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电炉耐火小炉盖通风冷却技术的研究范文

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电炉耐火小炉盖通风冷却技术的研究

摘要:电炉耐材小炉盖使用寿命低的原因是铁水兑入比例高、供氧强度大、喷淋效果差、除尘系统故障等。优化工艺即实施改进措施,提高电炉耐材小炉盖的使用寿命。

关键词:电炉盖预制块;寿命;热负荷;高温区;氮气隔离及冷却

0引言

电炉炼钢是一种以能量换取合格钢水的过程,主要特点是以电极端部和炉料之间发生的电弧为热源、熔化废钢进行炼钢。电炉由炉盖、炉壁、炉底和电极等系统构成。水冷炉盖呈圆拱形,可以移动、拆卸,整体为水冷式钢结构,为防止电极与水冷炉盖联电打弧,水冷炉盖中心区采用电炉耐材小炉盖将电极与水冷炉盖隔离开。电炉耐材小炉盖采用刚玉质整体预制成型,其突出特点是耐高温、耐侵蚀、不剥落、荷重软化温度高,易安装。

1生产现状

特钢事业部50t电炉采用高铁水比例冶炼操作以来,铁水比例维持在50%~70%的较高范围内,由于强化了供氧操作,缩短了冶炼时间,随着冶炼强度的提高,炉内热负荷增大等不利因素的影响,电炉耐材小炉盖侵蚀加剧,平均使用寿命<60炉次,冶炼过程中频繁更换耐材小炉盖,造成后部工序节奏紧张,影响VD(Vacu-umDegassing,真空脱气)比率及效果,引起连铸拉速波动,严重影响钢水的产量和质量。因此,分析导致50t电炉耐材小炉盖使用寿命较低的原因,并采取措施以提高电炉耐材小炉盖的使用寿命,减少电炉生产中的热停工时,对于稳定、顺行炼钢生产节奏,提高钢水产量、质量具有重要意义。

2耐材小炉盖使用寿命低的原因分析

电炉在冶炼过程采用高铁水比例,强化了供氧操作,提高了冶炼强度,由于炉顶特别是电极极心圆处耐材小炉盖,长期处于高温状态,在炉内O2,CO,CO2,SO2等烟气的氧化侵蚀、炉渣的冲刷侵蚀和电极弧光的高温热辐射下,加上电炉炉盖提升、旋转和电极升降过程中的机械振动、温度骤变等作用,使得电炉耐材小炉盖成为整个电炉系统中最薄弱的部位,恶劣的工作环境使电炉小炉盖使用寿命越来越短。通过分析现场生产操作和工艺,总结出当前小炉盖寿命较以前持续降低的主要原因。

2.1铁水兑入比例提高,反应剧烈,热负荷增大

铁水兑加比例由原来的30%增至现在的50%~70%,由于铁水比例提高,炉中配碳量由1%~1.5%提高到现在的>2.7%,脱碳一般都是在高温熔融状态下进行氧化熔炼,较高的配碳量导致钢水脱氧沸腾、喷溅比较剧烈,增加了对小炉盖的侵蚀;氧化过程带来了大量的物理热和化学热,使小炉盖的热负荷剧增,导致寿命缩短。而且铁水中还含有一定量的Si,Mn等元素,在氧化气氛下形成SiO2和少量的SO2等酸性物质,加剧对小炉盖的损毁,使炉顶使用寿命降低50%以上。

2.2供氧强度增大,炉内氧气浓度升高

原铁水比例为30%左右时,炉壁氧枪、炉门氧枪基本不用高氧就能将钢中碳脱至要求范围,现由于较高的配碳量,必须用4支炉壁枪加上个别时间段的炉门氧枪同时用高氧脱碳,供入炉内的氧气流量>5200m3/h,因短时间内供氧强度大,将造成O2扩充在炉内渣层的自由空间内,造成炉内O2浓度升高(测定O2浓度最高可达20%以上),半熔状态下的小炉盖在高浓度氧气氛围下氧化速度进一步加快;同时高浓度的O2与炉内的CO气体发生二次燃烧反应,瞬间放出的大量热使炉内温度升高,小炉盖承受的热应力增大,耐材炉盖黏结剂成半熔状态,造成炉盖下表面刚玉料脱落严重,导致炉盖寿命严重降低。

