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摘要:针对膨化硝铵炸药生产线结晶机容易发生的进水问题,结合实例,对两次进水问题的原因进行分析,并提出有效的处理措施,通过对处理措施的合理应用,进水问题得以根治,为生产线试运行与正式运行调试提供参考借鉴。
关键词:膨化硝铵炸药;生产线;结晶机;进水
如今,膨化硝铵炸药的生产已经能实现自动化和连续化,在生产线中,结晶为重要环节,结晶机也是生产线的重要组成部分。但实践发现,结晶机容易发生进水的问题,导致从结晶机中得到的结晶无法用于后续生产。因此,需要在掌握进水原因的基础上,采取有效措施进行处理,保证结晶过程顺利完成。
1实验过程中进水
生产线建设完成以后的试产过程中,结晶机出现进水。当结晶机完成标准生产以后,泵机停机,结晶机完全排空,在结晶机恢复常压之后,将出料门打开开始出料,最先排出的是水,然后是膨化硝铵与水的混合物,所得结晶根本无法使用。经过多次实验,所得结果基本相同,结晶机中始终有水,仅水量有所不同,现场有技术人员提供专业指导,之前遇到过类似情况,但不能判断进水原因。为保证试生产顺利完成,需要尽快解决进水问题。
2进水产生原因
在发现结晶机有进水的问题以后,将结晶机打开,对水来源进行认真检查。通过检查,发现抽真空管道的内部存在明显的水流痕迹,据此判断水的来源为冷凝器。对于冷凝器,它是完成水气热交换处理的装置,水入口在上部,从下部流出,温度较高的含尘气体由下部进入,从顶部排处,最后由真空管道将其抽走[1]。起初认为是冷却水流量过大导致的进水,所以将冷却水调小后再进行实验。但无论怎样调小都未能解决进水,而且还出现了新问题:因冷却水流量大幅变小,导致含尘气体被大量抽至真空管道,使真空管道发生堵塞。可见,造成进水的原因并非如此,需要重新寻找。在排除冷却水这一方面的原因后,根据冷凝器结构,分析结晶工作原理。在抽真空过程中,如果真空度超过-0.082MPa,则结晶机中的水蒸气与热量将进入冷凝器,经过冷却之后,升至冷凝器顶端,由真空管道系统抽走,此时水就会从顶端向下喷洒,由设置在下部的回水管进入到冷却水池当中,可见,整个过程中水并不会进入到结晶机,如果进水,则结晶将无法完成。据此,分析产生进水的主要原因为:在结晶完成之后,泵机停机,因泵机不具备自闭的功能,所以空气会迅速从真空泵中通过,导致冷凝器真空度快速降低。在结晶机上的排空阀开启之后,由小管缓慢排空,其速度远低于冷凝器。这样一来,就会使冷凝器与结晶机在压力上存在很大差距,产生不平衡,结晶机排空时,其真空度将远高于冷凝器,最终因为负压作用,使水进入结晶机。后期实践表明,以上对进水产生原因的分析和判断是准确的。
3进水解决方案
在确定了结晶机进水的主要产生原因之后,即可制定有效的解决方案。待泵机停机之后,应阻止空气通过真空泵与管道进入到冷凝器,以此避免产生负压。具体方案为:在冷凝器与真空泵之间设置单向阀,将其进气方向确定为朝向冷凝器,将出气方向确定为朝向真空泵,这样一来,在真空泵持续运行的过程中,冷凝器当中的气体将通过管道和单向阀由真空泵排出;当泵机停机时,因单向阀的前后会形成一定压力差,所以单向阀会即刻关闭,避免了空气由真空泵及管道进入到冷凝器,从而解决进水的问题。采取以上方案对结晶机抽真空系统实施改进,完成改进后再次实施实验,结果表明,结晶机无进水,说明以上方案合理有效。
4结晶机二次进水与原因分析
上述改造完成后经过一段时间的试运行,第二次发生进水。起初认为是单向阀损坏,但检查发现单向阀完好。因此,继续对冷凝器及结晶机进行全面检查,但并未发现问题。之后对冷凝器排水管进行检查时,发现异常。冷却水在冷凝器中循环使用,在泵机的作用下冷却水按照从上到下的顺序从冷凝器中流过,在和高温气体结束热交换以后,由回水管进入冷却水池。对于回水管,一般水柱密封,因受到负压作用,冷却水池中的水将被抽回到水管产生密封水柱,大气和冷凝器之间由水柱实现密封。对回水管进行检查时,发现回水管出水口处在水池表面上方,未进入水面。此时,由于该管的管径很大,空气由该管道大量进入冷凝器,导致真空度大幅降低,结晶机真空度比冷凝器大时,水就会因为负压而进入到结晶机当中。
5进水二次解决
在确定结晶机第二次产生进水现象的主要原因后,需要对冷凝器排水管进行密封改善,可采用以下两种方法:其一,加满冷却水池的水;其二,加长排水管,使其底部能够进入冷却水池。为保证解决效果,可同时采取这两种方法。完成改进后进行试运行,结晶机未发现进水现象,说明以上解决措施合理有效。
6结束语
综上所述,结晶机发生的两次进水问题均得以有效处理,通过长时间的试运行,结晶机已经进入最佳工作状态,保证了生产线顺利投入正式运行,通过质量验收,而且在后续的实际生产过程中,没有发生进水问题。
参考文献
[1]伍启洪,宋强,刘祖亮.气力输送在连续膨化硝铵炸药生产线上的应用刍议[J].爆破器材,2015,38(04):18-20.
作者:盛英俊 徐晨辉 赖俊光 单位:广西柳州威奇化工有限责任公司