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我公司有一条4500t/d熟料生产线,于2010年10月投产,在生产过程中窑口浇注料使用周期过短,不能与检修周期同步,长则4~5个月,短则2~3个月就得停窑修补或更换浇注料,既增加维修成本,又影响产质量及窑的运转率。公司组织技术力量,查找原因,通过技术改进提高了窑口浇注料的使用周期。
1使用工况环境分析
该线由天津水泥工业设计研究院有限公司设计建造,回转窑规格为Φ4.8m×72m,三档支撑。窑口处在窑的物料出口和燃烧器火焰喷射部位附近,在烧成带下侧,而烧成带的物料温度在1300~1450℃,最高火焰温度可以达到1700℃,物料到达窑口的温度约为1100~1300℃[1],在此温度条件下,窑口浇注料既有高温粒状熟料的冲刷,又有高温二次风气体裹挟粉状熟料的冲刷,还得随窑体快速转动,遭受急冷急热温度快速变化并承受窑回转产生的机械应力,环境条件非常苛刻。如果熟料出窑温度高,熟料对窑口浇注料的破坏主要是侵蚀和高温磨损;如果熟料出窑温度低,熟料对窑口浇注料的破坏主要是高中温磨损;如果窑口温度变化较快,熟料对窑口浇注料的破坏主要是热震。所以窑口浇注料的损坏原因相当复杂,有时是某一原因引起的,有时是几个原因同时作用引起的,有时是几个原因交替作用引起的。
2原因分析及改造措施
(1)窑口浇注料的选择。高质量的浇注料是延长使用周期的保证。通过对使用环境的分析,参考《水泥回转窑用耐火材料使用规程》,窑口确定使用刚玉质浇注料或刚玉碳化硅质耐高温耐火浇注料。刚开始使用国内生产厂家的浇注料,都只能使用2~3个月,使用效果比较差,后来选用国外某公司的PF-97-H碳化硅抗磨损低水泥浇注料,该浇注料具有良好的抗磨损性能、机械强度、抗热震性能和耐侵蚀性能,最高使用温度达1700℃,使用周期较长。
(2)对窑尾烟室进行改造。观察窑头及窑尾烟室的压力发现,窑头经常出现正压,同时烟室的负压又偏高(-400~-700Pa),分析认为是烟室上缩口的直径a及下料舌头至上碹弧的距离b偏小,致使窑内风量少,造成回火产生正压。2013年3月大修时将a处由2300mm增至2400mm,b处由1850mm增至2000mm,改善了窑内的气流环境,使窑口出现正压的情况减少,烟室负压降为-200~-400Pa,从而改善了窑口温度状况,减少了对窑口浇注料的破坏。
(3)增加窑口浇注料的长度。2014年把窑口浇注料由0.6m加长至0.8m。窑口浇注料长度过短会使浇注料在窑纵向上的整体性不强,抵抗熟料冲刷力不强,增加到0.8m后,提高了浇注料的纵向整体性,增强了抵抗冲刷的能力,减少了浇注料的损坏。
(4)在窑28m处增加了一道挡砖圈。原来在全窑72m的长度上设置有三道挡砖圈,分别在距窑口0.8m、50.4m和64.6m处,分担全窑670多吨耐火砖的下窜压力。在每次检修换耐火砖和浇注料时都发现0.8m处挡砖圈有被挤掉的现象,说明此挡砖圈承受的压力较大,由于挡砖圈的掉落使耐火砖的下窜力直接作用在窑口浇注料上,导致窑口浇注料损坏。因此通过分析窑内工况,2015年2月大修时确定在28.0m处再设一道挡砖圈,由四道挡砖圈来承担全窑耐火砖的压力,减少对0.8m处挡砖圈的压力,避免对窑口浇注料的损坏。
(5)窑口浇注料扒钉由单体扒钉改为组合扒钉。单体扒钉直接焊在窑口护铁或窑筒体上,不能活动,而且焊接面积较小,当浇注料受热膨胀时扒钉易掉;而组合扒钉的方形底座直接焊在护铁或窑筒体上,焊接面积大,焊接力强,不易掉落。V型扒钉穿过底座圆孔并在A点处点焊,当受到膨胀应力时点焊处脱开,脱开后的扒钉可以活动,在三维方向上都有活动自由度,可以补偿、消纳浇注料任意方向上的膨胀量,不至于胀掉扒钉而使浇注料遭到破坏。
(6)改造窑口护铁结构。2016年3月大修时把窑口护铁由“V”型改为“Y”型,使护铁端面的浇注料与内弧面的浇注料分开,使内弧面的浇注料和端面的浇注料互不影响,减少浇注料的损坏面积和损坏机会。
(7)改变窑口浇注料的施工方法。窑口浇注料的施工由原来先把护铁安装在窑口,再整体浇筑浇注料,改为先在窑下把每块护铁端面的浇注料单独浇筑好,再把护铁安装上窑口,然后再浇筑内弧面的浇注料。这样就使每块护铁端面与内弧面的浇注料分开,也使每块护铁的浇注料各自分开,克服了窑转动过程中对浇注料产生的机械应力,减少窑转动对浇注料的破坏。
(8)及时对窑头与窑中轮带和垫板的间隙进行调整。窑头与窑中轮带和垫板的静态间隙正常一般在15~20mm左右,检修时测量轮带垫板磨损严重,特别是窑头档轮带与垫板间隙已达到40mm以上,在检修时及时加衬垫板,把间隙调回到20mm以内。降低了窑筒体在热工下的椭圆度,减少了窑口的揉动力度,减轻了对窑口浇注料的损坏。
(9)燃烧器由原来的二通道燃烧器改为四通道燃烧器,降低了一次风的用量,加强对二次风的携带和利用,增加了对各通道风量、风速的调节手段,可灵活控制火焰形状和长度。减少了窑口温度的变化,可以控制熟料的粒度,从而减轻对窑口浇注料的冲刷和热震破坏。
3效果
通过采取上述一系列改造措施,使窑口浇注料的使用周期不断延长,现用窑口浇注料是2016年3月大修时更换的,2017年3月和2018年3月大修时只做了局部修补,除去每年错峰协同停窑时间外,实际使用时间已达18个月,预计还可以使用一个检修周期,可达24个月以上。如果能提高操作人员的操作技能,加强对窑的操作管理,窑口浇注料的使用周期还可以延长,创造更大的经济效益。
参考文献:
[1]王杰曾,曾大凡.水泥窑用耐火材料[M].北京:化学工业出版社,2011:245.
作者:任建军 单位:大同煤矿集团建材有限责任公司