CE=C+(Si+P)/3可计算出CE,测取3批次铸件化学成分,如表2所示;最后计算各自CE并取其平均值CE=4.557%,对于厚大件的球墨铸铁,应将CE的质量分数降至4.3%~4.4%[1,2];结合表3中的关系趋势可知:本成分得到的CE过高,且属于过共晶成分,易形成石墨漂浮,加之铸件壁厚较厚,凝固缓慢,更加剧了石墨粗大,漂浮。
2.3浇注温度
浇注温度的提高,石墨漂浮,粗大开花的可能性也会增大。石墨漂浮现象与铸件壁厚,铁液成分(以液相共晶成分CEL表示,单位%)和浇注温度的关系如表3所示。可以看出:随着铸件壁厚的增加以及浇注温度的提高,临界最大液相共晶成分降低,也就是允许的碳当量降低[1]。查铸件壁厚101mm,原工艺中浇注温度控制范围1370~1390℃,结合表3综合推断:浇注温度在1370~1400℃时,允许的最大碳当量为4.21%和4.27%;所以分析可得出:原工艺浇注温度过高,需要降低浇注温度。
3改进工艺及验证
3.1工艺更改
需要结合表3中的规律,将工艺CE控制在4.3%~4.4%左右,浇注温度在1370℃左右。(1)将工艺CE控制在4.3%~4.4%,CE的控制通过降低C含量,Si含量,如表4所示。(2)降低浇注温度:结合表3中的温度与壁厚及CE关系以及实际生产经验,将原始浇注温度范围由1370~1390℃更改为1360~1370℃。
3.2生产验证
根据更改后的工艺生产验证,同样测取3批次铸件实际检验成分,如表5所示;最后计算各自CE图4QT500-7试样组织×100Fig.4MicrostructureofQT500-7图5最终QT500-7试样组织并取其平均值CE=4.35%,然后在铸件瓦口面处观察其显微组织,如图5所示,石墨球圆整,细小,分散,无粗大组织。满足客户验收要求,很好的解决了铸件石墨漂浮粗大的缺陷。
4结论
(1)对铸件表面点状锈蚀进行分析,确认为石墨漂浮,粗大引起石墨脱落,导致裸露基体与外部介质发生化学反应形成凹坑。(2)结合铸件壁厚,合理控制CE在4.3%~4.4%,降低浇注温度可消除石墨漂浮、粗大,获得组织致密的铸件。
参考文献:
[1]中国机械工程学会铸造分会.铸造手册.铸铁(第2卷)[M].北京:机械工业出版社,2002.
[2]王晓江.铸造合金及其熔炼[M].北京:机械工业出版社,2009.
[3]喜多新男.预防球墨铸铁铸造缺陷的措施[J].现代铸铁,1986(2):60-64.
作者:田永维 刘延坪 李磊 王斌 严江波 单位:海军驻兴平地区军事代表室