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锅炉冷风管道的减振方案及分析范文

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锅炉冷风管道的减振方案及分析

摘要:某型机组在运行过程中,因锅炉冷风管道的振幅过大,致使机组频繁降负荷运行,有时甚至被迫停机。通过分析,针对性地提出了减振方案。实施改造方案后,解决了冷风管道振幅过大的问题,增强了机组运行的稳定性。

关键词:电厂;锅炉;降负荷;冷风管道;振动;改造;减振;方案

0概述

锅炉是发电厂的关键设备之一,锅炉冷风管道的结构及布置状态,将直接影响机组的稳定运行。目前,某些运行多年的锅炉及送风机出口冷风管道存在不同程度的振动,特别是在纵进横出的冷风管道系统中,因风道弯头的死角太多,在风道联箱中会形成涡流,使管道中的实际风速过高,风道被频繁撕裂,常需停炉补焊风道。因此,研究电厂锅炉冷风管道系统的振动问题,分析引起管道振动的主要因素,掌握振动机理,是确保机组平稳运行及降低发电成本的关键。

1送风设备及冷风管道

某型机组锅炉配备2台送风机,通过2条冷风管道给锅炉送风,空气吸入口距送风机30m,无转角。在送风机出口处,有1个90°转角,然后经过2个90°转角分为两股风,这两股风再经过2个90°的转角,对冲后被送入空气预热器。冷风道的总长度,约为50m,在满负荷工况下,冷风管道内的空气流速,约为18m/s。

2管道振动时存在的问题

该锅炉冷风管道的转角较多,特别是在左右侧的冷风道中,因空气流的对冲,致使冷风管道内产生了强烈涡流,引发锅炉冷风管道的剧烈振动。由于管道的振幅较大,在机组运行中,频繁发生冷风管道焊缝的脱焊或开裂,甚至有整块钢板脱落的情况。因锅炉漏风量的剧增,机组被迫降负荷运行后,再对冷风道进行补焊。漏风严重时,不得不停炉进行处理。经多年运行后,该锅炉冷风管道已被多处补焊,成为机组运行时的薄弱环节。锅炉冷风道管的振动问题,已成为制约安全运行的重要因素。仅在2017年内,因冷风管道的开裂漏风,造成机组降负荷运行的次数,有7次,被迫停炉1次,给该机组的安全运行,带来了极为不利地影响。

3振动起因及分析

据了解,该机组在规划设计时,较多地考虑了场地空间等因素,对于锅炉出口风箱的布置显得较为紧凑,较少考虑风道内流体的流动特性。在锅炉冷风管道的布置上呈现了弯头多、弯头旋转角度大、风道通流面多变等特点,因此,风道内的涡流特别强烈,进而造成了锅炉冷风管道的剧烈振动。根据实测,风机出口至空气预热器入口段风道的振幅最大。当锅炉满负荷运行时,锅炉冷风管道振幅值有6处超过2mm,有12处超过0.5mm,有19处超过0.3mm,还有38个点的振幅超过0.2mm。在如此剧烈振动的工况条件下,不可避免的在风道壁上产生高频交变应力,经长期运行后,必然使风道管壁承受着疲劳损伤。因此,机组运行某时间段后,冷风道必然会因金属疲劳发生开裂或脱焊等现象,造成冷风管道的损坏。此外,在锅炉空气预热器入口联箱处,气体流动为纵进横出的流动方式,气体的流动状态不佳。1号风机送出的气流,为从左向右,而2号送风机送出的气流,为从右向左。按锅炉冷风管道的设计方案进行分析,两股气流交汇于中间位置,并发生强烈碰撞,碰撞后气流的轴向速度为零,在此区域形成1个较大的涡旋区,而在实际运行中,2个风机的运行工况不可能完全相同,因此,最高静压区就会在中部位置左右摆动,由此对矩形风道壁面产生较大的交变载荷,从而形成了振源,引发了空气预热器联箱的强烈振动,并沿风道扩展至整个矩形风道。当气流与风道的振动频率相同时,就会形成共振,对锅炉冷风管道造成了更严重的损坏。所以,对冷风管道的减振治理,应着重减少风机出口至空气预热器入口段风道的振幅值。

4改造方案

针对风机出口至空气预热器入口段风道振动,主要可从两方面着手。一是对冷风道外壁的加强筋进行改造,增大冷风管道的刚度,增强抗振能力。在烟道、风道外侧面增设角钢、扁钢,制成矩形横向加固肋筋,加强固定进行消振处理;二是在冷风道管中的适当位置,加入导流板,改善整个流场的均匀性,防止产生涡流,消除振源。在改造方案中,采取了多个方面的减振措施。(1)在现有的矩形风道壁面上,用8号角钢添加三道纵向加强筋,并将原壁面上的扁钢换成8号角钢,形成了500mm×500mm的井字形加强筋网格,提高管道的抗振强度。(2)将空气预热器联箱隔断,并在联箱内加装均流导风板,使风道内的气流较为均匀,减少了流体间的碰撞,消除空气预热器入口联箱处的涡旋区,解决空气预热器入口处气流不均的问题。(3)在进入三通的左右两侧,分别增设了1块导流板,并在三通入口处加装分流板。(4)为消除2台风机并联运行时形成的交变振源,在2个联箱的交汇处,用弧形板隔断,将原有各联箱入口处的突扩形状,改为大圆弧的渐扩形状。

5结语

实施改造方案后,显著降低了风机出口至空气预热器入口段风道的振幅值。当机组满负荷运行时,在原测点所测的振幅值,远低于改造前的数值,有效地解决了冷风管道振幅过大的问题。不但解决了因冷风道振动造成的频繁降负荷、停炉等问题,还减小了冷风管道的通风阻力,强化了尾部受热面的换热,降低了排烟温度。经计算,仅因降低排烟温度和送风机节电所产生的节能效益,就可达100万元/年。

参考文献:

[1]周云龙,洪文鹏.工程流体力学[M].北京:中国电力出版社,2004.

[2]谭小平,张世军.火力发电厂烟道、风道振动原因及现场消振措施[J].黑龙江电力.2005,27(4):127-129.

作者:何晓亮 单位:赤峰市特种设备检验所