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《化学工业与工程》2014年第三期
1KH-4型喷嘴的长周期工业应用
扬子石化炼油厂催化裂化装置自1999年以来一直采用KH-3喷嘴,取得了较好的经济效益。随着重油深度加工技术的发展和产品多样性的要求,其反应条件更加苛刻,对进料喷嘴的雾化效果要求更高。催化裂化装置于2006年10月安装了4台KH-4型高效喷嘴,替换了原来KH-3型喷嘴,自提升管中部进料,原料为减三线、减四线蜡油,适量掺炼渣油,自更换喷嘴后装置连续运行1380天。2010年8月后停工,检修时取出喷嘴,发现喷嘴喉道处完好不磨损,喷头无堵塞,仅有轻微结焦现象。由于喷嘴的使用寿命一般为一个运行周期(即3年左右),基于KH-4型喷嘴的成功运行经验,新运行周期(2010年9月至今)仍然选择使用KH-4型喷嘴。为分析改造效果,以2003年1—6月(KH-3型喷嘴)数据作为空白对比样,分别在2006年12月(运行初期,标定一)、2007年12月(运行中期,标定二)、2009年12月(运行末期,标定三)进行了KH-4型喷嘴的标定,具体标定时间选择在12月1日至12月7日;于2013年3月1日至3月7日(新运行周期,标定四)进行了新运行周期KH-4型喷嘴的标定作为验证。
1.1原料性质变化表1为采用KH-4型喷嘴前后原料性质的比较。由表1可见:采用KH-4型喷嘴后(标定一)原料密度增加了0.5%,<500℃组分减少了2百分点,残炭略有增加;标定二和标定四的硫和沥青质质量分数比空白时期高。总体而言,标定一的原料性质比空白时期略差,标定二、三、四的原料性质略优于空白时期。
1.2操作条件变化采用KH-4型喷嘴前后工艺操作条件变化见表2。由表2可见:四次标定期间装置生产正常,操作条件变动不大,能真实反映出喷嘴运行中的使用效果。采用KH-4型喷嘴后,再生温度和二密相温度降低,3.9MPa蒸汽产汽量减少,这和焦炭产率降低有关。另外,尽管汽提蒸汽用量降低,但依然有效降低了待生剂的氢碳比(H/C),提高了催化剂活性,降低了再生剂定炭,表明喷嘴雾化效果较好,原料不易生焦。喷嘴雾化蒸汽压力降减小,充分利用蒸汽的能量和压力,使每一步都将蒸汽的能量转化应用到雾化油滴上,能降低原料油喷嘴进料压力,在管路上避免压力损失。标定二、三处于运行中后期,反应器汽提蒸汽分布板产生偏流导致汽提效果不好,生焦量增大,烧焦温度升高。考虑到喷嘴可能会结焦,适当提高了雾化蒸汽量,各项数据表明喷嘴的运行工况仍然正常。
1.3采用KH-4型喷嘴前后产品分布采用KH-4型喷嘴前后产品分布见表3。由表3可见:采用KH-4型喷嘴后(标定一)产品中干气收率降低2.07百分点,焦炭收率降低1.47百分点,轻质油收率提高1.04百分点,液收提高2.30百分点,改造后轻油收率明显提高。标定二和标定三的轻油收率略有下降,这是由于运行中后期反应器汽提效果差,焦炭收率增加,影响轻油收率。标定四期间原料硫较高,为了控制汽油的硫含量,汽油干点略低,导致汽油收率低于标定一,但柴油收率有所升高,轻质油收率反而高于标定一。标定四的数据可以很好的验证KH-4喷嘴优异的使用效果。
2经济效益分析
更换喷嘴费用共计40万元,采用KH-4型喷嘴未增加人工费和操作费。采用KH-4型喷嘴后总液收提高2.30百分点(其中液态烃收率提高1.26百分点,汽油收率提高3.24百分点,柴油收率降低2.20百分点,干气收率降低2.07百分点,油浆收率增加1.29百分点),雾化蒸汽和汽提蒸汽用量共减少0.8t/h。年加工时间8000h,加工量80万t,按照干气价格3692元/t、液态烃价格4266元/t、汽油价格5607元/t、柴油价格4406元/t、油浆价格2846元/t、1.0MPa蒸汽价格110元/t计算,年经济效益为:
3结论
1)使用KH-4高效喷嘴后,自2006年10月投用以来运行至2010年8月装置大修,连续运行1380d,喷嘴未出现明显结焦,产品质量合格,雾化蒸汽和汽提蒸汽用量有所减少。目前新运行周期(2010年9月至今)仍在使用KH-4喷嘴,2013年标定数据显示:装置运行平稳,产品分布较好,能很好的验证KH-4喷嘴优异的使用效果。2)使用KH-4高效喷嘴后产品中干气收率降低2.07百分点,焦炭收率降低1.47百分点,轻质油收率提高1.04百分点,液收提高2.30百分点。3)使用KH-4高效喷嘴后,可年增效益7043万元,经济效益十分显著。
作者:田原单位:中国石化扬子石油化工有限公司炼油厂