本站小编为你精心准备了河钢宣钢降低烧结固体燃耗生产探究参考范文,愿这些范文能点燃您思维的火花,激发您的写作灵感。欢迎深入阅读并收藏。
摘要:针对2014年以来河钢宣钢烧结固体燃耗有所升高的问题,通过优化入烧结构,稳定原燃料质量,实施厚料层生产,降低入烧混合料水分,加强系统漏风治理等一系列整改措施,取得了良好的效果。河钢宣钢烧结机固体燃耗逐步降低,两年内降幅达到4.18kg/t。
关键词:烧结;固体燃耗;措施;效果
0引言
河钢宣钢烧结生产系统拥有3台360m2烧结机。2014年以来,因多种因素影响,烧结固体燃耗大幅度升高。2015年平均达58.56kg/t,在全国同类机型中处于偏高水平。为此,该公司针对烧结生产固体燃耗偏高的问题,开展了降耗攻关工作。从优化入烧结构及稳定原、燃料质量入手,通过改进工艺设施,实施超750mm厚料层生产,降低入烧混合料水分、系统漏风治理等一系列措施,使烧结固体燃耗较以前大幅度降低,取得了良好的效果。
1降低烧结固体燃耗的措施
1.1优化入烧原料结构
2014年后,河钢宣钢烧结入烧结构中,外粉比例不断升高,2013、2014年为40%左右,2015年至2017年平均外粉比例为54.9%、55.4%及56.55%,且外粉品种杂、多,2015年最多达11种。再有入烧瓦斯灰、铁鳞、钢渣等含碳放热循环物料的配比减少,2016年比2013年减少约0.2%,造成固体燃耗有一定程度的升高。为此自2016年下半年开始,根据公司铁料资源的实际情况,一是优化和稳定了入烧外粉主结构:确定了以PB粉和澳粉为主,补充少量高结晶水的FMG混合粉为的入烧结构,合理控制高结晶水外粉比例,以减少结晶水矿物烧结时脱水耗热;二是均衡瓦斯灰、铁鳞、钢渣等物料的日配入量,减少配量大幅变动引起燃耗的波动;三是固定白云石配比为1%,同时加大入烧熔剂质量的监督力度,特别是杜绝生、过烧严重的钙灰粉入烧,影响消化放热,为降低燃耗提供原料保障条件。
1.2改善燃料质量
2014年以来,烧结用燃料品种多、质量差异大,对烧结降耗极为不利。所用品种有:本公司高炉返回的焦粉,焦化厂产生的除尘灰和池粉,外购烧结无烟煤。其中焦粉约50%,无烟煤约40%,焦化厂产生的除尘灰和池粉约10%。各燃料品种质量存在较大差异,焦粉质量较为稳定,无烟煤质量参差不齐,焦化厂产生的除尘灰和池粉质量较差。特别是焦化除尘灰粒度太细,入烧时不可控,在烧结生产中会导致燃料的燃烧速率太快、燃烧带过薄,不能产生足够的液相量,从而降低烧结矿强度和成品率,造成一定的浪费。为此2016年下半年开始,烧结停配焦化除尘灰,并逐步确定了:1、2烧结机以焦粉+山西晋城无烟煤为主、3#烧结机以焦粉+涿鹿无烟煤为主的配料结构。同时强化稳定入烧燃料质量和水分管理,即焦粉、煤粉不能直接入烧,应先在燃料仓内混匀后再入烧,不仅使燃料质量更加稳定,还避免了干熄焦粉和湿焦粉水分波动对烧结工艺稳定性的不利影响,从而为烧结固体燃耗的降低提供条件。
1.3实施超750mm厚料层生产
在烧结生产中,实施厚料层生产具有增强料层自动蓄热能力,有利于烧结固体燃耗的降低、烧结矿强度的提高和粒级组成的改善等。(1)烧结机台车挡板增高改造。先后将3台烧结机台车上挡板由260mm增高至310mm,挡板整体高度由原设计的750mm增高至800mm,并于2017年6月前完成改造,为推进实施750mm以上的厚料层生产做好准备。(2)烧结系统漏风治理。针对1、2烧结机投产运行多年,系统设备、设施老化严重,特别是烧结机台车滑道、风箱、闸板、管道、积灰斗等部位漏风较严重的问题,生产中烧结料层厚度很难达到750mm以上。为此,2016年8~11月期间,对烧结系统集中进行了维修和更换处理,使系统漏风率均降到50%以下,有效风量得以提高,为实施厚料层生产提供保障。(3)提高和稳定入烧混合料料温。一是对烧结缓冲仓混合料蒸汽预热管路进行改进,将缓冲仓蒸汽预热管道进行单接,减少了管网压力及流量的波动,充分利用蒸汽预热,确保蒸汽预热效果;二是在烧结缓冲仓蒸汽预热管道上加装泄水阀门,定时进行泄水,减少管道冷凝水的影响,提高热利用效率。通过控制较高且稳定的入烧混合料料温(夏季在55~60℃,冬季在45~50℃),烧结料层透气性得以改善,有利于厚料层生产的实施以及生产工艺的稳定。(4)改进烧结布料松料器。由一排增加为两排,并将中间钢管、扁钢间距减少5mm以增加密度,两边间距增加5mm以降低密度,均衡烧结料层横向透气性。(5)降低烧结点火负压。生产中点火负压平均由8000Pa降低到7000Pa,降低约1000Pa,防止台车料面表层结壳,改善料层透气性,降低烧结整体负压。以上措施的实施,1#烧结机平均料层由720mm增高至750mm,2#烧结机平均料层由740mm增高至760mm,3#烧结机平均料层由750mm增高至780mm以上,使烧结自动蓄热功能得以充分发挥和利用。仅此一项,同等条件下可使烧结固体燃耗降低2~5kg/t,效果明显。
