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《天津冶金杂志》2015年第一期
1锅炉用能调整成本情况
用能结构调整使焦煤由改前月均68.97万m3直降为0,节省成本67.6万元;天然气由月均32.67万m3降至7.97万m3,节省成本55万元;高煤改造前后月均差额70万m3,增加成本3.5万元,计算得出成本月节约119.1万元。压缩空气0.23元/m3、电0.65元/kW•h、除盐水15元/t,各月吨蒸汽成本:吨蒸汽成本=(焦煤量×单价+天然气量×单价+高煤量×单价+电量×单价+设备费+材料费+除盐水新水量×制水单价+压缩空气量×单价+人工费)÷蒸汽产量成本:11月85.28元/t、12月80.87元/t、1月77.18元/t,天然气涨价至3.1元/m3后:6月75.25元/t、7月73.54元/t、8月74.92元/t。可见用能调整获得了巨大利益,管网改造发电产生经济效益也十分可观。
2改造完成前后经济对比分析
2.1管网改造后能源调配燃料结构调整全燃高煤后,蒸汽除供汽轮鼓风机组与发电外,少量蒸汽供给外网用户,实现风电热联产[2]。外网用能级别同样低于汽轮鼓风机组。6月至8月,锅炉点二备一模式运行,蒸汽主用于汽轮鼓风机组生产,其次供给外网。期间启停炉炉水、蒸汽、燃料浪费,既不利于能源环保,又使成本增加,影响生产力。设备冷热交替伴生诸多问题[3],如各部件损坏频率增高进而维护费大增,同时停炉备用也是损失。随着发电投入迫使锅炉蒸汽需求量提升,促使锅炉全部点燃转型热备,降低了各设备久置腐蚀或忽冷忽热,损坏频率[4],避免因排障使鼓风机低负荷运行可能性。锅炉故障不影响管网划拨蒸汽供给汽轮机,锅炉维修也不影响汽轮机组运行,降低或暂停外网与发电即可;汽轮机组若停机或休风,锅炉不必停炉,将过盛蒸汽划拨发电即可,带动了用汽效率提升,促使整体效益提高。9月发电用气量55337t、蒸汽88元/t,同比蒸汽增效4869656元,约发电8300550kW•h,电0.65元/kW•h,月创效5395358元,可见改造的必要性。
2.2改造完成蒸汽成本情况改造前后参数对照表见表1。9月发电机组正常运营,吨蒸汽成本73.55元,同6至8月平均74.57元相近,同比下降1.4%,图2为各月蒸汽产量及成本,产量大致在17万t至19.5万t,成本74元/t左右,各月差距不大。富裕煤气发电项目投入未使蒸汽总量与吨成本发生较大变化,却提高用能效率带动整体效益骤升,促进了企业节能创效。
3结论
锅炉燃料结构调整与热力管网改造建立发电项目是发展的必然;不断挖潜对标利用各种潜热,提升技术保证零排放,实现绿色生产、生态生产是发展的趋势。目前锅炉仍有很大节能空间,排烟温度160℃携带大量汽化潜热直接排放大气,造成能源浪费与热污染,可改造为冷凝式燃气锅炉,回收烟气中的汽化潜热,降低排烟温度的同时,进一步提升锅炉热效率,使之成为下一个效益增长点。
作者:牛冉单位:天津钢铁集团有限公司动力厂