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《机电设备》2014年第二期
1检测项目确定
通过对喷嘴针阀偶件卡滞可能原因的分析,决定对发生故障的喷嘴偶件做一系列检测分析,具体检测项目如下:1)检查偶件配合间隙、针阀座面贴合情况;2)清洁(去除表面锈迹等)后复测针阀圆度、圆柱度、粗糙度、表面硬度;3)清洁(去除表面锈迹等)后复测喷嘴内孔圆度、圆柱度、粗糙度;4)解剖针阀、喷嘴,对针阀喷嘴配合面着色探伤;5)送检针阀、喷嘴,做金相检验,测量杂质比例。
2检测结果
2.1针阀配合面外径、喷嘴配合面内径尺寸测量结果测量数据见表1。其中钢印号HHM的偶件未装机运行。从测量数据可看出,两组偶件配合间隙均大于设计值,钢印号HD的针阀、喷嘴内孔圆度均符合设计要求,钢印号HHM的针阀、喷嘴内孔圆度均超出设计要求。钢印号HD的针阀表面积碳较为严重,贴合面无法检验,具体状况如图2所示。钢印号HHM的针阀贴合面较宽,带宽约为2mm,如图3所示(偶件略微研磨后贴合面会比较暗,以此检验贴合情况)。另外,对针阀前端锥角进行了测量,设计要求锥角91°±5′。钢印号起始HHM的针阀角度为91°1′,钢印号起始HD的针阀角度为91°2′,均符合图纸要求。
2.2表面粗糙度、硬度测量结果测量了针阀表面的粗糙度,针阀表面粗糙度要求为表面硬度要求61HRC~65HRC。实测钢印号HHM的针阀粗糙度Ra0.03、Rt0.34,表面硬度60.4HRC~60.7HRC;钢印号HD的针阀Ra0.02、Rt0.37,表面硬度62.3HRC。送检的两针阀粗糙度、硬度均达到设计要求。喷嘴解剖后对内孔粗糙度进行了测量,喷嘴内孔粗糙度要求为0.05Rt0.8,实测钢印号HHM的针阀粗糙度Ra0.08~0.10、Rt0.88~1.13;钢印号HD的针阀Ra0.07~1.16、Rt0.82~1.79。送检的两喷嘴内孔粗糙度均未达到设计要求。
2.3表面硬度测量、金相分析结果针阀表面硬度要求61HRC~65HRC,不允许存在游离的贝氏体,残余奥氏体不超过5%。初始钢印号HHM针阀硬度62.9HRC~63.6HRC,晶粒度10级,过热度2级;初始钢印号HD针阀硬度62.4HRC~63.4HRC,晶粒度9,过热度2级。两针阀硬度均达到设计要求。喷嘴表面硬度720HV1~780HV1,渗碳层厚度0.6mm~0.8mm,残留奥氏体不得超过15%。初始钢印号HHM喷嘴表面硬度为HV0.2588远低于设计要求,渗碳层厚度0.6mm,马氏体级别为2级,残留奥氏体为1级;初始钢印号HD喷嘴表面硬度HV1615也低于HV1720的设计要求,渗碳层厚度0.86mm,马氏体级别为4级,残留奥氏体为3级。两喷嘴内孔硬度均未达到设计要求。针阀材料为W6Mo5Cr4V2,国标要求C含量0.8%~0.9%,V含量1.75%~2.20%。实测初始钢印号HD针阀C含量0.7%,V含量1.09%,C、V含量低于国标要求;初始钢印号HHM针阀C含量0.72%,V含量1.19%,C、V含量低于国标要求。两针阀其余合金元素均在国标要求范围内。喷嘴材料为18Cr2Ni4WA,初始钢印号HD喷嘴C含量0.20%,国标要求0.13%~0.19%,该喷嘴其余合金元素含量均在国标要求范围内。初始钢印号HHM喷嘴各合金元素均在国标要求范围内。
3卡滞原因分析
数据中未达到设计要求的检测项目为:1)两种钢印号的偶件配合间隙均大于设计值;2)两种钢印号的喷嘴内孔表面硬度、粗糙度均未达到设计要求,初始钢印号HHM的表面硬度远低于设计值;3)钢印号HHM的针阀、喷嘴圆度均超出设计要求;4)两种钢印号的针阀材料C、V含量低于国标要求,初始钢印号HD喷嘴C含量0.20%略高于国标要求。5结论从发生卡滞针阀照片(图2)中可看出,针阀表面已形成了较厚的积碳,所以可认为针阀偶件配合间隙超差,针阀在喷嘴内倾斜量超出设计范围致使针阀前端锥面不能可靠密封。高温高压燃气通过喷嘴喷孔逆行至偶件油腔产生积碳,随积碳的增多最终导致偶件卡滞。另外,喷嘴内孔表面硬度、粗糙度均未达到设计要求,以致针阀偶件更易受积碳影响而引起卡滞。
作者:何磊秦守都单位:海军驻沪东中华造船(集团)有限公司军事代表室沪东重机有限公司