3改进措施

3.1优化电炉供电、用氧操作,提高热效率

由于当前铁水兑入比例提高,原料一次配料即可满足电炉需求,为减少氧化期脱碳时熔池的激烈沸腾时间,建议控制熔清后碳含量在0.6%~1.2%,根据熔清碳分析结果适当调整氧气压力,碳偏高,上限控制;碳偏低,下限控制。同时进行炉门口喷焦碳粉造泡沫渣,并适时供电,吹氧脱碳过程中根据烟气和炉渣情况,合理使用炉门氧枪和炉壁氧枪。炉门氧枪脱碳效果较好,但因容易造成炉盖粘钢,控制氧压≤1MPa,炉门氧枪使用过程中,可采取关停1#或4#氧枪的操作方式,氧化后期,停止使用炉门氧枪,并适当降低供氧强度,保证终点碳。通过优化用氧供电,提高了热效率,降低了后期炉气中氧气浓度,减少第四孔烟道积渣堵塞的概率,降低炉内气压。

3.2强化泡沫渣埋弧操作,降低小炉盖热负荷

电炉造泡沫渣操作是在不增大渣量的情况下,使炉渣成泡沫状,泡沫渣的好坏对电炉耐材的寿命长短有重要影响。高铁水比例和稳定的留渣留钢操作可迅速形成熔池,提前造泡沫渣,保证电炉高电压,低电流,长弧操作,在泡沫渣中实现二次燃烧,提高电炉功率因数和热效率,减少送电时间,使炉顶热负荷降低。为保证炉渣发泡性能,炼钢车间改用类石墨代替焦炭粉造泡沫渣,炉渣发泡快、持续时间长,且使用量降低,在生产中取得了很好的效果。

3.3电炉中心区通入氮气隔离氧气,降温冷却炉盖,提高耐火炉盖寿命

小炉盖压制时,在余热烟道4孔对侧,1#,3#电极孔之间预留一条直径25mm、呈30°角倾斜向下的吹气通道,通道入口位于炉盖顶部,通过螺纹软管连接供气管道,出口下方为炉盖中心区。在冶炼过程中,通过小炉盖顶部入口向炉内持续以(0.3~0.4)MPa压力吹入氮气,在炉盖下方区域形成一层气体保护层,对炉盖和炉盖区域电极段起到保护作用。在余热烟道的负压作用下,通入炉内氮气很快进入余热锅炉,不会对钢水成分带来负面影响。应用计算流体力学软件Fluent分别对有无顶部吹气口情况下的炉内烟气流动进行模拟,为简化计算,采用较小的入口速度。

3.4改造实施

改造后小炉盖由铬刚玉材料浇注而成,呈上宽下窄的圆台形,3个电极孔按极心圆均匀分布,吹气管道接口位于炉盖顶部1#和3#电极口之间,接口为带螺纹钢管,开口位于炉底部,整个气体通道相对水平倾角约为30°。在炉盖装配过程中,保持2#电极孔朝向第四孔烟气通道一侧。炉盖装配完毕后,通过进气接口旋接供气管道。冶炼过程中,通过改造后的气体管道持续通入(0.3~0.4)MPa的氮气,降低炉内高温烟气和喷溅炉渣对小炉盖下沿和电极端部的侵蚀,提高炉盖寿命,降低电极消耗。电炉冶炼过程中堆积在小炉盖电极孔上的渣钢与高温粉尘,利用换出钢口的时间及时清理,不仅保证小炉盖的散热及电极喷淋水对小炉盖的冷却效果,还杜绝了冶炼时的“联电起弧”现象,对提高小炉盖的使用寿命起到一定作用。

4实施效果

新型电炉小炉盖经实际使用,在高铁水比电炉冶炼过程中,炉盖寿命从原来的60~80炉次提高到120余炉次,同时,电极消耗降低0.21kg/t钢,改善效果明显。2015年与2016年更换的耐材小炉盖的使用寿命统计。对比发现,炉盖使用寿命由平均67.25炉次提高至120.41炉次。小炉盖寿命的提高,减少因更换小炉盖导致的热停工时,提高产量,减少小炉盖使用数量,降低生产成本。

5结语

通过实施优化电炉的供电用氧操作、改进小炉盖材料、在中心区通氮气隔离降温等措施后,电炉冶炼过程中熔清碳可控,泡沫渣发泡性能良好,送电时间减少,使电炉中心区局部温度由1600℃下降到1300℃以下,在高铁水比例冶炼条件下,减少了冶炼中途换小炉盖的次数,耐火炉盖平均使用寿命由60炉次提高到120次以上,并相应地减少了热停工时,在提高钢水产量与质量上取得了较好效果。此外,优化工艺后还降低了电耗、氧耗、大大提高了电炉生产效率,生产节奏进一步稳定与顺行,同时降低职工的劳动强度。

参考文献

[1]朱苗勇.现代冶金学(钢铁冶金卷)[M].北京:冶金工业出版社,2005.

[2]陈杨.高铁水兑入比电炉炉盖用镁铝尖晶石浇注料的研制[J].耐火材料,2012,46(5):358-360.

[3]韩行禄.不定形耐火材料[M].北京:冶金工业出版社,2003.

作者:孟宪华 单位:山东钢铁莱芜分公司特钢事业部