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地层钢粒施工实践讨论范文

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地层钢粒施工实践讨论

钢粒钻进是钻进坚硬岩层的另一种主要方法,这种施工方式具有施工设备简单,操作工艺易行,成本低廉等优点。

关键词:钢粒钻进,裂隙地层,岩溶溶洞地层。

由于切削具硬度及耐磨性的原因,硬质合金钻进只适用于中等硬度以下的软岩层;金刚石钻进可钻性级别较高,但金刚石产量少,价格昂贵,普及于日常生产有相当的难度,并且,金刚石受到太大的冲击容易破碎,也不适用于裂隙、溶岩溶洞地层钻进。

钢粒钻进是钻进坚硬岩层的另一种主要方法,这种施工方式具有施工设备简单,操作工艺易行,成本低廉等优点。但是,由于钢粒不固定在钻头上,在裂隙、岩溶溶洞地层,钢粒容易大量漏失、流失,使得钻头底唇面下没有足够的钢粒破碎岩石,钻具无法克取岩石取得进尺,所以,钢粒钻进在裂隙、岩溶溶洞地层中的应用也受到很大的限制。

我们在淅川水源地裂隙、岩溶溶洞地层钻井施工中,经过技术分析与攻关,采用钢粒钻进工艺,顺利完成了施工任务,在钢粒钻进裂隙、岩溶溶洞地层方面,取得了一定的实践经验。

1.概述

1.1工程概况

由于工农业的快速发展,淅川县城段水质受到严重污染,超出了国家Ⅳ级饮用水标准,且水量供给日益萎缩。饮用水对当地的经济发展、人民的日常生活已经造成严重的影响。为此,经多方论证,开辟、建设新的、水质良好的饮用水水源地,成为必然。

1.2地层情况简介

水源地位于淅川县城西北一公里处。地层情况大致如下:

上部第四系坡洪积层,主要为松散中粗砂、砂砾(卵)石层、砂质粘土,其中赋存丰富的第四系松散岩类孔隙水;该层底部砂砾(卵)石层泥质含量较高,胶结较致密,该层不整合覆盖于寒武—奥陶系老地层之上,为隔水层。

基岩为奥陶、寒武、震旦系岩层,岩层局部为火山角砾岩、砂质粘土岩、页岩、砂岩、泥岩、板岩、灰岩等,含微弱基岩裂隙水,富水性差;地层岩性大部分为白云岩、白云质大理岩、灰质白云岩等,节理裂隙及溶蚀现象发育,赋存丰富的碳酸盐岩裂隙岩溶水。碳酸岩层为钻井取水的主要目的层。

1.3施工设计要求

设计井孔数25眼,单井供水量50吨/小时;

单井井孔结构为:上部第四系覆盖层井孔直径为φ600mm,下φ377×7mm螺旋钢管;下部基岩:井孔直径为φ290mm,裸眼成孔。

井孔深度200米左右,具体井深视地层实际情况而定。

井孔上部第四系松散岩类孔隙水全部封隔,水源地用水主要取下部基岩的碳酸岩裂隙、岩溶溶洞水。

2.钻进工艺

上部第四系地层:一钻采用φ300mm三翼刮刀钻头开孔,二钻用φ600mm三翼刮刀钻头扩孔,最后用φ377mm钢粒钻头钻入基岩2米,下入φ377×7mm螺旋钢管,止水固井管;

下部基岩:采用φ290×10mm钢粒钻头,一径钻至终孔。

钢粒选择:选直径为3mm的钢粒。

钻压:24KN,转速:90rpm,泵量:110L/min,回次投钢砂量:16Kg。

3.施工生产

3.1前期生产情况

机台进入工地后,第一眼井的前期,施工顺利,钻进至49.5米处钻穿第四系地层,然后又往下钻2米基岩,下入φ377×7mm表层套管,止水、固定表层套管后,改用φ290×10mm钢粒钻头钻进基岩。

当钻进至83米时,生产出现了两个棘手的问题,a:所用的清水冲洗液出现了迅猛的减少,即清水冲洗液大量漏失,导致工地施工所需的清水供不应求;b:在冲洗液出现大量漏失的同时,钻具也出现了剧烈的“窜动”和“阻卡”,致使钻具难以回转作业,施工设备“鳖车”严重。

在这两个因素的阻碍下,施工机台坚持运行2天,基本不能取得进尺。生产被迫停顿。

3.2原因分析

就施工所出现的问题结合具体地质情况,我们判断冲洗液的漏失与钻具的“阻卡”、“窜动”现象,都是钢粒钻头钻至裂隙、岩溶溶洞地层的反应:

a:经测量,井孔内的静水位相对地面高度为-52.5米;循环池内冲洗液液面高度为-0.8米。井孔内液面高度比循环池内冲洗液面高度低51.7米。当泥浆泵将清水冲洗液打入井孔后,冲洗液柱就在循环管路中形成负压,负压将清水冲洗液快速的由循环池吸入井孔内,井孔内又由于裂隙、大溶洞的存在,进入井孔内的循环液从裂隙、溶洞漏失。最终循环池内的冲洗液大量被吸入井孔内流失,导致工地清水冲洗液供应不及,不能持续供应生产的需求。

b:当冲洗液大量流失时,恰好说明施工钻到了大裂隙、溶洞地层,在冲洗液大量流失的同时,钢粒也大量的漏失或被冲走。这种情况使得没有足够的钢粒被压在钻头唇面下面破碎岩石,导致钢粒钻头唇面直接与岩石相接触;大裂隙、岩溶溶洞地层处的井孔底部又凹凸起伏、参差不平,致使钻具剧烈的“窜动”和“阻卡”,无法回转作业。

