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《天津冶金杂志》2015年第一期
1现场检测数据分析
现将2号高炉投产以来的炉底炉缸温度检测数据,做成趋势图见图2。图2高炉炉底、炉缸各层温度趋势曲线对比分析,以及各层检测点圆周方向温度的变化趋势,可以得出以下结论:(1)2号高炉荦7.190m~荦11.200m(陶瓷垫上方炉缸侧壁)之间的各层温度变化急剧,判断该高炉陶瓷杯已遭受破坏。(2)2号高炉的炉底荦4.780m~荦6.388m各测点(陶瓷垫下方)温度普遍偏高,但变化趋势比较稳定,判断炉底4层碳砖基本完好。(3)另2号高炉炉底荦5.586m、荦6.388m外环测点温度在90°/94.5°、153°/157.5°(即北、西方向)上升趋势较快,判断是因局部“象脚”侵蚀后,该部位温度升高传递到炉底所致。(4)从图中温度变化趋势判断,2号高炉陶瓷杯损坏发生在2011年11月。荦7.992m部位(铁口下方)陶瓷杯首先遭受破坏且严重;从荦8.794m向上损坏程度越轻,2012年之后基本处于稳定状态。(5)从图中炉缸荦7.992m标高温度变化趋势线判断,2号高炉从2012-02—08期间,荦7.992m附近陶瓷杯壁大部分已侵蚀完毕,2012年8月之后,各内侧测点温度逐步下降,判断该位置已结成渣铁皮,且稳定存在。(6)从图中炉缸荦7.190m标高温度变化趋势线判断,荦7.190m测点温度从投产后到2011年9月,温度上升速率很高,这是因投产初期炉缸高温铁水向低温耐火材料迅速传递所致,应属正常;2011年10月各测点温度上升趋势缓慢,说明此时该部位耐材工作正常;2011年11月后,各测点温度改变了原有的上升速率持续攀升,说明该部位陶瓷杯自2011年11月开始一直处于侵蚀状态,因铁水环流的不对称性或陶瓷杯耐材存在薄弱环境,造成圆周94.5°、157.5°、211.5°位陶瓷杯受损更为严重。2013年2月17日157.5°位达到最高温度1150℃,该部位陶瓷杯底和杯壁基本上已侵蚀掉,且已造成对碳砖的侵蚀。(7)从现场了解到2号高炉目前的冷却水温差~2℃,荦7.190m位置的炉皮温度没有发现异常,说明目前该高炉生产还不存在安全隐患。
2炉底炉缸温度场模拟计算
建立二维非稳态包括凝固潜热的炉缸、炉底传热数学模型[1],运用大型商业软件Ansys计算其炉缸、炉底温度场(见图3),根据该高炉的炉底、炉缸现场温度记录值,对炉底炉缸侵蚀情况进行推测计算,得到炉底、炉缸的侵蚀状态(见图4中粗实线所示即为侵蚀线)。从图4的推测结果看,该高炉炉底上层陶瓷垫已侵蚀完毕,“象脚部位陶瓷杯也已不存在,且在标高荦7.190m位置铁水已接近内侧热电偶,距电偶间距约50mm,该标高上方的碳砖局部侵蚀比较严重,最严重位置碳砖仅剩余约600mm。
3原因分析
通过对2号高炉的炉底炉缸各测点温度详细分析,再结合下表2号高炉的铁水和炉渣统计数据,初步判断如下:(1)2号高炉炉底炉缸各测点温度发生异常出现于2011年11月,即投产后的3个月左右,原因是陶瓷杯过早损坏造成的。(2)陶瓷杯的过早损坏可能来自砌筑质量、材料自身质量,也可能是烘炉过程,目前没有掌握直接证据资料,不能确定根本原因。(3)因该高炉投产以来铁水Mn含量高(总平均0.69%),Mn能与铁水无限互溶,形成近似理想熔液,随Mn含量增加,铁水流动性增强[2],加之冶炼强度一直比较高,导致陶瓷杯损坏后,不能及时在陶瓷杯壁形成渣铁保护层,使得铁水环流一直对陶瓷杯直接冲刷,从而缩短了陶瓷杯寿命。
4应对措施
由于2号高炉陶瓷杯过早损坏,且已经造成局部炉底侧壁碳砖侵蚀,势必影响高炉的寿命。为了更好地维持该高炉安全、稳定、长期生产,采取适当的措施是必要的。(1)加强炉底炉缸各测点温度监控,及时掌握炉底炉缸侵蚀状态;同时建立炉底炉缸段炉皮温度和该段冷却壁水温差的检测制度,及时掌握整个炉底炉缸状态,实现安全生产。(2)在入炉原料中添加含钛(Ti)球团,或从风口喷入钛粉,达到铁水中含Ti:0.15%~0.2%,高熔点的钛化物与铁水及铁水中析出的石墨等形成黏稠状物质,凝结在炉底、炉缸的砖缝和内衬表面,对内衬起到保护作用。(3)通过选择适当的炉料配比,实现对铁水成分的控制:Mn:0.2%~0.4%,S<0.02%,Si>0.4%。(4)将目前每天的出铁次数由16次降低到12~14次,适当减小铁口角度,提高炉缸的容铁量,降低铁水对炉底炉缸的冲刷。(5)适当降低冶炼强度。
5处理效果
经过1年多的生产维护,2号高炉炉底、炉各监测点温度变化情况如下:(1)炉底标高荦4.780m、荦5.586m、荦6.388m各测点温度(陶瓷垫以下)自2013年2月以来趋于稳定,说明炉底的四层碳砖结构保存完好。(2)标高荦7.190m“象脚”位置的测点温度于2013年2月下半月开始急剧下降,到2013年3月下半月达到最低点后又开始上升,2013年6月之后有所回落后到当前整体趋于稳定。在2013年6月份,标高荦7.190m新增的6支电偶的温度值虽然高、低值差别较大,但每点的趋势稳定。(3)标高荦7.992m、荦8.794m两层电偶温度从2013年1月下半月开始回落,到5月下半月到达低谷开始回升,直至2013年9月下半月,然后缓慢下降。(4)标高荦9.596m、荦10.398m、荦11.200m三层电偶温度,自投产以来整体趋势稳定,只是从2013年2月下半月开始略有下降。综上分析判断,自2013年2月到当前,2号高炉的炉底炉缸各测点温度总体趋降,内衬状态维持良好,没有发现进一步恶化。
作者:孙华平高成云单位:中冶华天工程技术有限公司