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《大电机技术杂志》2016年第4期
摘要:
转子导条端部断裂是鼠笼式电机的常见故障,前人已对断条的原因进行了大量的研究。但在电机检修阶段,如何评估导条承载的安全裕度,尚未见相关报道。作者在电机拆解过程中,发现断裂导条的顶部均存在明显的凸台,而凸台较浅的导条均未发生断裂,提示凸台高度与断条存在关联。文章建立了不同凸台高度的转子分析模型,在典型高转速2250r/min,温度由20℃升至180℃的工况下,定量分析了凸台高度与导条应力的关系。提出一种可在电机检修阶段,评估导条承载的安全裕度的新方法。
关键词:
鼠笼式电动机;导条断裂;导条凸台;有限元;应力
0引言
鼠笼式三相异步电动机广泛应用于当今社会的各个行业和领域。在铁路运输行业中,作为机车动力源的鼠笼式三相异步电动机,其断条问题是至今仍是困扰该行业的一大难题。断条现象如果不能及时发现并处理,将损坏转子铁芯结构、刮伤定子绕组,甚至导致事故发生。因此,若在电机检修过程中,能够评估导条的承载安全裕度,预防断条的产生,将具有一定的实用价值。
1断条原因分析及断条特征
通过理论研究和实践总结,科研人员目前将断条原因大体归纳为如下几个方面:(1)在电机启动过程中,导条在径向电磁力和离心力共同作用下产生受迫周期性振动,此周期性振动会导致导条与端环焊接区域形成疲劳损伤[1][2](2)导条和端环不合理的焊接结构和不规范焊接工艺导致的缺陷[3][4],成为断条的潜在发生点。(3)电机运行中,由于导条和端环受热不均匀,在热应力驱动下,导条和端环焊接区域产生疲劳损伤[2][5]。(4)电机启动过程中,导条中存在很大的感应电流,而导条与端环焊接区域电阻较大,因此发热严重。这将造成焊接区域材料损失和结构软化。若电机短时间内频繁启动和重载启动,可能导致断条的发生[2][3][5]。同时,亦有大量关于转子断条故障检测的研究工作见于报道[6][7]。但如何在电机服役期间评估导条承载的安全裕度,尚未见相关研究工作的报道。本文研究的鼠笼式三相异步电机在圆周相距120°三个位置,呈品字形楔紧三根导条的中部,其余导条在铁芯槽内呈自由状态。作者拆解图1.a所示发生断条的电机转子,发现了一个目前文献中尚未提及的现象。断裂导条的顶面普遍存在明显凸形台阶,如图1.b所示。观察对比楔紧导条和未楔紧的自由导条发现,楔紧导条的顶面虽然也有凸形台阶,但均较浅,未发现断条现象。断条全部都发生在未楔紧的自由导条中。自由导条的凸台高度明显大于楔紧导条,提示凸台高度与断条可能存在相关性。尽管凸台形成的原因尚待研究,下文将通过有限元模拟方法,分析凸台高度和导条承载应力水平的关系,从而探索通过凸台高度评估导条承载危险程度的方法。
2有限元模型的建立
导条与铁芯的装配关系图,如图2.a所示。在电机未转动时,导条底部与铁芯槽底部保持接触,导条顶部与铁芯槽顶部存在一间隙。合理的设计间隙既能允许导条热弯曲变形不受铁芯槽顶约束,又能在高转速时使导条顶部与铁芯槽顶部发生接触,抑制离心力导致的弯矩,改善导条的受力条件。当导条顶部出现凸台后,由于顶面的材料损失,导条顶面便嵌入铁芯槽口。需在更高转速下,导条才与铁芯槽顶面发生接触,这相当于增大了导条与铁芯槽顶部的间隙,参看图2.b。下面将应用有限元模拟手段,分析电机在高速运转和极限温升工况下,导条凸台高度分别为0mm、0.632mm、1.132mm和1.632mm时(对应导条与铁芯槽顶间隙分别为0.368mm、1mm、1.5mm和2mm),导条的凸台高度对导条应力水平的影响。本文根据某型电机转子设计图进行建模,模型包括导条、端环、铁芯、转动轴等主要部分。由于转子装配体是轴对称结构,可取其十二分之一建立轴对称模型。图3中的面1和面2为轴对称面,面3为横向对称面。有限元网格划分采用ANSYS软件中的Solid185三维8节点单元。有限元模型共包含88790个单元,117098个节点。考虑轴对称模型的特点以及电机转子的工况,在面1和面2上施加轴对称约束。面3上施加轴向位移为0的约束。模型各部件的材料参数如表1所示。转子转动时的离心力与转速直接相关,根据电机公司提供数据,该型电机在高转速工况中,2250r/min转速出现频率较多,因此有限元模型基于此转速进行分析。另外,转子通常在高温条件下工作,因此模拟中必须考虑温度效应。通常环境参考温度取20℃。转子工作时的最高温度,取电机公司依据测试数据给定的180℃。这样确定了转速和温差的最不利工况组合。