3.3解决方案

就生产中遇到的问题,我们进行了各种各样的尝试。

a:对于冲洗液大量漏失的问题,在保证满足钢粒钻进所需冲洗液量的前提下,控制流入井孔内的冲洗液量,使得冲洗循环液以一定的流量源源不断的被输送入井孔内。

我们在泥浆池的进水管上安装一个阀门和水表,控制、测量流入循环池的进水量;在高压管的前端安装一个球型高压阀门,用以控制进入井孔内的循环液量。每一回次,当水泵将循环水少量打入井孔后,即关闭水泵,利用循环液在井孔内、外的高差,让循环液自然被吸入井孔内,同时,利用高压管前端的球型阀门,控制流入井孔内的循环液量;再利用泥浆池进水管的水表,在保证泥浆池液面稳定的情况下,检测进入井孔内的循环液量,使得流入井孔内的循环液量即不太大,又能满足施工生产工艺要求。

为配合生产中用含钢粒的粘土球施工钻进生产,防止水流太大冲蚀含钢粒的粘土球,控制流入井孔内的循环液量减少为60L/min。

b:对于钢粒大量漏失、流失问题,我们做了如下尝试:①在大裂隙、岩溶溶洞地层井孔段,舍弃钢粒钻进法,采用硬质合金钻头钻进。结果不理想,不能取得进尺,且钻具“蹦跳”、“阻卡”更为严重;②试用液压控制连续投砂器进行连续投砂法施工,结果也不甚理想。由于裂隙、溶洞比较大,投进井孔内的钢粒几乎都漏失或被循环液冲走,钻具依然“蹦跳”、“阻卡”严重;③我们在粘土球的启发下,利用稍微干些的粘土泥和钢粒进行搅拌,最后制成含有钢粒的粘土球。粘土球直径大致为φ40mm,粘土泥与钢粒的体积比例大致为7:3,然后在每一回次钻具放入井孔前,将粘土球投入井孔内,往井孔内输送的供水量降至60L/min,转速90rpm。施工运行结果相对比较理想。钻具回转平稳,进尺也较为理想。缺点是正常钻进的时间不长,只能维持25分钟左右,就需要重新往井孔内投含钢粒的粘土球,较为繁琐。

c:在裂隙比较小、溶洞比较小的地层,只要钢粒漏失、流失的少,还是采用由钻具内径一次投砂法或者结合投砂法,输送井孔循环液量110L/min,钻进效率与完整地层钢粒钻进效率基本相同,比较理想。

3.4施工效果

经过分析和尝试,在裂隙、岩溶溶洞地层,采用钢粒钻进时,控制循环液输入井孔流量,并且制取粘土与钢粒比例为7:3(体积比)的粘土球,采用一次投球(粒)或者结合投球(粒)法进行施工,施工效果还是比较理想的。

施工进度由前期的常规施工2天没进尺,改变为每天能取得7米左右的进尺。并且,由于施工工艺改进后,施工设备运行平稳,机械故障大为减少。

施工工艺改进前后各2天的施工主要经济技术指标统计情况。

施工钢粒施工纯钻辅助机械待水平均单位进尺钢粒

进尺用量时间时间时间事故时间钻速消耗量

hKghhhhhm.h-1Kg.m-1

改进前0.151504822106100.00311000

改进后13.850482816400.2883.62

由上表可以看出:施工工艺经过改进后,进尺、纯钻时间、平均钻速都得到很大的提高,而钢粒等材料消耗却大幅下降,单位进尺钢粒消耗量趋于正常值,设备运转平稳,机械事故也减少了;由于供水“细水长流”,能够满足施工需水供应,待水时间降为0。

由此说明,施工工艺改进后,效果是显著的。工艺改进是成功的。

在随后24眼井的施工中,一直沿用了上述施工工艺,施工非常顺利。各方面均取得了满意的效果。我们圆满完成了全部施工任务。

4.结语

钢粒钻进是一种比较老的钻进施工方式,针对比较坚硬的岩层,具有成本低廉、工艺简单、事故率低等很多优点。但是,由于其本身工艺特点,在大裂隙、溶岩溶洞地层,这种施工工艺的应用受到了很大的限制。本文从生产实践出发,采用钢粒钻进工艺在大裂隙、岩溶溶洞地层施工,总结出了以下方法与经验:

①发生循环液大量漏失时,在供水管路上安装一个高压阀门,利用高压阀门控制循环液输送流量,使进入循环管路的冲洗液量既满足施工工艺要求,又不大量漏失。论文格式。使生产能持续地进行。我们工地经现场测试,循环液供应量降低至平常施工生产时的五分之三,即60L/min。

②当所施工地层存在大裂隙、溶蚀溶洞情况,导致钻粒大量漏失、流失时,按照7:3(体积比)比例,将粘土与钢粒混合搓制成直径φ40mm左右、比较硬的粘土球,在每一个回次下钻具前,采用一次投球(砂)法或者结合投球(砂)法将含钢粒的粘土球投入井孔内,施工钻进能获得不错的施工效果。

③当裂隙、溶洞不大,钢粒漏失、流失不太严重时,采用一次投粒法或者结合投粒法等正常、传统的施工工艺方式,钻进效率基本能恢复到完整岩层相同的正常水平。