1.4降低入烧混合料水分
烧结生产过程中,一定条件下,入烧混合料水分升高会造成烧结固体燃耗的升高,反之,水分降低时固体燃耗会降低。为此制定了入烧混合料水分控制原则:在满足生产工艺要求的前提下,尽量控制下限水平,且每当变料时,专业技术人员和岗位操作人员要根据不同原料特性,共同确定最佳的水分控制范围。通过生产实践,2017年入烧混合料水分:1#烧结机平均为7.6%,较2016年前的7.8%降低0.20%;2#烧结机平均为7.5%,较2016年前的7.8%降低0.30%;3#烧结机平均为7.2%,较2016年前的7.4%降低0.20%。生产中混合料水分的降低,有利于固体燃耗的降低。
1.5逐步降低烧结矿FeO含量
河钢宣钢烧结矿运输距离长,转运皮带多,出于保障烧结矿转鼓强度考虑,烧结矿FeO含量按照8.5%~10.0%进行控制。2012~2016年实际控制量在9.3%左右,相对偏高,这也是制约烧结固体燃耗进一步降低的又一因素。2017年后通过开展行业对标学习,对高炉认识、操作理念得以提升。于下半年开始,烧结矿FeO含量控制范围逐步由8.5%~9.5%降低至8.0%~9.0%,且生产过程中,要求在保证烧结矿强度、粒级满足高炉生产要求前提下,按中限控制,促使烧结固体燃耗进一步降低。
1.6控制入烧细粒度燃料含量
烧结生产中,同等条件下,入烧燃料粒度的粗细对烧结固体燃耗的高低具有较大影响。针对河钢宣钢入烧外粉比例不断升高的问题,根据烧结燃料破碎的实际情况,逐步摸索出了相对应的适宜燃料粒度的控制范围:外粉配比≥58%时,入烧燃料粒度0~3mm控制在(68±2)%;外粉配比在55%~58%时,入烧燃料粒度0~3mm控制在(70±2)%;外粉配比在52%~55%时,入烧燃料粒度0~3mm控制在(73±2)%。随外粉率的变化,及时控制适宜的燃料粒度,使烧结过程燃碳与传热趋于同步进行,有利于烧结液相生成和结晶完善以及烧结矿成品率的提高,从而达到降低固体燃耗的目的。
1.7改善烧结布料方式
为确保烧结料面布满、布平,台车料面高、低相差控制在10mm以内,在铁混料供料系统中增加了辊筛,并加强配料仓、缓冲仓篦子的日常管理,一旦出现损坏,及时进行修补,确保完好无损;减少80mm以上的物料块进入烧结工艺,使大块物料卡堵布料扇形阀引起的拉钩、亏料等现象大幅度降低,布料均匀、平整度明显提高;强化烧结机台车蓖条的修整力度,达到月修理台车40部以上,满足台车在线使用量,减少因台车掉蓖条导致料面出现穿洞,而造成的对表层烧结矿质量及生产工艺稳定产生的不利影响。
1.8发挥热风烧结作用
为降低烧结矿运输过程中热量的损失,2016年6月以来,对烧结热风管道保温损坏、脱落情况进行排查和维修,并于同年10月完成了修复工作。另外生产中,采取减小1#或2#环冷鼓风机风门开度,增大4#或5#鼓风机风门开度的技术操作,合理平衡环冷机鼓风量。上述措施的实施,使进入烧结台面的热废气温度平均达到150℃以上,较以前升高了约30℃,可以为烧结过程提供更多热量,使烧结保温时间延长,烧结矿质量改善,具有节能降耗的作用。
1.9稳定自循环返矿质量
烧结自循环返矿的数量、质量对烧结生产过程的稳定性影响极大。为此,加大了自循环返矿中大于5mm粒级矿含量的管控力度,每当返矿中5mm以上的粒度含量超过25%时,及时更换三级筛片;对烧结机产生的生烧料和废料,进行落地处理;在配料室分仓存放不同质量的返矿,且对质量差的实施小比例配加。上述措施的实施,极大地促进了烧结工艺过程的稳定,进而达到降耗的目的。
1.10混合机衬板压条改造
对混合机滚筒衬板压条进行改造,在角钢压条外面镶嵌陶瓷板,改造后混合机滚筒粘料程度降低,处理粘料的停机次数明显减少,混合机运行稳定性提高,从而使烧结工艺过程保持稳定,同时混合料造球效果有一定好转,有利于烧结矿成品率的提高、烧结固体燃耗的降低。
2改善效果
通过上述一系列措施的实施,河钢宣钢烧结固体燃耗从2016年下半年开始逐步降低,2017年平均为54.38kg/t,较2015年降低4.18kg/t,为历史最好成绩。
3结语
2016年下半年以来,河钢宣钢烧结生产中,针对影响烧结固体燃耗高的因素,采取优化入烧结构、实施750mm以上厚料层生产等措施,使固体燃耗较以往大幅度降低,取得了良好的效果,为后续进一步节能降耗具有重要借鉴意义。
作者:李洋 郭考 王树洁 单位:河钢集团宣钢公司