3临界凸台高度的确定及安全裕度评估
由于导条顶面的凸台是在电机运行过程中产生的,因此只有在导条与铁芯槽间隙设计合理的前提下,讨论凸台高度对承载安全的影响才有意义。按照电机设计图,文章首先计算了在设计间隙为0.368mm(即导条凸台高度为0mm),温度由20℃升至180℃时的温度应力。计算结果显示,在极限温升工况下,导条、铁芯和端环均发生膨胀,但径向膨胀效应略有不同,导条顶面与铁芯槽顶面的最小间隙缩小至0.2mm左右。尚存的间隙说明温升膨胀并未导致铁芯限制导条的弯曲变形。考虑装配公差,0.368mm的设计间隙基本合理。当转子装配体的温度由20℃升至180℃时,最大等效应力出现在导条与端环的焊接处,应力区间为22.6~25.4MPa,如图4所示。下面保持20℃至180℃的温升幅度不变,分析导条凸台高度从0mm,逐渐增加至0.632mm、1.132mm和1.632mm时,在2250r/min转速下,导条的应力分布状态和应力水平。模拟结果表明,四种工况的等效应力分布规律基本相同,但应力水平明显不同。这里仅列出凸台高度1.632mm工况下的等效应力分布图。由图4可见,转子转配体中,导条的应力明显高于端环、转动轴和铁芯。最大应力发生在导条两端与端环焊接的区域,而这正是导条断裂的位置。因此应着重分析此处应力水平与凸台高度的关联性。模拟得到的导条两端的最大等效应力以及导条与铁芯槽的接触力,列于表2,并绘制图5所示曲线。由图5可见,导条与铁芯的接触力随导条顶面凸台高度的增加而大致呈线性减小,导条端部的应力则大致呈线性增加。这是由于导条顶部出现凸台后,增大的凸台高度相当于增大了导条与铁芯槽顶部的间隙。由于设计间隙已经能够满足温升导致的导条弯曲变形,增大的间隙并无益于减小温度应力。相反,间隙增大减小了铁芯槽对离心力作用下弯曲效应的抑制作用,不仅使导条与铁芯槽的接触段长度减小,同时也减小了接触力,导致导条的弯曲应力增加。当导条凸台高度为0时(即出厂状态),导条与铁芯槽的接触力为6.57kN,导条两端的应力水平处于60.3MPa~67.7MPa区间。参照180℃时导条的屈服应力210MPa,此时导条尚有较大的安全裕度。当凸台高度为1.632mm时,导条两端的应力水平处于145MPa~162MPa区间。参考作者采用切割法测试获得的转子焊接装配残余应力,即使按照规范的焊接工艺,导条仍有约40MPa的焊接装配残余应力[8]。也就是说,当凸台高度达到1.632mm时,最大工作应力162MPa叠加焊接残余应力40MPa,已达到202MPa。对照180℃时导条的210MPa屈服应力,可以认为1.632mm就是临界凸台高度。鉴于凸台高度与导条最大应力呈大致的线性关系,在对本型号电机进行检修时,可通过测量导条顶面凸台高度的方式,评估导条的承载安全裕度。
4结论
在电机拆解过程中,发现电机断裂的导条顶部均存在较深的凸台,而凸台较浅的导条均未发生断裂,提示凸台高度与断条存在关联。文章建立了不同凸台高度的分析模型,在典型高转速2250r/min,温度由20℃升至180℃的工况下,分析对比了导条在不同凸台高度下的应力水平,发现导条端部应力随凸台高度大致呈线性增长。依据导条材料在高温下的屈服应力,结合导条、端环焊接装配的残余应力,便可通过有限元模拟确定临界凸台高度。对于不同型号的电机,由于导条铁芯设计间隙、典型高转速和最高工作温度的差异,可能会影响导条最大应力和凸台高度的关系曲线。但只要通过有限元模拟确定了临界凸台高度,便可通过测量导条顶面凸台高度,采用插值的方法评估导条的承载安全裕度。
参考文献:
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[6]沈标正.电机故障诊断技术[M].北京:机械工业出版社,1996.
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作者:王凯一 成志强 王锡勇 王言聿 柳葆生 单位:西南交通大学力学与工程学院 成都中车电机有限公司