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摘要:为了提升设备故障预判能力,降低故障率,保障机组正常生产,将生产线关键岗位的控制PLC、专用采集模块、云终端远程登陆显示及监控服务器接入同一局域网,并利用服务器对PLC、专用模块采集到的电压、电流、温度、流量等设备运行参数和停车时间、产量等生产信息在监控Web界面上进行汇总、归类和集中显示,实现了对设备运行状态的实时掌握和监控,进一步完善了系统功能,提高设备运行信息监控的准确性和设备故障的预判能力。
关键词:焊管生产线;设备;维修;运行状态
焊管生产是离散与连续并存的多阶段混合式生产,是一个典型的流程工业生产过程,具有生产线长、工序多、设备复杂等特点[1]。目前,设备运行状态点检主要依靠维修工人的定时巡检,人为影响因素大,无法实时掌握设备运行状态、及时发现设备隐患,影响设备的使用效率及寿命。经过近几年焊管生产设备升级改造,生产现场自动化程度有了一定的提高,实现了部分单机及某些加工过程自动化[2]。同时,由于工控网络也已经初具规模,生产线重要工序都采用可编程控制器(PLC)控制,设备的运行电压、电流、压力、位移等数据都可以从PLC中读取。很多新式传感器及新的测量方式在现场应用,使焊管生产设备具备数据采集条件。生产线实现了以太网覆盖,为远程数据通讯提供了必要的硬件支撑。基于以上现状,本研究开发了设备在线远程监控系统,以实时掌握设备运行参数,降低设备的故障率[3]。
1远程监控系统设计
设备在线远程监控系统由数据采集、监控服务和访问终端组成,系统结构如图1所示。数据采集模块负责采集现场设备运行数据,并将数据传送到监控服务器。监控服务器将收到的数据整理、分类,在监控界面进行显示,此外数据存储、报警、提示功能也是由服务器完成。监控终端面向监控系统用户,可通过网络浏览器查看服务器上的监控界面。数据采集层:在挖掘现有传感器、变频器、PLC功能的基础上进行本地化改造,以实现数据采集设计要求。监控服务器层:硬件使用设备升级替换旧服务器,软件由自主编程设计,包括监控Web界面编制、数据变量组态、报警提示和短信功能设定。监控终端层:除了实现联网电脑主机的访问以外,还可在维修岗位安装小型化访问设备,进行界面本地化定制,以满足维修的使用需求。
2远程监控系统建设
2.1在用数据采集焊管生产线安装有数量众多的传感器、控制器和PLC,许多设备运行参数,比如矫平机电流、矫平机油缸位移、递送机电流、铣边机电流、递送机速度、焊接电流、焊接弧压、成型周长、水压机水压及水压机油压等,早已作为重要的控制参数被各自PLC采集。采用共享数据块作为监控数据存储区,在每个PLC站点增加数据传送语句,将需要的所有数据(包括变频器状态字、传感器测量值及温度模块采集量等)传送到监控数据块中。增加西门子CP343以太网通讯模块,用网线将其接入监控系统局域网,并配置唯一的IP地址。
2.2新增数据采集2.2.1以太网采集模块对于某些距离PLC较远区域内的设备和传感器,若采用通过线缆连接PLC输入模块的方式,存在许多缺点:①每个采集点一般需要一根3芯线缆,长距离布线操作困难,材耗过大;②过长的电信号传输线路会导致如干扰、衰减等问题的产生[4]。通过安装以太网采集模块方案,将模块就近安装在采集目标区域内,区域内所有采集点先通过线缆将电气信号传送到模块,采集模块再通过网线接入监控局域网,每个采集模块拥有不同的IP地址,在服务器上可以采集到各模块所有输入点的信号数据。2.2.2无线测温系统无线测温系统采用Zigbee无线网络技术,基于IEEE802.15.4标准[5]。可工作在高电磁干扰环境中,系统包括无线温度传感器和无线接入模块。无线温度传感器具有功耗低、体积小、安装方便等特点。测量温度范围-20~80℃,测量距离10~100m,电池工作时间大于5年。无线测温接入模块,可接入传感器64只,带LCD现场显示,支持RS485总线接口。由于无线温度接入模块不支持Profibus-DP标准,为了将温度数据传送到监控服务器,需要先接入网关设备进行中转,再接入PLC总线。之后通过PLC编程,将每个温度值传送到监控数据块中,PLC组态如图2所示。2.2.3润滑油路流量检测生产线关键设备除了安装多个无线测温模块外,还在减速机润滑油路上安装了液体流量传感器,实现了润滑油路状态的定量监测。采用的管道式涡轮液体流量计测量精度达到0.5%R,介质温度-20~80℃,量程0.45~9m3/h,满足现场需要,通过PLC模拟量输入模块可实现测量数据的采集。
2.3监控服务器建设在服务器上应用西门子SIMATICWinCC软件,进行监控界面的设计编程。首先建立变量表,对每个变量进行IP地址、数据块地址定义,实现对数据的采集。然后进行监控界面设计编程,包括各级界面显示内容设计、组件属性设置、变量定义及代码编程。监控界面主页分为4个区块,分别显示机组状态、工程名称、机组产量以及停止时间等重要生产信息。每个生产线区块下还有3个链接按钮,分别是“工业参数设定”、“生产过程信息”和“设备运转状况”,点击按钮,可打开相应的页面来查看更具体的状态数据。在完成所有编程后,对WinCC监控界面进行Web。Web方式的主要优势在于监控客户机不必安装WinCC软件,只需安装十几兆的客户端程序,就可以通过浏览器查看监控界面。对各个监控数据的上下限阈值进行定义,当数据超过设置阈值时,监控界面数据框将改变颜色进行报警提示,将报警结果以直观、清晰的方式反馈给维护人员[6],设备运转状况界面如图3所示。为了充分发挥设备在线远程监控系统的数据优势,提高监控系统的使用效率,设计开发了手机短信提示功能,与其他无线通讯业务相比,此功能具有成本低、适用面宽、支持存储和重发等优点,非常适合小数据量、弱实时性、低成本要求的数据通讯,符合大多数超远距离信息集成的需求[7]。手机短信模块是基于移动GSM短信平台的工业级通讯终端,它内嵌GSM核心单元的无线Modem,可实现发送中英文短信的功能,模块采用标准工业规格设计,提供RS232标准接口,通过转接线与监控服务器连接。在服务器上进行编程以满足设计要求。短信平台以各生产线为基本单位,根据发送短信内容的不同,分为生产类短信和故障类短信,可对各生产线接收两类短信的手机号码分别设置,实现有效内容的准确推送,提高了数据传输效率。
2.4监控终端层建设设备在线远程监控Web界面是在监控网络服务器上进行编程组态的,任意一台接入监控网络的PC主机都可以通过IE浏览器访问。同时,在路由器上进行端口映射,实现了办公PC主机的访问,打开IE浏览器,输入地址,根据系统提示安装WinCCWeb功能客户端程序后,就可以浏览监控界面。设备运转状况监控主要服务于设备维修岗位,以便于维修人员及时发现设备不良状态。考虑到维修岗位人员只需要查看监控界面,不需要其他的办公功能,因此在维修岗位安装小型化主机,采用云终端方案,达到了不间断对设备运行状况监控,对故障类型及时诊断处理的目的[8]。在系统安全方面,硬件上云终端采用用户无法修改的嵌入式固件系统,安全性高,监控系统网络与办公网络之间安装有网闸设备,可有效避免两个网络间的相互攻击或感染。软件上监控服务器安装病毒防护和防火墙软件,对云终端远程登陆账号进行了权限设置,具有防止非法操作的功能[9]。
3结束语
设备在线远程监控系统实现了对电压、电流、温度、流量等设备运行参数以及停车时间、产量等生产信息的实时监测,改变了以前主要依靠维修人员定时定点观察、检测设备的巡检状态,实现了对设备运行状态的实时掌握,提升了设备故障预判能力,有效降低设备故障率,保障了机组正常生产[10]。随着系统功能的进一步丰富和完善,将会发挥更大的作用。
参考文献:
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作者:刘晶晶 单位:渤海装备华油钢管公司